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相似文献
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1.
Carrousel氧化沟的低温、高负荷运行研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解Carrousel氧化沟在低温、高负荷下运行的可行性,通过调节进水流量来控制污泥负荷(Ns),于(14.0±0.6)℃下进行连续试验。结果表明:Ns为0.10kgBOD/(kgMLSS·d)时对氨氮的去除效果最好,去除率〉99%;同时脱氮效果也较为理想,平均脱氮率为54.7%,最高达62.8%。当Ns为0.17kgBOD/(kgMLSS·d)时对氨氮的最大去除率只有59.8%,出水氨氮〉23mg/L,且硝化能力的大幅下降还限制了脱氮效果,平均脱氮率只有31.5%。当Ns为0.13kgBOD/(kgMLSS·d)时对氨氮的平均去除率和脱氮率分别为75.3%、48.4%。可见,当Carrousel氧化沟工艺在冬季低温下运行时宜使污泥负荷≤0.10kgBOD/(kgMLSS·d),以保证硝化反应的充分进行,进而取得理想的脱氮效果。  相似文献   

2.
采用内循环反应器处理异维生素C钠工业废水,废水水质为COD:8500mg/L;BOD:3400mg/L;pH:3-5。通过中试启动进行了现场试验研究,结果表明:经过56天的启动试验,当内循环反应器接种污泥浓度为21g/L时,反应器C0D负荷为25kg COD/(m3·d)~30kgCOD/(m3·d),在整个启动过程,反应运行稳定,出水COD在800mg/L以下,COD去除率始终在91.5%以上,pH值保持在6.8~7.6之间,挥发酸(VFA)始终未超过450mg/L。  相似文献   

3.
低溶解氧SBR除磷工艺研究   总被引:13,自引:1,他引:13  
试验研究了低溶解氧条件下SBR的除磷性能。结果表明,在全程低氧曝气的SBR系统内聚磷菌可得到富集,并出现了明显的放磷、过量吸磷现象。污泥负荷对COD去除率和除磷效率影响较大,除磷最佳的污泥负荷为0.26kgBOD/(kgMLSS·d),其时COD去除率为85%,除磷效率为96%,出水PO3-4-P<1.0mg/L;最佳污泥负荷下的污泥沉降性能良好,污泥负荷过高会导致非丝状菌污泥膨胀。  相似文献   

4.
丝状菌污泥膨胀是影响活性污泥法高效、稳定运行的重要因素。采用A/O生物除磷工艺中试装置处理实际生活污水,分析了污泥膨胀发生的原因及恢复系统性能的方法。结果显示,长期曝气不均匀是导致丝状菌污泥膨胀的重要原因,通过调控系统运行参数可以有效控制由低DO值或者高负荷引起的丝状菌污泥膨胀。当发生污泥膨胀后,首先降低负荷至0.45 kgCOD/(kgMLSS.d),调节回流比为83%,同时控制好氧池各段的DO分别为1.5、1.0、1.0 mg/L以淘汰丝状菌,在SVI值降至200 mL/g以下后继续降低回流比至53%,同时降低曝气量以形成1.0、0.5、0.5 mg/L的DO浓度梯度。采取上述调控措施后,SVI值由569.8 mL/g降至150 mL/g以下,污泥性状得以恢复;同时出水COD和TP分别在50、0.5 mg/L以下,去除率分别约为85%、95%。  相似文献   

5.
厌氧/好氧/生物滤池工艺处理牛仔服漂洗废水   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用厌氧折流板反应池/改良接触氧化池/生物滤池工艺处理牛仔服漂洗废水,运行结果表明,厌氧折流板反应池和接触氧化池的容积负荷分别达到1.05kgCOD/(m^3&#183;d)和0.52kgCOD/(m^3&#183;d)。当进水COD、BOD5、SS、色度和硫化物的浓度分别为667.5mg/L、220.3mg/L、396.2mg/L、580倍和38.4mg/L时,出水相应指标的浓度分别为46.8mg/L、8.1mg/L、42.2mg/L、30倍和0.2mg/L,可实现牛仔服漂洗废水长期稳定达标排放。  相似文献   

