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相似文献
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1.
先将不锈钢热丝TIG堆焊后缓冷,然后对不锈钢堆焊层进行无损探伤和力学性能试验,分析焊后缓冷对不锈钢堆焊层物理性能的影响,再从理论上分析焊后缓冷对不锈钢热丝TIG堆焊层中氢含量,证明焊后缓冷不会对堆焊层产生不利影响,且堆焊层中氢含量极少。  相似文献   

2.
石油钻采专用阀门是海上、陆地石油天然气钻采和生产的系统重要部件,其使用有耐强腐蚀性要求,制造时需在内壁表层堆焊耐腐蚀材料。然而此类阀门具有重量大、形状特殊、可达性差,焊接质量要求严格等特点,因此如何有效地进行高质量堆焊一直困扰着国内石油阀门制造行业。本文介绍了fronius热丝TIG焊工艺和ETR全自动堆焊设备在阀门堆焊中的应用。  相似文献   

3.
采用机械胀及液压胀两种胀接方式对UNS S32707特超级双相不锈钢材质的换热管进行胀接试验,并研究胀紧率、操作性、经济性以及对换热管内壁的影响,综合考虑认为液压胀是胀接该材质换热管的适宜的方法,通过试验得出,液压胀时选择的胀接压力为350~450 MPa。  相似文献   

4.
介绍热丝TIG焊的工作原理及优点,以及热丝TIG焊在核反应堆压力容器堆焊、接管安全端焊接及低合金钢对接焊缝中的应用.  相似文献   

5.
核电站核岛内使用的小通径截止阀上的阀座密封面堆焊钴基硬质合金时,存在中腔空间小、堆焊位置距内壁距离短、焊枪干涉等问题,文中利用一把长度为1000 mm、外径为25 mm的热丝焊枪,对焊丝进行了有效预热,提高了熔敷速度,并可避免焊接裂纹、未熔合等缺陷的产生,大幅度提高了焊接生产效率及产品合格率。焊接试验和小批量试制表明,自动热丝氩弧焊阀门焊接专机可以有效地解决小规格截止阀深孔堆焊的工艺难题。  相似文献   

6.
金东发  邹坤 《压力容器》2014,(11):74-78
在不同焊接电流、焊接电压和冷却速度下进行了系统的双相钢焊条电弧堆焊工艺研究,分析了焊接规范对双相钢堆焊金属铁素体含量的影响。试验表明:在双相钢焊接过程中,电弧电压对堆焊金属铁素体含量的影响最大,堆焊金属铁素体含量随着电弧电压的提高而急剧下降。堆焊金属铁素体含量会随着焊接电流的降低及冷却速度的加快而有所提高。经过优化的堆焊工艺下,堆焊金属各项性能均能满足相关标准及技术文件要求。  相似文献   

7.
介绍了在2.25Cr-1Mo-0.25V钢上进行的90min不锈钢电渣带极堆焊工艺试验,带极电渣堆焊材料的选择和工艺参数的确定,掌握了磁场控制焊道技术以及通过的理化性能检测,还通过了堆焊层的抗氢剥离试验。  相似文献   

8.
按照NB/T 47014—2011《承压设备焊接工艺评定》对S32750超级双相不锈钢进行焊接工艺评定,通过试验验证了焊接工艺参数的合理性。试验证明:控制合理的焊接工艺参数,严格控制焊接热输入量以及层间温度,采用Ni含量比母材高3%的焊材以及合适的保护气体,可以保证S32750超级双相不锈钢焊缝良好的力学性能及耐腐蚀性能。  相似文献   

9.
为改善水下焊接环境,提高焊缝质量,研究适合水下焊接的TIG焊枪及其焊接方法。研制一把双层气体保护的小型可移动气罩式水下TIG焊枪,对2507双相不锈钢进行焊接,研究焊接工艺参数对焊接质量的影响。结果表明,当内气流量10L/min,外气流量5L/min时,焊缝成形最好,焊缝深宽比最大;保证内、外气流量不变,增大焊接电流会降低熔池稳定性,但电流过大时,电弧受到内喷嘴和内保护气的约束作用,会使得焊缝熔深和深宽比增加;同时发现脉冲焊接在水下环境中可以增加电弧稳定性。对水下、陆上焊接接头对比分析发现,水的快速冷却作用会促使铁素体晶粒内析出的奥氏体形状由针状转变为粒状,奥氏体相的析出方式由晶界转为晶内,并且奥氏体析出相减小,晶粒细化。试验证实,此焊枪可以实现水下TIG的稳定焊接,通过选择合适的焊接参数,能获得与陆上环境性能相似的焊缝,对于水下焊接维修有着重要意义。  相似文献   

