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相似文献
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1.
为解决现阶段脱硫废水回用及零排放工艺投资成本、运行费用高的问题,根据脱硫废水水质特点,提出超滤-纳滤-反渗透-电解制氯的脱硫废水资源化回用工艺,并通过中试对工艺中的核心系统超滤、纳滤系统进行可行性研究。结果表明,超滤-纳滤系统可有效将脱硫废水中1价离子、2价离子进行分离,1价离子进入纳滤产水,2价离子截留在纳滤浓水中,超滤出水浊度、SDI分别0.5 NTU、3,纳滤1价离子透过率在20%~30%,2价离子SO_4~(2-)、Mg~(2+)、Ca~(2+)透过率分别0.2%、2.5%、9%。纳滤产水浓缩后电解制氯,纳滤浓水直接回至脱硫塔,实现脱硫废水的资源化利用以及零排放。  相似文献   

2.
张广哲  张鹏  马和旭  郭宏山 《当代化工》2013,(12):1665-1667
采用流化床生物膜反应器(MBBR)→臭氧接触池→曝气生物滤池(BAF)→砂滤→超滤→反渗透组合工艺处理已内酰胺生产废水,并开展了现场中试试验。中试结果表明,已内酰胺废水经上述组合工艺处理后,产水COD浓度在5mg/L以下,电导率稳定保持在60gs/cm以下,水质符合回用水质要求。  相似文献   

3.
燃煤锅炉烟气脱硫废水零排放处理工艺包含三大部分:七孔超滤预处理+离子解析浓缩技术+浓水烟道直喷蒸发。脱硫废水经过七孔超滤膜预处理除去悬浮物后,达到进入离子解析系统的要求;进入离子解析系统后对离子进行选择性交换吸附,产生的淡水进入脱硫塔回用,浓水进入烟道直喷蒸发装置,干燥后电袋除尘。整个工艺过程,不添加任何药剂,产水达标回用,实现淡水零排放。  相似文献   

4.
在分析脱硫废水水质特点,以及调研排污许可证中脱硫废水去向和污染物排放执行标准的基础上,论述了脱硫废水达标处理、厂内回用和零排放的技术路线。排污许可证基本不允许脱硫废水外排,并对脱硫废水车间排放口水质进行了严格限定。约80.0%电厂的污染物因子和限值按《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T 997—2006)执行,部分电厂增加了氨氮污染物因子控制指标、下调了氟化物和COD限值。脱硫废水达标处理,一类污染物重金属主要采用化学沉淀法去除,二类污染物氟化物采用复合盐沉淀技术去除,曝气法和次氯酸钠氧化法相组合的工艺可同步去除脱硫废水中的COD和氨氮。脱硫废水厂内回用方式包括湿除渣和干灰调湿,其中湿除渣系统应主要关注设备腐蚀问题,干灰调湿主要考虑气候以及对周围环境的二次污染问题。脱硫废水零排放采用结晶工艺时需考虑盐的处置以及需通过工艺优化避免产生二次污染物;目前旁路烟气蒸发工艺系统简单、无固废处置问题,是当前脱硫废水固化的主流工艺。  相似文献   

5.
以某燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫系统排放的高盐脱硫废水为对象,采用机械式蒸汽再压缩技术(MVR)进行废水浓缩中试实验。对于浓缩液,随着浓缩倍率增加,pH 迅速降低,Cl-浓度呈线性增长趋势,平均富集度达到85.2%,高浓缩阶段(浓缩倍率 5~7 倍)Larson 指数在 5 900 以上,说明浓缩液具有很强的氯腐蚀强度;而受 CaSO4溶解平衡影响,高浓缩阶段的 SO42-质量浓度维持在 5 300 mg/L 左右,不再提高,Ca2+的平均富集度也仅为 46.6%。对于蒸馏水,水质达到循环冷却水水质标准,可以作为循环冷却水回用。另外本系统的电耗仅为 46.5 kWh/m3,低于四效蒸发浓缩等工艺,可以有效降低运行成本,适用于大规模脱硫废水处理系统。  相似文献   

