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烧结系统是冶金企业的耗能大户,大烟道余热热源丰富,回收热量大,对于节能降耗极为显著.2013年承钢在确保烧结主体生产的前提下,对2#、3#烧结机进行了余热回收改造.安装烧结机大烟道余热锅炉对废气进行余热回收,2台烧结机日均增加发电量9.6万kW·h. 相似文献
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<正>1前言柳钢烧结机所产生的烟气经过大烟道送到脱硫塔在去除SO2后排到大气,本文以3×360m2烧结机大烟道余热回收发电系统为例,介绍余热锅炉自动控制系统的开发与应用。2开发与应用2.1硬件系统由工程师站、操作员站、现场控制站、传感器、执行器等构成。上位机控制站分为1 相似文献
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本项目为烧结机余热回收利用二期工程,是回收利用2×360m2烧结机机尾烟道余热,新设置2套余热锅炉,产生蒸汽分别并入一期烧结环冷机余热发电站。烧结余热锅炉系统除盐水、工业水由现有外网供给,机尾余热锅炉采用DCS集中控制系统,考虑设现场电气室,发电主厂房集中控制。大大减少了热源排放,经济效益和环保效益显著。 相似文献
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根据热管余热回收技术的特点以及对首钢机冷式烧结机在大烟道大废气温度的测定情况,提出了在首钢烧结厂采用热管技术的可行性,基本设计方案和效益估算。 相似文献
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烧结机尾风箱烟气温度可达300~420℃,有较高的回收利用价值。为提高烧结烟气余热回收效率,柳钢于2013-2017年先后在3号、1号和2号360m~2烧结机上应用大烟道内置式翅片热管锅炉余热回收技术,并通过优化配矿、专家系统、漏风治理、锅炉汽包、联箱等多项工艺、设备技改优化,取得了很好的应用效果,合计每年可有效回收余热162000GJ,发电4500万kWh。有效地利用了柳钢1号、2号余热发电机组装机容量,全面地回收利用了烧结烟气余热,年可创造效益2700万元。 相似文献
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福建三钢闽光烧结厂利用热管技术有选择性地回收烧结机烟道废气余热,产生蒸汽用于发电,收到了明显的经济效益,为烧结行业余热利用,节能降耗开拓了一条新路. 相似文献
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重钢四厂为提高锰烧结矿的质量,进行了熔剂性锰烧结矿的工业试验,结果表明,熔剂性锰烧结矿具有良好的冶金性能,高炉使用后,焦比降低, 回收率提高,生产技术经济指标得以罗大改善。 相似文献
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株冶60m^2烧结机的结块率随着原料结构的改变有下降的趋势,这给降低烧结块的能耗带来了很大的问题。文章就60m^2烧结机返粉率偏高的原因作出了分析,并采取了相应的改进措施,有效地降低了返粉率。 相似文献
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郑朝旭 《粉末冶金材料科学与工程》2006,11(4):194-200
在皮带滑座生产中,机械加工耗费了一半以上的工时,为此作者采用烧结硬焊技术,将皮带滑座制备工艺改变为皮带座硬焊接合滑座圆盘工艺。为评估不同商用硬焊填料在烧结炉中的熔融硬焊结合行为,将硬焊填料安置于粉末冶金试片结合处,再放入一般的铁系烧结炉中进行30min的烧结硬焊(烧结温度为1120℃、烧结气氛为裂解丙烷),观察不同硬焊填料在试片之间产生的扩散行为与结合状况,借以判定在铁系合金烧结条件下较适合的硬焊填料;而后将此硬焊填料应用于由烧结硬化合金钢所压制的皮带座与滑座圆盘的组合上。实验结果表明,硬焊填料适当的扩散能力,将促使填料与粉末冶金零件压坯间产生适当的扩散层,既维持大部分零件基体的原有特性,又能保留大量的硬焊填料存留于粉末冶金坯体间,因而形成渐层结构的高强度硬焊界面。与传统粉末冶金工艺相比,采用烧结硬焊技术后,皮带滑座的制造成本降低30%,而皮带滑座的结合力仅减小约10%。 相似文献
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随着天铁6号烧结机的投产,烧结生产能力相对偏大,在公司目前的设备条件下,为进一步改善炉料结构,烧结厂试用带式烧结机生产低碱度烧结矿,经过不断的摸索,现已全面掌握了其生产特性,高炉使用后经济技术指标明显改善。 相似文献
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在烧结厂的设计和生产中,环保问题已经成为了决定性的因素。如今,在许多城市地区,新建烧结厂或现有烧结厂扩建,只有在确保严格执行环保排放规定的情况下才能得到批准。采用传统技术往往不可能达到现行排放标准,更不必说排放标准预计会在中短期内变得进一步严格。有鉴于此,作为一家领先的冶金工业设备制造商,西门子奥钢联开发并实施了新技术,能够将烧结生产的环境排放指标降低到前所未有的水平。通过采用与奥钢联钢铁公司联合开发的称之为Eposint的烧结废气选择性循环系统,加上西门子奥钢联开发的MEROS新型废气干法除尘系统,这一目标得以实现。目前,这两种工艺均已在奥钢联钢铁公司第5烧结厂投入运行,环保效果远远好于预期指标。 相似文献