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相似文献
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1.
创新性地提出并完成了100℃、0.4MPa条件下催化氧压浸出高铁锌精矿的探索性实验、系统性条件实验、扩大实验,半工业试验及30t/d规模可行性研究。高铁锌精矿在专有设计的钛复合板高压釜中浸出,Zn浸出率95%,产出S~0 240 kg/t。处理规模1.5 t/d半工业试验连续稳定运转30天,结果很好,可为云南澜沧江铅矿进行年产万吨电锌厂建设提供设计参数。此外,采用本工艺处理几种高铟高铁锌精矿,100℃氧压浸出时,铟浸出率均可达90%~98.3%。  相似文献   

2.
创新性地提出并完成了100℃、0.4 MPa条件下催化氧压浸出高铁锌精矿的探索性实验、系统性条件实验、扩大实验,半工业试验及30 t/d规模可行性研究.高铁锌精矿在专有设计的钛复合板高压釜中浸出,Zn浸出率95%,产出S0240 kg/t矿.处理规模1.5 t/d半工业试验连续稳定运转30天,结果很好,可为云南澜沧江铅矿进行年产万吨电锌厂建设提供设计参数.此外,采用本工艺处理几种高铟高铁锌精矿,100℃氧压浸出时,铟浸出率均可达90%~98.3%.  相似文献   

3.
创新性地提出并完成了100℃、0.4 MPa条件下催化氧压浸出高铁锌精矿的探索性实验、系统性条件实验、扩大实验,半工业试验及30 t/d规模可行性研究.高铁锌精矿在专有设计的钛复合板高压釜中浸出,Zn浸出率95%,产出S0240 kg/t矿.处理规模1.5 t/d半工业试验连续稳定运转30天,结果很好,可为云南澜沧江铅矿进行年产万吨电锌厂建设提供设计参数.此外,采用本工艺处理几种高铟高铁锌精矿,100℃氧压浸出时,铟浸出率均可达90%~98.3%.  相似文献   

4.
硫化锌精矿加压酸浸新工艺研究   总被引:9,自引:2,他引:9  
开发了一种低温低压处理硫化锌精矿的新工艺,并对闪锌矿和铁闪锌矿2种锌的主要硫化矿物进行了浸出行为的比较。结果表明,在115℃,500kPa条件下2种矿物锌浸出率均大于97%,硫90%转化成了元素硫,但相同条件下2种矿物浸出液中铁含量具有显著差异。  相似文献   

5.
高铁硫化锌精矿氧压浸出铟的研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
对高铁硫化锌精矿进行了酸性加压氧化浸出铟的试验研究,考察了各种因素对加压氧化浸出铟的效果影响。在适宜的条件下,铟的浸出率达到90%以上。  相似文献   

6.
高铁硫化锌精矿加压浸出研究及产业化   总被引:7,自引:3,他引:7  
采用加压浸出技术处理高铁锌精矿,完成了小型试验、半工业试验和工业性试验并投入工业化生产。工业性试验的锌浸出率98.05%、铁浸出率29.22%,较好地实现了锌的选择性浸出;浸出液残酸39.15g/L,浸出液中的铁含量5.71g/L,可以用沉矾除铁工艺进行处理。  相似文献   

7.
硫化锌精矿常压直接浸出技术现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
在广泛收集整理国内外硫化锌精矿直接浸出技术资料的基础上,对常压直接浸出技术原理、工艺过程及设备进行了介绍和评述,指出常压直接浸出技术是现有锌系统技术改造、实现扩产及锌浸出渣资源循环利用的优选方案之一.  相似文献   

8.
高铁硫化锌精矿加压浸出技术应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
杨钢  王吉坤 《云南冶金》2006,35(1):83-84,79
1前言 在现代经济建设中,锌已成为不可缺少且用量大的基础有色金属。我国锌储量居世界第一位,是锌的主要生产和消费国,但随着高品位优质锌矿资源的减少,部分锌生产企业将面临原料短缺的困难。云南锌资源十分丰富,锌探明储量超过2000万t,其中高铁锌资源储量700万t,占云南省锌资源储量的三分之一。  相似文献   

9.
镍精矿加压酸浸新工艺研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
研究了金川镍精矿加压一步全浸镍、钴、铜新工艺,浸出液中和除铜后萃取分离镍钴,镍、钴、铜的浸出率可分别达到99.5%、98%和98%以上。该工艺与硫酸选择性浸出相比具有金属浸出率高、分离彻底、易分别回收等优点。  相似文献   

10.
高铟高铁硫化锌精矿加压浸出溶液铁的还原研究   总被引:5,自引:3,他引:5  
用硫化锌精矿作还原剂还原高铟高铁硫化锌精矿加压浸出溶液中的Fe3+。分别进行了精矿粒度、精矿用量、时间、温度、溶液酸度以及原液Fe3+浓度对还原效果的影响,结果表明,在温度为80~90℃、时间~2.0 h、精矿过剩系数1.2、精矿平均粒径~10μm的条件下,可以将H2SO4浓度为8~40g/L溶液中Fe3+的80%以上还原成Fe2+。与现行工业中的硫化锌精矿还原技术条件相比,反应时间大为缩短,温度亦可降低。  相似文献   