6.
废旧塑料回收加工过程产生大量废水,其SS、COD、BOD5浓度均较高,但沉降性和可生化性较好,可以采用混凝沉淀/曝气生物滤池工艺处理,混凝剂PAC投量为200mg/L,设计负荷为2.5kgBOD5/(m^3滤料·d)。运行结果表明,该处理工艺具有占地少、效率高、启动快、投资省、能耗低、运行管理方便等特点,在不加混凝剂的情况下出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,加混凝剂后出水各项指标达到《生活杂用水水质标准》(CJ25.1—89)。  相似文献   

7.
为了有效控制低负荷改良型氧化沟工艺的污泥膨胀现象,对该工艺的运行参数进行了系统的分析。结果表明,工艺发生污泥膨胀的主要原因是由于氧化沟循环廊道内的溶解氧浓度分级不明显。针对污泥膨胀原因及相关的膨胀机理,采用在循环廊道内加设插板来保证缺氧区、好氧区溶解氧浓度的合理分布。确定了试验装置的最佳运行条件为:好氧区溶解氧含量为1.5—2.0mg/L,缺氧区溶解氧含量小于0.5mg/L,污泥指数为120~150mL/g,污泥质量浓度为3.5-4.0g/L。  相似文献   

8.
—体化间歇曝气多级生物膜反应器处理低温、低浓污水   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用新型一体化间歇曝气多级生物膜反应器处理低浓度小城镇污水,重点考察了冬季低温(5~8℃)对反应器处理效能的影响,以及采用分级间歇曝气方式能否解决连续流生物膜反应器除磷效能低的问题。试验结果表明:在水温为5~8℃、有机负荷为0.5kgCOD/(m^3·d)、氮负荷为0.12kgN/(m^3·d)、DO为6.0mg/L、HRT为6.0h、挂膜密度为30%,以及第一、二级生物膜反应区的停曝与曝气时间比均为1.0h/2.0h的条件下,处理平均COD为120mg/L、TN为30mg/L、NH4^+-N为27mg/L、PO4^3--P为1.9mg/L的低浓度城镇污水,可使出水COD≤35mg/L,NH4^+-N≤3.3mg/L,TN≤19mg/L,PO4^3--P≤0.8mg/L,达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的一级B标准。  相似文献   

9.
污泥浓度与曝气强度对MBR运行的综合影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
高污泥浓度可以在减少剩余污泥产量的同时提高系统的容积负荷,但经济曝气强度随污泥浓度的增加呈指数递增,从而使能耗大大增加。为解决这一矛盾,进行了一体式A/O法膜生物反应器处理城市污水的试验,结果表明:过高或过低的污泥浓度和曝气强度都会影响膜生物反应器对COD、NH3-N、TN等污染物的去除效果,并且会加剧膜污染。膜生物反应器存在临界污泥浓度和经济曝气强度,在试验条件下分别为4.73g/L和451L/(m^2·h)。  相似文献   

10.
采用混凝沉影曝气生物滤池一体式反应器对校园污水的再生回用处理进行了研究,考察了系统对SS、COD、NH3-N和TP的去除效果。结果表明:在混凝剂最佳投量为40mg/L、沉淀池水力负荷为5m^3/(m^2·h)的条件下,混凝沉淀对SS、COD和TP的平均去除率分别为67%、51.3%和73.3%;在COD和NH3-N的容积负荷分别为2.16kgCOD/(m^3·d)、1.07kgNH3-N/(m^3·d)的条件下,曝气生物滤池对SS、COD和NH3-N的平均去除率分别为95%、93%和94.5%。系统出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准的要求。  相似文献   

11.
范举红  李昌湖  朱国宏 《山西建筑》2007,33(33):201-202
介绍了丝状菌性污泥膨胀的诱发机理,对推流廊道式曝气池引起丝状菌污泥膨胀的原因做了深入分析,并介绍了在实际生产中控制污泥膨胀的方法,解决了污水处理工艺中的难题,以供同行参考。  相似文献   

12.
纯氧曝气系统污泥膨胀原因及控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对天津石化供排水厂纯氧曝气系统污泥膨胀前后的运行状况进行分析,认为长时间低负荷运行后受到冲击、污泥老化、二沉池局部缺氧是导致污泥膨胀的原因,并给出了相应的预防和控制措施。  相似文献   