10.
正1.概述第三代核电EPR堆型电功率约为1 600MW,每个机组由4个环路组成,每个环路有一台蒸汽发生器。蒸汽发生器型号为77/19TE,传热面积为7 960m2。蒸汽发生器是核电站一回路主设备之一,起着隔离一回路和二回路的作用。由于蒸汽发生器管板一回路侧长期接触带有放射性和腐蚀性的载热剂介质,其表面需堆焊一定厚度的镍基合金,以保证一定的耐蚀性。由于EPR管板直径大,厚度较厚,堆焊要求较高,工艺控制要求高,同时Inconel 690材料焊接性差,对氧化、DDC敏感,所以选择堆焊质量要求高的方式  相似文献   

11.
《压力容器》2020,(1):74-78
稀释率的大小影响着堆焊层的组织与性能,它是评价堆焊层质量的重要参数,通过采用不同试板倾角(倾斜)堆焊时,铁素体含量的明显变化及PWHT后铁素体含量有明显增高的现象,研究了焊带位置与稀释率的关系及对堆焊工艺的影响。得出堆焊时试件倾斜角度是造成稀释率大的主要原因、稀释率变化导致铁素体含量发生变化的结论。  相似文献   

12.
李明华 《压力容器》1991,8(3):32-38
一、前言“七五”期间,我厂承制的氨合成塔进口/出口换热器,是20万吨/年合成氨工程的关键设备。其设计压力为15.68MPa,工作温度为340℃。换热器的两块管板为15CrMo锻件,要求在上面堆焊7mm厚的奥氏体不锈钢,如图1所示。  相似文献   

13.
针对SA-335 P91钢大口径管环缝,采用轨道式全位置热丝TIG焊机进行了窄间隙焊接。将整条环缝均分为16个区域,根据不同位置熔池受力状态对各区的焊接工艺参数进行修正设置,并对所获焊接接头的组织和性能进行了研究。所获焊缝和热影响区的组织均为回火马氏体,焊接接头的拉伸、弯曲、冲击等力学性能均满足要求。结果表明,窄间隙热丝TIG焊接工艺参数合理,分区修正设置恰当,能够满足SA-335 P91钢大口径管全位置焊接要求。  相似文献   

14.
双相钢带极堆焊的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍双相钢的带极堆焊.主要试验焊后冷却方式对性能的影响。结果表明:焊后水冷对两相平衡和耐蚀性能有利。  相似文献   

15.
采用自制的铁包铝复合焊丝进行TIG堆焊,通过堆焊过程中Fe,Al合金元素之间的直接化合作用,成功地在2.25Cr-1Mo钢基体上获得了Fe3Al堆焊层。研究结果表明,堆焊前进行200℃预热,堆焊后进行700℃退火处理,可以避免Fe3Al堆焊层产生裂纹。  相似文献   

16.
通过试验证明,采用合理的焊接参数,严格控制层间温度及热输入,氩弧焊能保证超级双相不锈钢焊接接头具有合理的相比例,以及良好的低温冲击韧度和耐点蚀性能,对实际生产具有指导作用。  相似文献   

17.
刘辉 《一重技术》2010,(1):42-43
介绍针对压力容器内壁大面积的不锈钢带极堆焊过程中易产生气孔、夹渣、咬边等焊接缺陷的手工补焊方法。通过制备实验试板,采用手工电弧焊对缺陷部位进行补焊,并对试板进行弯曲、金相等各项性能检验证明手工电弧补焊后试验件的各项性能指标均满足要求,可以用于实际产品的补焊。  相似文献   

18.
本文主要对某大型压水堆电站建设中双相不锈钢S32101X型坡口特定角度立焊的过程进行了研究与实践,解决了不锈钢薄板立焊成形差和焊接变形大的问题,提高了产品的焊接质量.  相似文献   

19.
选择四种氢剥离试验条件,对母材为2讕讈Cr-1Mo和2讕讈Cr-1Mo-讕讈V钢的奥氏体不锈钢单层堆焊氢剥离性能开展试验研究,为加氢反应器单层堆焊工艺的设计、安全运行和操作条件提供依据。  相似文献   

20.
采用PK-YD5Cr8Si3药芯焊丝CO2电弧焊工艺在T-1钢、STE690钢上进行了堆焊工艺试验研究,确定了合理的工艺规范,进行了耐磨试验,测试了堆焊层的硬度,观察分析了堆焊层金相组织。结果表明,PK-YD5Cr8Si3药芯焊丝抗裂性较好,且堆焊层的耐磨性较高,符合工厂对耐磨件修补的要求。  相似文献   

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