6.
开发了选择性电渗析中试系统,浓缩处理某燃煤电厂湿法脱硫系统排污废水。研究了电流密度、进水水质和浓淡水产水量对脱硫废水浓缩效果的影响,考察了系统连续运行期间的稳定性和经济性。结果表明,选择性电渗析系统能够高效处理并资源化回用不同水质的脱硫废水,使 Cl-等污染物在浓水富集,且不会使 SO42 -发生大量迁移,连续运行6 个月以来膜堆未发生结垢或污堵。高电流密度条件下减小淡水产水水量能够有效提高淡水产水水质,浓水产水量的控制需综合考虑浓缩效果、离子迁移效率和结垢情况。连续运行期间,淡水产水回收率达到 70% ~ 80% ,吨水平均处理电耗为 11. 0 kWh,吨水平均处理成本为 4. 4 元,有效降低了燃煤电厂废水“零排放”工艺运行成本。  相似文献   

7.
燃煤电厂脱硫废水受煤质和脱硫工艺补充水的影响,废水水质波动较大,具体表现为废水成分复杂、高含盐量、高腐蚀性、回用困难等特点,成为制约电厂脱硫废水零排放的关键因素。通过全膜法工艺中试试验研究,即管式超滤膜(TUF)+高盐反渗透(SWRO)+高压反渗透(DTRO)预处理和膜浓缩试验,结果表明该工艺可完全满足现行的脱硫废水零排放要求,可作为将来工程项目可行性的工艺方案。  相似文献   

8.
燃煤电厂湿法脱硫废水属于电厂末端最难处理排水,废水水质受煤质和脱硫工艺补充水的影响,波动较大,具体表现为废水成分复杂、高含盐量、高腐蚀性、回用困难等特点,成为制约电厂脱硫废水零排放的关键因素。通过TMF+DTRO工艺中试实验研究,即管式微滤膜(TMF)+高压碟片式反渗透(DTRO)预处理和膜浓缩实验结果表明该工艺可完全满足现行的脱硫废水零排放要求,可作为将来的工程项目可行性的工艺方案。  相似文献   

9.
介绍全膜法技术在国电汉川电厂脱硫废水零排放中的应用。通过TUF(管式超滤膜)+NF(纳滤膜)+SCRO(特殊流道卷式反渗透膜)+DTRO(高压反渗透膜)+MVR(机械蒸汽再压缩蒸发结晶)的工艺将电厂36 m~3/h的脱硫废水浓缩减量至8 m~3/h,废水含盐量提高至120 000 mg/L左右,进入蒸发结晶器进行蒸发结晶处理,最终产品为高纯度工业盐,产水作为电厂锅炉补给水全部回用。系统投运以来稳定可靠,有着良好的社会效益和经济效益。  相似文献   

10.
燃煤电厂脱硫废水零排放工艺路线研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
燃煤电厂脱硫废水属于间断性排水,受煤质和工艺补充水水质等的影响,水质波动较大,主要表现为成分复杂、腐蚀性强、含盐量高、回用困难等特点,成为制约电厂脱硫废水零排放的关键因素。通过分析现有的脱硫废水零排放工艺,并进行可行性和经济性等对比,发现加药软化预处理-管式微滤膜-特殊流道反渗透-碟管式反渗透-机械蒸汽再压缩蒸发为最优的技术路线,完全满足现行的脱硫废水零排放要求,可以作为工程项目可行性的工艺方案。  相似文献   

11.
介绍了HSRO?(高盐反渗透)的技术特点。内蒙古境内某火力发电厂脱硫废水零排放一期项目工程工艺流程膜浓缩工段成功设计并应用了HSRO装置,该装置运行稳定可靠,整体回收率高于90%,最终反渗透产水可作为生产用水直接回用。该技术不仅在脱硫废水领域成功得到了工程验证,也为高矿化度矿井水、煤化工浓盐水等浓盐水领域工艺选择提供了参考。  相似文献   

12.
膜法技术让造纸废水回用率提高   总被引:1,自引:0,他引:1  
汪家铭 《杭州化工》2010,40(2):43-43
由杭州水处理技术研究开发中心有限公司提供技术方案并承担建设的金东纸业(江苏)股份有限公司1万m^3/d放流水回用系统工程.日前通过验收。该项目是目前国内膜法处理造纸废水实现资源化利用的最大规模装置,处理后的造纸废水水质优于造纸工艺用水标准,废水回用率提高至95%以上。  相似文献   