13.
对静载状态下的木质工字梁(IJ)侧向稳定性的试验、计算和分析结果表明:IJ虽然有超前侧向屈曲,但总体上仍然服从均质工字梁侧向屈曲理论的基本规律,均质工字梁的经典计算方法仍然可以较为准确地预测IJ的侧向屈曲临界荷载。同时表明:用弯矩来判别IJ的侧向稳定性比用整梁强度更具科学性和实用性,运用以弯矩和侧向稳定系数为关键指标的侧向稳定判别式可以准确判断IJ的侧向稳定性,为此建议我国相关标准考虑对木质梁侧向稳定性计算公式的修订,并加强我国适应性侧向稳定系数及其各项修正系数的基础研究。  相似文献   

14.
研究了曝气吹脱法对水中1,1,1-三氯乙烷和1,1,2-三氯乙烷的去除效果。结果表明,曝气吹脱法对水中1,1,1-三氯乙烷具有理想的去除效果,但是对1,1,2-三氯乙烷的去除效果很差;当曝气量为0.4~1.0 L/min,气水比为3~5时,能将初始质量浓度为5倍国家标准限值的1,1,1-三氯乙烷降低至《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)限值以内;在相同曝气量条件下,气水比越大,对1,1,1-三氯乙烷的去除效果越好。  相似文献   

15.
曝气方式对M—CAST工艺处理生活污水的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
将CAST和MBR工艺结合而构成M-CAST工艺,考察了在非限量曝气、限量曝气及间歇曝气方式下,该系统对生活污水的处理效果.试验结果表明,曝气方式对COD去除效果的影响较小(对其平均去除率>90%),但对总氮的去除影响较大;当MBR和CAST工艺同时运行且采用间歇曝气时,MBR对总氮的去除效果最好,出水TN平均浓度仅为3.55mg/L,达到了优质杂排水的水质标准.研究还表明,M-CAST工艺可根据污水排放要求实现CAST和MBR工艺的灵活切换,且利用膜组件出水就可满足小水量的回用要求,具有节约工程投资和减小占地面积的优点.  相似文献   

16.
曹国凭  杨永 《山西建筑》2008,34(5):213-214
详细介绍了曝气理论及膜的曝气原理,深入探讨了与膜曝气有关的膜的概念,通过污水生化处理节能曝气工艺的实验,对污水生化处理节能曝气进行了研究,以解决目前污水处理工艺的高耗能问题.  相似文献   

17.
介绍了采用"接触氧化 人工湿地"组合工艺处理小区污水的试验研究。组合工艺的试验运行分两个阶段:前阶段生物接触氧化池连续运行,后阶段生物接触氧化池间歇运行。试验结果表明,间歇运行的生物接触氧化池与人工湿地组合,其运行效果优与连续运行的工艺组合。组合工艺的最佳运行工况为曝气强度为4.0 m3/(m2.h),进水0.25 h,曝气2 h,沉淀1 h,排水0.25 h,此时出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准,经过消毒后可以回用。同时针对不同浓度的小区污水,还可以通过调整组合工艺的运行方式以满足排放标准要求。  相似文献   

18.
隧道施工的通风技术和粉尘治理方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
程正旺  王永亮 《山西建筑》2007,33(26):328-329
通过浙江温州赵山渡引水隧道工程的施工实践,对施工中的通风方式选择、通风量的计算及通风设备的选择和布置进行了较系统地总结,并对粉尘治理方法进行了介绍,为其他类似工程提供参考借鉴。  相似文献   

19.
本文探讨了均匀受限曝气的机理 ,并通过在一汽污水厂进行的运行对比研究 ,充分表明了该法处理有机废水效率高、能耗低、出水好、切实可行  相似文献   

20.
高硫化物型污泥膨胀的形成机理与控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
对含硫酸根的高浓度工业废水在好氧曝气池中产生高硫化物型污泥膨胀的原因进行了分析。在复合式生物反应器中,采用DO—pH控制法对高硫化物型污泥膨胀进行控制,试验结果表明,通过调整进水pH值来控制污泥膨胀的方法经济有效且简便易行。在缺氧条件下,将进水的pH值提高至7.5时,出水SVI值由834 mL/g降至200 mL/g;在微氧状态下,保持pH值为7.5,并将生物选择器调至DO=0.7~1.0 mg/L时,SVI值快速降至100 mL/g以下。  相似文献   

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