11.
硫化锌精矿还原浸出高浸渣中锗的研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
湿法炼锌产出的高浸渣含锗达150~300g/t,采用两段逆流硫化锌精矿还原浸出,锗的浸出率可达65%以上。并提出了还原浸出的工艺流程和优化浸出条件。  相似文献   

12.
电催化浸出硫化锌精矿工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了电催化三氯化铁浸出硫化锌精矿工艺。考察了温度、酸浓度、槽电压、搅拌速度等因素对锌浸出率的影响,在优化条件下,矿料中的硫90%以上以单质硫回收,锌浸出率可达95%以上。  相似文献   

13.
在95~105℃、0.4 MPa氧压及液固比3.0~5.0条件下,氧化酸浸高铟高铁锌精矿2~3 h,吨矿氧耗100 m3,铟及锌的浸出率均达95%以上,元素硫产率达80%。  相似文献   

14.
介绍了硫化锌精矿高温高压浸出技术的发展和硫化锌精矿高温高压浸出的工艺和动力学研究。  相似文献   

15.
介绍了一种硫化锌精矿焙烧浸出与直接浸出结合提锌同时除铁的方法,利用硫化锌精矿氧压浸出除铁原理,浸锌同时除铁,取消了热酸浸出的除铁过程,简化了设备及工艺流程,提高了锌回收率,可以达到节能、环保、高效。  相似文献   

16.
盐酸浸出硫化锌精矿工艺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王德全  姜澜 《有色矿冶》1999,15(4):19-22
对盐酸直接浸出硫化锌精矿 的工艺过程进行了研究, 探讨了初始盐酸 浓度( C( H Cl)) ,浸出温度( T) ,浸出时间(t) 及氯化钠的浓度( C( Na Cl)) 等因素对锌和硫的浸出率的影响。实验结果表明,当 C( H Cl) 为7 m ol/ L, T 为90 ℃,t 为90 min ,( C( Na Cl) 为2 mol/ L 的条件下,锌的浸出率为68 .54 % ,硫的浸出率为69 .91 % ;当不加氯化钠,而其他条件相同时,锌的浸出率为52 .65 % ,硫的浸出率为53 .27 % 。浸出过程产生的硫化氢用氢氧化钙溶液吸收并转化成硫氢化钙, 作为生产流脲的原料,浸出液经净化,浓缩后可用于制取氯化锌。从清原硫铁矿的实际情况出发,给出用盐酸浸出硫化锌精矿生产硫氢化钙及氯化锌的工艺流程图。  相似文献   

17.
刘喜波  陈志强 《钢铁钒钛》2015,36(1):16-20,63
利用氧化热处理和酸浸工艺提升钛精矿的质量等级,研究了氧化处理对钛精矿球磨前后晶体结构的影响及酸浸工艺提高钛精矿品级的效果。结果表明,经750~800℃氧化退火,钛精矿中物相转变较充分,生成假金红石(Fe2Ti3O9)、Fe2O3和金红石型Ti O2相,钛精矿球磨后颗粒细化,物相转变从更低的温度开始,同样温度条件下物相的转变也更充分;对球磨后的钛精矿进行800℃退火和105℃酸浸后,Ca O和Mg O的含量分别降低到0.089%和0.888%,除去率为88.7%和51.8%,而Ti O2含量从44.12%提高到53.64%,能够显著提高钛精矿的质量等级。  相似文献   

18.
氢氧化钠浸出-两步沉淀法制备铅锌精矿新工艺   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出了贫杂氧化锌矿碱浸-沉淀法制备锌精矿和铅精矿新工艺,确定了硫化钠沉淀铅、锌的工艺参数,通过小型综合试验验证了该工艺的工业化可行性。沉淀铅的最佳参数为:硫化钠沉淀剂加入量为铅质量的1.8倍,温度70℃,反应时间30min;沉淀锌的工艺条件为:硫化钠沉淀剂加入量为需沉淀锌质量的2.4倍,温度90℃,反应时间3h。试验结果表明:铅和锌的回收率均在80%以上,得到的锌精矿中锌质量分数52%,铅精矿铅质量分数78%,均达到行业标准。  相似文献   

19.
20.
高铁闪锌矿精矿加压酸浸新工艺研究   总被引:20,自引:4,他引:20  
提出了高铁闪锌矿加压酸浸新工艺。结果表明,高铁闪锌矿一段加压酸浸时锌浸出率大于95%,二段加压浸出时锌浸出率大于98%;二段加压浸出能够实现锌和铁的选择性浸出,降低浸出液酸度。  相似文献   

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