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本文研究了气体分馏装置的节能优化问题,以Sim Sci/PRO-Ⅱ模拟软件为平台,采用平衡级稳态模型与Soave-Relich-Kwong状态方程相结合的方式建立模拟模型,应用Inside-out收敛算法,对气体分馏装置模型进行求解,模拟结果与实际运行工况相符。在工艺模拟模型的基础上,对整个生产装置进行操作参数灵敏度分析,研究精馏塔压力、回流量对气体分馏装置能耗的影响,并进行操作参数优化。优化结果表明,在保证产品质量合格的情况下,装置可节能降耗37.52%,实现年节能优化效益246万元。本方法为气体分馏装置以及其他精馏装置的节能优化提供了有效的解决方法。 相似文献
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南阳石蜡精细化工厂气体分馏装置采取了几项节能技术改进:回收除盐水,增加加热水渗线,控制液化气C2含量,使用高速泵及变频器等,几年的运行情况表明,这些措施安全可靠,操作方便,减少了装置的水、电、蒸汽消耗。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2017,(7)
通过利用Aspend Plus软件对丙烯精馏塔进行稳态模拟操作,能够对液泛系数进行76%的修正,由此对不同进料量及不同的进料组进行一定程度的优化操作。由此就能够得出在相同进料的条件之下,最优回流比以及进料的位置是相同的。同时,丙烯精馏塔的分流指标达到了相关的要求,能够有效提升相关操作装置的弹性。 相似文献
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通过对气体分馏装置丙烯精馏塔的主要工艺参数进行调整,分析进料组成、回流比、塔压和温度的变化对丙烯精馏塔顶丙烯纯度的影响,优化丙烯精馏塔工艺操作,保障丙烯产品体积分数(?)≥99.50%,达到合格标准。 相似文献
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气体分馏装置扩能改造 总被引:2,自引:2,他引:0
通过采用B型导向浮阀新技术对分馏塔内件改造及脱乙烷塔顶氨冷改水冷,蒸汽增湿,丙烯精制系统改造,使装置加工能力由66kt/a提高到120kt/a,对改造后的产能,物耗,能耗,产品质量等效果进行了技术分析。 相似文献
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应用ASPEN PLUS工艺过程模拟软件对气体分馏工艺进行模拟计算,优化了设计方案;采用先进的科学技术成果对塔、重沸器、冷凝器等关键设备进行技术改造,降低了改造成本,达到了扩容目的。 相似文献
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随着催化装置扩量,液化气产量增加了,原10万吨/年气体分馏装置已经不能满足液化气加工需要,需进行扩能改造,经过对脱丙烷塔和精丙烯塔进行改造,以及部分机泵和换热器改造,达到13万吨/年处理量的需要。装置改造后运行平稳,达到设计指标。 相似文献
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为扩大液态烃的处理能力,提高精丙烯产量,对气体分馏装置进行了扩能改造。包括:采用B型导向浮阀塔板替换原F1型浮阀塔板,脱乙烷塔顶冷凝由内回流改成外冷凝加外回流,扩大丙烯脱水、微量S精制系统等,改造后装置处理能力由6.6万t/a提高到13万t/a,各项技术指标值均优于改造前。 相似文献