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川化新三聚氰妥装置联锁停车系统采用的是由日本横河公司提供的ProSafe-PLC紧钯停车系统(ESD)。本又重点具硬件配置、系统软件的特点、连锁逻辑组态方法,以及ESD系统与DCS系统(CS3000)之间的通讯。 相似文献
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通过对建设三聚氰胺工程项目条件的分析 ,选择引进高压无催化剂的三聚氰胺生产技术。介绍了在项目的实施过程中 ,对引进技术中的反应器供热系统燃料、尿素溶液贮槽、产品包装系统等进行改造与完善。改造后日产量已达设计能力的1 0 6 % ,产品优质品率达 1 0 0 %。 相似文献
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介绍了回收三聚氰胺装置尾气用于联产尿素,再将尿素作生产原料(三聚氰胺装置)的节能降耗新型生产技术。该技术的实施为三聚氰胺装置生产效益最大化提供了有力的保证。 相似文献
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介绍三聚氰胺装置废水处理系统的工艺流程、工艺技术要求和废水系统试车运行情况。经过近1个 月的试车和考核,整个废水处理装置满足了用户的要求,达到了设计保证值。 相似文献
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我国自1971年在天津建成双氰胺法生产三聚氰胺装置后,80年代起又陆续在四川、上海、江苏、山东、广东等地建成以尿素为原料的三聚氰胺生产装置,其中,大部份装置的生产能力均在1000吨/年以下。1984年从荷兰引进的DSM法1.2万吨/年三聚氰胺装置在四}!D化工总厂投产。以后山东宁阳化工厂、南京栖霞山树脂厂也相继将生产能力扩建为3000~6000吨/年。在1980~1987年间,我国三聚氰胺生产发展较快,产量年平均增长率为20%左右。目前,许多企业因生产工艺落后,产品质量达不到标准,生产成本高而被迫关闭。目前年生产能力约3.5万吨,但… 相似文献
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我厂三聚氰胺装置原设计尾气处理工序为常压氨吸收系统,用于回收处理来自三胺装置中常压溶液槽的弛放气、氨压机密封气、二段吸收循环液位槽以及尿素蒸发系统和三胺结晶器喷射器排放气。 相似文献
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大型现代化的水泥生产线的配电系统主要分为
生料粉磨、窑尾、窑头、水泥粉磨四部分。它们分别为
生料磨、煤磨、高温风机、窑主机、水泥磨等主要设备
供电。这些大型设备在运转过程中如突然失去供电,
其润滑系统将立即停止运转,由于惯性,这些大型设
备将在无润滑状态下运转一段时间,这样就很有可能
对主机设备造成损坏。紧急电源实现了在主配电系统
停电时自动投人供电,使不能间断供电的设备(如油
站润滑系统、DCS电源、直流屏等)继续投入运行。
1紧急电源设计要求
1)紧急电源在投入前,应能准… 相似文献
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2010年8月份,因设备原因,三聚氰胺一二套装置计划停车检修,为了完成节能减排任务,经研究,三胺事业部对这次停车过程中循环水、蒸汽、液氨等方面做了整改,和2009年6月份的停车过程相比,缩短了停车时间、减少了消耗、两套装置的停车费用总共节省了约8万元,实现了节能停车。 相似文献
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分析了三聚氰胺生产废水COD和总氮严重超标的原因,采用深度水解装置处理废水,介绍了废水处理的原理及工艺流程,处理后三聚氰胺装置不需补加新鲜盐水,精制水COD小于150mg/L,总氮小于50mg/L。该技术操作弹性大,投资回收期短。 相似文献
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川化集团有限责任公司自20世纪80年代以来,相继建成投产的3套三聚氰胺装置分别采用了荷兰DSM低压法、意大利欧技公司高压法和北京清大华业常压法生产工艺.该文简述了这3套装置在生产运行中出现的问题及相关设备的技术改造情况. 相似文献
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介绍了中原大化集团新建3万t/a三聚氰胺装置试运行期间出现的主要问题、解决措施及装置性能考核结果,并对主要遗留问题进行了处理.结果表明,装置技术成熟可靠,产品质量优良,主要消耗指标达到了设计要求. 相似文献
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介绍了三聚氰胺装置废水处理系统的工艺原理和工艺流程;分析和论证了废水引出位置、处理负荷和相关外部接口的配置;提出了高压水解、废水汽提、热量回收的最佳操作数据,对废水处理系统的生产运行指标和经济效益进行了评估;对运行中存在的问题进行了改进。结果表明,废水处理后精制水总氮<50×10-6,COD<50×10-6,pH值为6~9,投资回收期为13年。 相似文献
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三聚氰胺的生产中存在资源浪费和环境污染,本文介绍用水解法处理70℃三聚氰胺和羟基酰胺类饱和溶液废水。处理后的水不含OAT和三聚氰胺,COD含量45mg/L,而且操作弹性大,投资回收期短。 相似文献
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