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耿耿 《机械工人(冷加工)》1998,(11)
在工具车间,经常碰到镶片扩刀,尤其是三面刃铣刀等,刀具因焊接硬质合金刀齿后,磨孔时工艺较为繁琐;首先将刀具内径套在车(或磨)的心轴上.粗磨刀齿外径至统一尺寸,再将刀具放入专门卡圈内,用三爪自定心卡盘夹固卡圈,并校调内径后进行磨孔。这种装夹方式,不仅校调不便,而且稍有不慎,就会使刀片产 相似文献
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朱永堤 《机械工人(冷加工)》1977,(7)
由于设备条件所限,过去对小孔加工有困难,为克服这一困难,我们设法利用现有设备,在M 315万能外圆磨床上附加一个2~13毫米的钻帽,夹上磨杆(见图),用此方法,顺利地解决了10毫米以下的小孔磨削问题,已经几年的使用,效果较好。需说明的是,在加工接杆时,前后锥度必须配磨,以防松动。在车制 相似文献
3.
《机械工人(冷加工)》1977,(6)
高精度无心磨床的导轮主轴精度要求高,外椭圆圆度要求为0.0005毫米。我们把中心孔已经研磨的工件放在改装的超精磨床上用60°硬质合金顶尖进行精加工,加工后 相似文献
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目前数控重型卧式车床的G6项精度为:尾座心轴锥孔轴线的径向圆跳动,该项精度要求套筒、心轴、轴承装配后的综合精度满足检验标准要求。而对于满足零件精度要求的心轴、轴承及套筒等零件,在部装后,由于零件装配后综合误差累积的结果, 相似文献
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何月瑞 《机械工人(冷加工)》1986,(1)
自定位铰刀是一种高效优质的刀具。它的工作部分呈椭圆形,工作部位长度等于铰刀直径,这种铰刀的工作部分形状便于刀具在孔中自动定心,不需要浮动装置,即可消除刀具和工件不同轴度误差。由于铰刀靠刚性不强的轴颈浮动,因此,轴颈长度至少要等于5倍轴颈直径。铰刀的切削段FM和校准段MK是椭圆表面的两段母线。切削段的曲率有利于铰刀平稳地进入孔内并自动定心。NK段的曲率与切削段的曲率相反,但有校准段切削刃的极 相似文献
7.
柴油机机体(图1)很长(如9缸柴油机机体长为2600mm),机体上的主轴承孔定位缺口磨削加工十分困难。为此,我们设计了一套磨床夹具。(见图2),经使用效果较好。该夹具结构紧凑,使用方便。通用性好,效率较原方法可提高2~3倍,光洁度可由▽3提高到▽7。使用时,先以架体上的两个20H7的长槽与机体 相似文献
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奕永兴 《机械工人(冷加工)》1984,(4)
1.熟悉凸轮或凸轮轴图纸,查出凸轮的最大升程、凸轮种类的多少及相互间的相对位置规律。 2.参阅凸轮磨床说明书,查出凸轮磨床所规定的靠模最大曲率半径R_(max)。 相似文献
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我厂1.25×6米龙门刨床因超负荷运行造成“V-平”型导轨中的平导轨面局部长度严重咬损,为在确保质量前提下尽快进行抢修,我们在上海冶金矿工机械厂的帮助下,采用导轨自身磨削工艺进行修理,经修复的龙门刨导轨不仅恢复了原精度,保证了质量,简化修理工艺,井大大缩短修理周期。 原理:因被修复导轨面本身就是修复基准,经建立新的与原定修复基准完全平行的第二修复基准后,以第二修复基准来修复原定修复基准(即被修复导轨面)。 导轨咬损现场分析:床身导轨为“V-平型”,咬损集中在平导轨面上,并且集中在3米长度范围内,导轨面除中间还剩下一条不满1… 相似文献
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周锋 《机械工人(冷加工)》1989,(9):21-21
铣削加工时,分度头必不可少。但分度较繁,尤其是批量铣四、六方。为此,我厂制作了一简易分度器,操作简便、精度高,能承受较大的切削负荷。它是在原有分度头的基础上,增加一个定位器。在卡盘座10(附图),法兰盘圆周上,按等分加工成3、4、6…等数量的锥孔(图示为4孔)使用时脱开分度蜗轮蜗杆,将支架6用螺钉固定在铣床工作台面上。转动手轮1,使销3落入套4的半开口槽内。心杆2在弹簧7弹力作用下向左运动 相似文献
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在电解工具磨床上加工铰刀、扩钻的前刃部,是靠搬机床工作台的角度,以工件两端中心孔定位后,进行磨削。尾架顶尖顶紧了工件转位不灵活,顶松了又影响导电,造成磨削力减小,而降低工件的精度和生产效率。为此,我们制作了V型定位磨前刃夹具, 相似文献
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葛文杰 《机械工人(冷加工)》2007,(12):58-58
锥齿轮热处理后,配合孔常常需要磨削加工,孔与齿轮节圆的同心度直接影响齿轮的传动平稳性及噪声。磨孔时采用节圆定位的方式既可以消除切齿时的定位误差,又能较好地保证孔对节圆的同心度。 相似文献
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常仲华 《机械工人(冷加工)》1980,(3)
锁紧螺母是机床锁紧结构中常见的一种零件。一些精密机床对主轴的锁紧螺母精度要求较高,往往由于装配调整时发生偏差影响了主轴的装配精度,所以,一般在高精度机床上需要对这一环节作提高精度的研究。我厂在新产品Y2250弧齿锥齿轮铣齿机和Y2080 I弧齿锥齿轮磨齿机的主轴上,采用了新结构的变螺距自锁螺母(图1),这种变螺距自锁螺母是在同一个螺母的内螺纹中,靠近内螺纹的后半部留2~3个螺距处 相似文献
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《精密制造与自动化》1975,(3)
汉江机床厂有一台龙刨的平导轨被咬毛了,此床身导轨共长12米。被咬毛的导轨很硬,不能进行刮研修复。而厂内只有6米的导轨磨,也无法磨此龙刨的平导轨。因此采用磨具”自磨自”的办法修复了这台龙门刨床。现将“自磨自”的详细情况介绍如下: 当时这台床身只是平导轨被咬毛,V形导轨是好的。我们原来为龙刨的刮研修理备有一 相似文献
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