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本文简述了叠加式力标准机的原理及影响叠加机力值不确定度的主要因素:参考标准,用于测量参考力值的叠加系统及力值施加机构基础上,论述并评估了叠加机力值不确定度的理论值。同时给出实际评估结果与本文理论评估结果一致性。文中所述内容对有关同行在建立叠加式力标准机及进行力值不确定度有一定参考价值。 相似文献
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考虑到各种标准机的特点并结合实际工作情况,本项目所研制的叠加式力标准机采用一个比被检定的测力仪准确度高的传感器作为标准,将其与被校准或检定的传感器串联,并以液压方式加载。通过研究分析伺服控制、液压动力系统的转速转矩、液压源的流量等关键参数以及控制软件,实现了0.03级高准确度叠加式力标准机的研制。 相似文献
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本文首先论述了目前广泛应用于传感器负荷特性试验中的叠加式力标准机的工作本质,在建立力学模型的基础上推导出了这种力标准机产生的力值的数学表示式,指出精确位移控制是这种机产生的力值的数学表示式,指出精确位移控制是这种力标准机的工作实质和关键。据此文中提出和论述了利用压电陶瓷通过控制电场强度实现精度位移控制,将其应用于叠加式力标准机上实现力值精密控制的原理和方法。 相似文献
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目前.国内生产的力标准机基本上都是单功能的,有液压式力标准机、静重式力标准机、叠加式力标准机等。各种力标准机量程、准确度、可操作性、性价比等也各有特点:静重机准确度高,但一般量程小.大量程成本太高:液压机量程大,但操作繁琐:叠加机可以和液压机一样实现大量程.且操作方便.但长期稳定性差。这几种力标准机的使用功能单一且有限.一个计量部门如果需要计量不同类型的传感器可能需要同时买人多台不同类型的力标准机。投人大、功效低,而且这些单一功能的力标准机使用频率不高.很容易被闲置,造成资源浪费。 相似文献
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本文对一台在用的6.7 MN叠加式力标准机进行技术改造,具体是对力标准机的液压控制系统进行改造。在改造中,运用了双泵联动控制技术和自适应PID控制技术,并且采用24位高精度仪表,以提高液压系统的控制精度和稳定性,解决叠加式力标准机检定传感器时由于控制问题带来的误差,同时提高设备使用率。经过检定,6.7 MN叠加式力标准机的技术改造达到了预期目标。 相似文献
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新建5MN液压式力标准机时,利用液压缸自平衡的新技术解决了初载荷的平衡问题,对该自平衡液压式力标准机力值砝码加卸载机构提出了新的设计,建立新的力值砝码组合方式,从而大大提高力标准机的工作效率。 相似文献
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本文针对目前在用的力标准机控制系统的现状,提出了对力标准机现有控制系统进行改造的方向,并介绍了一种典型的电子化改造的方法,对它的原理和组成进行了描述。 相似文献
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静重式力标准机砝码交换力平衡控制技术 总被引:1,自引:0,他引:1
静重式力标准机利用少量的砝码,进行相等力值间隔逐级加、卸荷时,需要交换砝码。当砝码进行交换时出现逆负荷现象,会对被检测力仪的示值产生影响。阐述了静重式力标准机采用的交换砝码方法是建立在利用弹性力替代砝码重力,砝码交换过程中重力与弹性力达到平衡的基本原理。提出了实现静重式力标准机砝码交换时系统达到力平衡的一种预加荷装置,经砝码交换力平衡控制的力学分析与实验验证,静重式力标准机采用预加负荷实施倒码力平衡控制的方法在理论上和技术上是可行的、有效的。 相似文献
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阐述了1MN力基准机力值不确定度的各物理因素和其他影响因素的误差来源,对各影响因素的不确定度分量及合成不确定度进行了评估,评估结果的力值相对扩展不确定度为6.9×10-6(k=3)。为了验证1MN力基准机的力值不确定度,进行了1 MN与100kN力基准机之间的量值比对试验,结果表明1MN与100kN力基准机各比对点的力值相对偏差小于±0.5×10-5,力值相对扩展不确定度小于1.1×10-5(k=2),1MN力基准机力值不确定度评估结果得到了验证。 相似文献
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针对液压式大力值标准装置中油缸与活塞间的润滑问题,应用静压润滑技术研制一台最大输出力值为10 MN、准确度等级为0.05级的液压放大式力标准机。通过在力标准机主油缸及测力油缸中均采用基于静压润滑技术的静压缸塞装置,利用油液的湿摩擦大幅减小油缸与活塞间的摩擦阻力;同时通过防过冲装置的设计,解决静压缸塞系统内,当一端加载时另一端缸塞发生过冲的现象。试验结果表明,基于静压润滑技术的液压放大式力标准机具有良好的力值重复性及输出稳定性,同时其方位误差和示值误差均达到设计要求。对静压润滑技术及防过冲装置在大力值标准装置中的应用具有参考价值。 相似文献