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适合于大型化甲醇生产装置的反应器 总被引:1,自引:0,他引:1
甲醇作为天然气加工利用的主要产品,其生产正在朝着大型化方向发展.华东理工大学在甲醇合成过程、甲醇合成反应器方面进行了数十年的研究开发工作,获得了有关甲醇合成反应器的专利,其中有一部分已经在国内甲醇生产装置上得到了使用.本文介绍了绝热-管壳复合型及内冷-管壳复合型两种甲醇合成反应器的特点以及目前的应用情况,以期作为国内企业原有甲醇装置扩能技术改造以及新建大型化甲醇生产装置在选择甲醇合成反应器时的借鉴. 相似文献
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通过对川维厂甲醇装置改造前后原料气中杂质对合成甲醇系统的影响分析 ,认为其中乙炔含量必须严格控制 ,氮气、乙烯均能导致副产物的产生 ,氮气在一定条件下会生成少量三甲胺 ,乙烯主要生成乙烷 ,其次生成乙醇 ,再次生成石蜡、聚合物 ,但这并不影响合成甲醇生产装置的正常运行。 相似文献
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C302型催化剂在国产化大型甲醇装置中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
上海焦化有限公司200kt/a甲醇合成装置是国内自行设计、制造的大型绝热-冷管复合式合成反应器及国产C302型甲醇催化剂,流程设备合理、操作方便、可靠;催化剂性能优良,反应温度控制灵活、平稳。生产规模、产品质量与能耗均处于国内领先水平。该装置目前是国内生产规模最大的单系列甲醇生产装置。 相似文献
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基于化工流程模拟软件Aspen Hysys(V73),以英国Davy公司开发的联甲醇合成工艺为对象,针对甲醇合成过程中循环气流量高于设计值问题,建立稳态工艺过程模拟,并通过模拟计算分别考察了合成气进入两反应器比例、闪蒸罐分离温度、反应器出口温度和驰放气流量对循环气流量的影响。结果表明,当进料比例在01~1 mol、粗甲醇闪蒸罐分离温度在40~80℃、反应器出口温度在240~280℃、驰放气质量流量介于4~20 t/h之间变化时,循环气的质量流量会在409~1300 t/h之间变化。当有更多原料进入低压甲醇合成反应器,分离温度处于较低值,反应温度处于较低温度区间;驰放气量较大时,甲醇合成系统中循环气的流量会保持在较低的水平;提高驰放气质量流量的方法可以有效降低循环气的流量,减少循环气压缩机负荷,提高甲醇合成系统的操作弹性。 相似文献
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杨兰 《石油与天然气化工》1998,27(1)
使用空气产品及化学品公司开发的浆液合成甲醇新工艺的260a甲醇装置的已经开工。该工艺使用标准的Cu-Zn催化剂,浸于惰性矿物油中,合成气的单程转化率为20%-30%,高于常远见固定床的15%。该验证装置系以煤作原料,所生产的甲醇成本为每加仑45-50美分。浆液合成甲醇装置开工@杨兰 相似文献
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<正> 上海石油二厂开发了膨胀床法合成甲基叔丁基醚(MTBE)工艺。合成工艺采用两个反应器中间加共沸分离塔流程。反应器为筒式膨胀床,反应器内装经甲醇浸泡后的湿催化剂,装入量约占反应器总体积的3/4,上部留有1/4的膨胀空间,物料自下而上流动,膨胀度靠调节反应器总进料、控制液体流速来实现。第一反应器为外循环取热,第二反应器无需取热。反 相似文献
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探讨了中国石化燕山分公司MTBE合成及裂解装置的节能措施。将MTBE合成、裂解装置甲醇回收系统合并运行,停开一个甲醇回收塔;实现MTBE产品向MTBE裂解装置直输,减少物料的热量损失;利用Aspen Plus软件优化两套装置3个精馏塔的操作,降低各塔的热负荷;降低MTBE裂解反应的温度,减少中压蒸汽的消耗量;应用凝结水闭式回收技术,将装置凝结水的余热再利用;提高循环冷却水质量、用好蒸汽疏水器对装置节能均具有积极作用。上述措施的实施,可节约总能量为2.702×108MJ/a,MTBE合成和裂解两装置节能的经济效益总和为2064.98万元/a。 相似文献
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本文对用异丁烯与甲醇醚化合成甲基叔丁基醚(MTBE)的混相反应器进行了计算机模拟,对混相反应器建立了以理论板分级概念为基础的微型反应器三过程数学模型及其算法。对合成甲基叔丁基醚的扩试级混相反应器进行了模拟,模拟计算结果与试验结果基本吻合,异丁烯转化率的平均偏差为1.27%,温度分布曲线也基本相符。实践证明,该数学模型可以较好地模拟合成甲基叔丁基醚混相反应器的行为。 相似文献
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分析北京燕山石油化工有限公司MTBE合成装置醚后C4中甲醇及二甲醚含量高的原因,通过采取更换甲醇萃取塔、用MTBE裂解装置甲醇回收塔替代MTBE合成装置的甲醇回收塔、提高催化剂活性、用近红外在线分析仪准确控制反应的进料醇烯比等措施,醚后C4中甲醇及二甲醚含量从1 000μg/g以上分别降低到甲醇含量不大于50μg/g、二甲醚含量不大于500μg/g,可满足下游装置烷基化生产的需要。 相似文献
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英国牛津催化剂集团公司(Oxford Catalysts Group PLC)加快推行微通道费-托合成反应器应用,在奥地利Güssing的生物质气化装置中,其微通道费托合成反应器用于小规模生产生物燃料已成功获得验证。该公司于2011年7月底表示,已获一家财富500强公司2套大规模费-托微通道合成反应器订单,该客户已致力于合成燃料的分布式生 相似文献