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针对韶钢7号高炉因上料设备故障被迫长时间维持低风量操作所引发的炉况失常现象,通过操作参数,分析引起高炉炉况波动(炉内出现崩料、管道)的原因,通过调整布料矩阵,稳定鼓风湿度,适当提高燃料比,以及降低高炉入炉Zn负荷等手段逐步将炉况恢复至正常生产炉型. 相似文献
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高炉炉况自动诊断系统模块的开发及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了本钢5号高炉自动诊断系统的构成、模块的开发及其应用。实践证明,该系统简捷、实用,省去了繁杂的计算和边界条件阀值设定,有效地指导了高炉停炉控料线和控制炉顶打水量等,改善了高炉操作。 相似文献
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武钢2号高炉中修停炉采用空料线不回收煤气的方法,整个过程历时16h。由于准备充分,风量、炉顶打水量、齿轮箱温度等参数控制合理,实现了安全、快速、顺利停炉,为以后无料钟高炉空料线的停炉操作积累了经验。 相似文献
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韶钢7号高炉(2200m3)采用铜冷却壁、陶瓷杯、薄炉衬结构等先进技术。开炉1年后,由于原燃料质量变差、操作制度调整不及时、风口中套变形、风机频繁故障等原因,导致炉况失常。通过合理调整装料制度、改善原料质量,优化风口布局,狠抓管理等措施后,炉况逐步恢复正常。 相似文献
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邯钢5号高炉炉况长期不顺的原因分析及处理 总被引:1,自引:1,他引:0
邯钢5号高炉炉况长期不顺,在长达1年半的时间内,采取各种上下部调剂手段都没有使炉况根本好转。最终通过降料面处理中下部粘结,炉况迅速转顺,产量大幅度提高,取得较好效果。 相似文献
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对武钢5号高炉炉况失常的原因及处理进行了总结分析,认为拉风频繁、慢风时间多、原料带入Al2O3高、焦炭和烧结矿质量差、炉温偏低、碱度高是炉况失常的主要原因。采用锰矿和净焦洗炉、堵风口恢复、压边缘疏松中心煤气流、凋整O/C、控制稍高炉温、较低碱度、增加出铁次数等措施,取得了较好的效果。 相似文献
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为检修高炉煤气下降管,武钢5号高炉于1995年11月20日至12月23日封炉,但开炉后的炉况恢复却极为缓慢,并造成了炉缸冻结,直到1996年2月15日4个铁口才能正常出铁,经过分析,认为造成炉况恢复缓慢的原因主要如下几点,开炉方法与实际炉况不符;风口未堵牢而自动吹开;软水密闭循环冷却系统检漏困难,处理炉缸冻结时(Si)过高。 相似文献
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武钢4号高炉料面形状的测定 总被引:1,自引:0,他引:1
武钢4号高炉(2516m~3)第二次大修后采用了串罐无料钟炉顶设备。在高炉开炉装料过程中,对下料罐的最大装料能力、料流调节阀开度与料流量之间的关系、焦炭和矿石的布料轨迹以及料面形状等进行了测定,并观察了十字测温装置对高炉布料的影响。通过料面形状的测定,选择了合适的布料矩阵,初步掌握了无钟布料的规律,为4号高炉顺利开炉和达产创造了条件。 相似文献
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对三钢2号高炉大修停炉操作进行了总结.通过制订佶J密的停炉方案,停炉前精心准备,严格控制好降料面过程中的各参数,实现了安全、快速的预期目标. 相似文献
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以武钢5号高炉为依托,采用三维图形显示及模式识别技术,研究了大量使用铜冷却壁的高炉炉型变化的特征,通过模式识别可以将炉型划分为25种4大类.同时,研究了炉型变化与高炉利用系数之间的对应关系,获得了炉型变化的初步规律,以武钢5号高炉2010年1月炉况的波动为例,说明了炉型管理系统的使用情况.该系统可以有效监控炉型变化,对... 相似文献
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琥钢5号高炉(3200m^3)的设计特点主要表现在:设计的技术经济指标先进适宜,采用以长寿为目标的内衬结构,冷却设备和冷却系统,采用第四代无料钟炉顶,采用吊车作业面大,除尘效果好的环形铁场,采用占地面积小效率高的“INBA”炉渣粒化系统,采用高温内燃式热风炉,采用分级计算机监控系统等,近10年的生产实践证明,武钢5号高炉的设计是成功的,年均利用系数保证2.1以上,焦比保持在400kg/t以下,煤比120kg/t左右,近10年冷却壁没有一块失去功能,仅有17根水冷管破员,现有在炉况仍然良好,高炉寿命可望达到12-15年。 相似文献
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