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一、前言直岛冶炼厂第三硫酸车间是由连续炼铜炉及反射炉的烟气进行制酸的。该车间用单接触法制酸,附设在烟气脱硫车间内。为维持制酸车间原SO_2浓度,将反射炉烟气中的一部分直接送往烟气脱硫车间。烟气脱硫车间是采用碱式硫酸铝法。在氧 相似文献
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通过热管换热器,将烧结机尾烟气的热能用于球团车间的通风采暖,使整个工程的投资减少,运行费用降低。 相似文献
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贵冶熔炼环集烟气有机胺脱硫工艺运行实践 总被引:8,自引:7,他引:1
介绍了贵溪冶炼厂熔炼车间一系统环集烟气现有活性焦脱硫系统的现状,工艺改造的原因,脱硫工艺的选择以及改造后的运行效果,通过运用有机胺脱硫,环集烟气尾排SO_2浓度大大降低,脱硫效率和脱硫作业率得到明显提高,从而适应环保工作的不断深入以及环保标准的逐步提高。 相似文献
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贵溪冶炼厂30万t熔炼车间有机胺脱硫系统于2019年5月底建成并投入使用,在运行过程中存在布袋压差大、脱盐能力不足、入口烟气浓度波动大等问题,通过提高预喷涂及反吹风频率、调整脱盐系统和优化转炉作业方式等措施得到解决,截至目前,这套脱硫系统运行状况良好,外排烟气指标能稳定达标排放。 相似文献
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贵溪冶炼厂硫酸尾气脱硫实践 总被引:1,自引:0,他引:1
根据国家节能减排的规划要求,贵溪冶炼厂硫酸车间采用活性焦干法烟气脱硫装置对尾气进行处理,产生的副产品能有效利用和完全处置。本文主要介绍活性焦干法脱硫工艺特点,装置运行中存在的主要问题及改进措施。 相似文献
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到1982年中期,加斯佩铜冶炼厂已拥有一台沸腾焙烧炉,一台反射炉,两台转炉(经常只有一台处于吹炼状态),阳极浇铸设备以及一个用单接触法处理焙烧炉和转炉烟气的硫酸车间。精矿供量不足,造成焙烧炉停开,因而必须使转炉和硫酸车间的操作适应新的作业方式,即熔炼生精矿产出低品位冰铜,硫酸车间能处理仅单台转炉作业的烟气。因此,对现有的设备,操作方法与控制方式进行了改进。本文介绍了该厂为获得SO_2浓度高,烟量稳定的转炉烟气和高效率的硫酸操作而进行的改进工作和成果。详述了有关转炉的最佳化操作,烟罩和烟道的密封,硫酸车间与转炉之间的联系工作以及为改进硫酸车间操作和控制方法以适应转炉烟量和烟气浓度波动等内容。 相似文献
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沥青烟气特性及其吸附净化处理 总被引:1,自引:0,他引:1
程珈宁 《工程设计与研究(长沙)》2007,(1):26-27,36
介绍某炭素厂成型车间沥青烟气所采取的吸附净化工艺,分析了烟气成分及吸附剂的物性,以及沥青烟气净化处理工艺与设备的选择。 相似文献
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中频炉在冶炼过程中产生大量烟气,污染了环境。在中频炉上方安装除尘系统,包括整体式除尘罩、管道、长袋低压脉冲袋式除尘器、风机等。设备投运后运行稳定,中频炉所产生的烟尘被全部收集,排放达到行业标准,有效地改善了车间的工作环境。 相似文献
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随着贵溪冶炼厂产能的进一步扩张,闪速炉产出的烟气量及烟气中SO2浓度均大幅增加,由于硫酸车间能力受限,经常造成闪速炉排烟不畅.尤其是当转炉开始送、停风作业时,烟气量瞬间大幅增加或减少,导致硫酸车间工况大幅波动,进而造成闪速炉排烟异常.文章阐述了转炉作业对闪速炉排烟的影响,并就造成影响的原因进行了分析,提出了有效的解决措施. 相似文献
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贵溪冶炼厂利用炼铜的闪速炉、转炉、贫化电炉排出的SO_2烟气生产硫酸。硫酸车间采用稀硫酸洗涤净化、冷却、两转两吸接触法制酸流程。净化工段的流程是将熔炼车间来的混合烟气经空塔、填料洗涤塔用稀硫酸绝热蒸发冷却洗涤后进入石墨制列管式烟气冷却器降 相似文献
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通过对贵溪冶炼厂熔炼车间一系统有机胺脱硫技术的创新,以及生产过程控制的优化,提高了有机胺脱硫效率,解决了有机胺脱硫技术在火法环集烟气应用中存在含尘高、含酸高、烟气量和烟气SO2浓度波动大、对烟气适应性较差等问题,实现了脱硫尾排超低排放。 相似文献