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李丹 《冶金设备管理与维修》2012,(1):38-40
结合炼铁厂炉前液压设备调试和使用生产实践,对某高炉投产初期炉前液压系统动力单元启动时的故障进行分析并加以改进,有效提高了液压系统的使用可靠性,为高炉连续安全生产提供了必要的保障。 相似文献
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莱钢1 880 m3高炉炉前开铁口机在生产过程中,存在开铁口机的回转机构能力不足、液压系统不完善等缺陷,通过对开铁口机的结构进行改进和完善,提高了设备运行可靠性。 相似文献
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介绍了马钢A高炉(4 000 m3)的炉前设备自动化改造的过程及效果,并从智能化炉前作业方面进行探讨分析。改造实现了炉前三机的HMI手动+操作台手动+遥控功能,极大改善了操作环境,操作更加便捷和安全,并达到了炉前操作减员增效、泥炮的“一键式堵口”、铁口数据库模块化的改造效果。改造后的马钢A高炉,炉前设备自动化、智能化仍有提升空间,可从泥泡自动加泥、开铁口机自动换钎、摆动流槽自动切换3方面入手,提升工作流程的稳定性。目前,出铁场主要生产设备已基本实现远程操作和一键操作,智能化炉前作业已成为炼铁发展的重要方向。 相似文献
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叙述了加热炉步进梁液压系统工作原理及维护处理方法。加热炉液压系统是如何完成动作和检查调整,在日常的运行维护中如何控制,如何预防;确保在现场使用中的安全顺行,以及液压系统与电器系统如何维护及基本原理,在设备管理与操作方面对液压系统的影响。加热炉步进梁液压在步进式的传动中得到广泛应用,它既节能,又有良好的稳定性。 相似文献
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综合分析了埋弧炉冶炼镍铁工艺的特点,找出真实反映电极插深的控制变量,利用模糊控制理论,提出了相应的电极调节算法,并在某项目的镍铁电炉设计中采用了电极调节模糊控制系统.实践证明,该控制系统较好地实现了电极自动调节的控制功能,满足了实际生产需要. 相似文献
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随着用户多样化的需求以及科研产品的投入需要加工各种规格的小铸锭,3#铣床已远远不能满足现有需求。本文详细介绍了对3#铣床的机械设备、液压系统、控制方式、加工工艺的改造方案。 相似文献
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残极加料机是贵冶熔炼车间重要的生产设备,通过该设备可以很安全的把粗铜或残极加入到转炉炉内。其主要功能都是液压系统来完成。重点介绍液压系统相关的设计原理,推入油缸故障的处理方法等。本次系统改进参考了一期日本大金设计的液压系统,在日方设计的基础上删除了繁琐的环节,使整个系统简单明确,更符合现场的工作状况。 相似文献
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贵溪冶炼厂2#闪速炉自控系统采用了当今最较先进的FF现场总线技术。自2007年8月投运以来,系统的稳定性、可靠性都很高。在系统的运行过程中也出现了一些问题,如:部分操作站的用户权限和权限范围发生了变化,导致部分设备不能操作;失重秤控制器(WB930)与Deltav系统的通讯出现过间断性通讯故障,导致失重秤间歇性停运等等。技术人员针对出现的问题进行分析并与生产厂家进行沟通,最终找到解决办法。技术人员根据工艺需要对系统中的控制方案不断进行优化、完善,同时充分利用FF总线系统中的AMS/PRM等资源管理软件对FF总线设备状态进行在线监视及诊断。这些举措大大降低了设备故障发生率,提高了闪速炉作业率。 相似文献
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简要分析了镍铁生产中渣型对镍铁生产的影响及炉温对炉渣中磷的物理、化学变化的影响,通过计算分析了如何降低镍铁中磷的含量。认为磷含量低的炉料和合适炉温及炉渣碱度是控制镍铁磷含量的关键因素。 相似文献