13.
江苏某钢铁企业废水深度处理设计进水规模为 1.5×104 m3/d,采用“超滤+反渗透+钠床”组合工艺,反渗透浓水再经浓水反渗透后进一步回收产水。超滤设计膜通量为 50 L/(m2·h),回收率≥90%,反渗透设计通量 19 L/(m2·h),回收率≥75%,浓水反渗透设计通量 16 L/(m2·h),回收率≥75%。出水经多级回用分质供水,系统产水的浓盐水送至高炉冲渣,实现了全厂无废水外排。膜系统设备投资1 600万元,成本为1.23元/m3进水。  相似文献   

14.
刘明旺  张威 《安徽化工》2023,(3):146-152
以某焦化企业生产废水及循环水排污水处理工程项目为例,介绍了采用“气浮+两级A/O+高密沉淀+多介质过滤+臭氧氧化+超滤+反渗透”工艺的设计情况,主要描述了各工艺单元的设计参数以及水质处理效果。中水回用产水水质满足《城市废水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)表1中敞开式循环冷却水系统补充水标准;浓水水质满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中二级排放标准。最后核算得出该工艺单元下的运行成本约为16.8元/吨水。  相似文献   

15.
刘欣  杨署军 《广东化工》2013,(9):118-119
前处理废水是电镀废水的重要组成部分,COD较高但回用潜力相对较大。采用Fenton-BAF-RO膜分离工艺处理广东省某厂电镀前处理废水,运行结果表明,该工艺可有效实现电镀前处理废水的深度处理及回用,并且通过浓水回流达到零排放,Fenton-BAF工艺保证了RO系统的稳定运行。  相似文献   

16.
催化剂生产废水具有氨氮极高,有机物含量极低,同时伴有悬浮物的特点,属高氨氮化工废水,处理难度大。本项目以回用为目的,采用絮凝沉淀/MVR蒸发工艺处理该类废水,产水实现工艺回用,釜残进行资源化利用,系统工艺流程简洁,运行稳定性高,可实现零液排放。  相似文献   

17.
针对超临界水氧化(SCWO)系统中过量氧加入带来的运行费用增高问题,提出了一套利用SCWO系统中液氧冷能实现氧回用并回收工业级CO_2的氧回用工艺。结果表明,对于处理100 t/d废水的SCWO系统,氧回用工艺投资约140万元,年收益约207万元,系统运行8个月即可收回投资。该工艺可有效回用SCWO系统中过量氧,并回收工业级液态CO_2,进一步提高了SCWO系统经济性,具有显著的经济优势。  相似文献   

18.
葛兴彬 《水处理技术》2020,46(10):137-139
从废水来源、水量、处理工艺及构筑物等方面,介绍了某8.5代线TFT-LCD工厂有机废水的处理及回用。对有机废水进行分类收集,其中可回收部分采用MBBR+混凝+气浮+MMF+RO组合工艺进行处理,RO产水ρ(TOC)1 mg/L,电导率5 mS/m,可直接回用至超纯水制备系统,RO浓水可回用于冷却塔循环水,减少水资源消耗和废水排放量,同时还有一定的经济效益,可为同类型工厂提供参考。  相似文献   

19.
企业原有氢氧化钙沉淀工艺处理废水会使许多重金属超标,本方案新增工艺流程为:硫化物沉淀+氧化沉淀+连续砂滤+陶瓷膜过滤+反渗透。处理后反渗透设备产水(去离子水)(占75%)回用到生产中;反渗透设备浓水(不舍重金属离子)(占25%)用于企业冲渣(或污水处理的化灰与调浆)。企业工艺废水全部回收利用,基本实现零排放,具有显著的环境、经济、社会效益。  相似文献   

20.
采用"厌氧——接触氧化——曝气生物滤池"组合工艺处理日用化工废水。废水CODcr从进水1000 mg/L左右降到50 mg/L以下,BOD5从进水400 mg/L左右降到10 mg/L以下,处理效率均达到了95%以上,出水水质达到《城市再生利用水回用标准》GB/T 18920-2002。通过工程的长期实际运行表明,高效的厌氧系统和曝气生物滤池深度处理系统是该工艺处理稳定的关键。  相似文献   

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