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五钢公司年产热作模具钢3Cr2W8V约3500吨,近年沿用传统的锻造开坯工艺生产成本高,生产率低,严重影响该钢种的生产经济效益。本文论述了3Cr2W8V以轧代锻工艺的研究过程,通过采用Gleeble 1500热模拟机模拟了3Cr2W8V在高温情况下的σb值和R.A.值,确定了最佳轧制温度1140~1200℃,制定了相应的初轧加热工艺制度和初轧机压下规程,并对此进行验算。又通过热剪机能力分析,确定了热剪温度≥950℃,最大轧制规格180方mm.截止2002年5月31日,初轧以轧代锻生产3Cr2W8V共3444.175吨,合格率99.79%,成坯率86.48%,共计节约成本创汇393.30万元。 相似文献
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本文对电渣熔铸3Cr2W8V圆钢锭的质量进行研究,结果表明该3Cr2W8V圆钢锭化学成份均匀,金属纯净,组织致密,二次枝晶臂间距小。选用合适的热处理制度可使其抗拉强度和硬度超过锻件水平,冲击韧性也达到锻件水平。 相似文献
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热作模具钢3Cr2W8V因其高承载力,高热强性和高温回火稳定性,深受某些地区的市场欢迎,本文就我厂的基本设备,生产能力情况,对D>220mm的大截面锭材从生产,热处理轧制工艺上进行了专门的探讨,对探伤不合格的机理进行了深入的研究,最后,找到了最为合理的措施,并为我厂在Φ250-300mm这一档形成品牌垫定了基础。 相似文献
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经过长期试验和生产证明3Cr2W8V钢不但能进行高频连续加热喷水淬火,而且具有较常规工艺晶粒细,性能高,特别是韧性好的优点。 相似文献
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采用钨精矿直接还原冶炼3Cr2W8V,并对其渣系熔点进行分析,并加以应用提出了达到节约能源,降低成本等目的。 相似文献
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Nb含量对W3Mo2Cr4V(Nb)高速钢组织和力学性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了0~1.5%Nb对25 kg真空感应炉冶炼的W3M02Cr4V钢(%:0.8~1.1C、3.8~4.1Cr、2.9~3.2W、1.8~2.1Mo、1.0~1.3V)组织和力学性能的影响。试验结果表明:随着Nb含量提高,铸态组织中铌碳化物增多;淬火奥氏体晶粒变细;1180℃淬火时,1.2%~1.5%Nb钢比≤0.1%Nb钢HRC值提高了6.0;二次硬化能力和红硬性也得到了提高;使钢在较高淬火温度下的机械性能得到改善。 相似文献
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研究了1000~1240℃淬火,以及1100℃淬火+200~580℃回火对25 kg真空感应炉冶炼的Cr8WMo2V2SiNb钢(%:0.96C、1.11Si、7.79Cr、1.79Mo、2.16V、0.96W、0.60Nb)Φ13 mm锻材的淬火组织和晶粒度,淬-回火组织、硬度和冲击功的影响。结果表明,Cr8WMo2V2SiNb钢1 100℃淬火后的硬度HRC值为64.5;1100℃淬火+520℃回火有明显二次硬化效应,硬度达到最大值-HRC62.5,并有较好的韧性,冲击功为8.7 J。 相似文献
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25W3Mo4Cr2V7Co5钢过饱和渗碳的碳化物及性能 总被引:3,自引:1,他引:3
研制的25W3Mo4Cr2VCo5高韧高硬高速钢的共晶碳化物尺寸平均为2-4μm,最大约为8μm;经最佳规范过饱和渗碳后碳化物尺寸平均为4-6μm,最大亦仅为10μm。热处理后的硬度可达HRC67-70,用该钢制造的车刀,其耐用度显著高于W18Cr4V钢。 相似文献
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高速钢W6Mo5Cr4V2的脱磷试验 总被引:1,自引:0,他引:1
在30kg感应炉上用CaO-Na2CO3-CaF2-FexO(MoO3)渣、MoCl6粉剂和Al-Ca合金作脱磷剂对高速钢W6Mo5Cr4V2进行脱磷试验。结果表明,CaO-Na2CO3-CaF2-FexO渣的脱磷效果最好,一般脱磷率可达26% ̄56%。 相似文献
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Wang Jingwen 《钢铁研究学报(英文版)》1999,6(2):24-28
Inrecentyears,deformationandrecrystal-lizationbehaviorsofcarbonandlowalloysteels[1—7],stainlesssteels[8,9]andsomeotheral-loys[9,10]havebeencommonlystudied.Thehightemperaturedeformationanddynamicrecrystal-lizationbehaviourofW9Mo3Cr4Vsteelisinvesti-gat… 相似文献
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研究了W6Mo5Cr4V2高速钢圆刀片热处理后的组织,性能,与Cr12MoV刀片进行比较,寿命617-1000t/一次修磨,比日本进口刀片寿命略有提高。 相似文献
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针对W18Cr4V钢钻头因碳化物偏析严重、常存在大颗粒碳化物而导致其冲击性能和热疲劳性能较差等问题,采用不同的退火温度和淬火工艺对含钇W18Cr4V钢钝化机钻头进行了热处理,并通过SEM、冲击试验和热疲劳试验进行显微组织、冲击性能和热疲劳性能的分析。结果表明:随退火温度提高,W18Cr4V钢钻头的冲击性能和热疲劳性能均先提高后下降;分级淬火更有利于提高钻头的冲击性能和热疲劳性能,含钇W18Cr4V钢钝化机钻头的退火温度优选为900℃、淬火工艺优选为1 450℃×10 min+1 250℃×20 min分级淬火。 相似文献