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八钢冷轧深冲钢以生产IF钢为目标,通过研究IF钢的机理,制定了相应的工艺制度,生产出的汽车用冷轧深冲钢产品力学性能较好,用户使用后满意。 相似文献
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针对深冲钢冲压性能延伸率指标的提升,利用minitab软件分析了热轧、冷轧各关键工艺参数对延伸率的影响,通过DOE试验获得了满足延伸率指标的最佳工艺参数设定区间,不仅提高了深冲钢性能综合合格率,而且降低了煤气燃料的消耗。 相似文献
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平炉-横铸生产深冲钢工艺落后、成才率低、成本高,为此重庆钢铁公司试用转炉-连铸生产深冲钢,取得了较好的效果。介绍了这一试验研究的工艺过程及产品的检验结果。 相似文献
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通过与用户共同设计研究并制定镀锌超深冲钢DX54D的技术标准,结合涟钢热镀锌生产线退火能力不足的实际情况,采用Ti-IF钢、高温终轧、高温卷取、高冷轧压下率、高温连续退火和低光整延伸率的工艺制度,开发出性能优异的DX54D产品,力学性能达到国际DX56D以上级别性能,产品广泛应用于家电空调和汽车上各种冲压要求较高的零部件。 相似文献
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含Ti深冲钢的研究结果指出,Ti以Ti(CN)在热轧板内析出并对冷轧和退火的微观结构产生影响。 含Ti钢的冷轧和再结晶的晶格畸变变化次序是:随Ti~*/C+N的增加,上述晶格畸变之间的差异增大。退火后形成以晶格畸变小的组分占据优势的晶粒结构。 工艺实验表明:含Ti钢性能颇受退火温度影响,但升温速度对Ti~*/(C+N)≥2.1钢的性能影响不显著。在C≤0.05%。Ti~*/(C+N)>2.1,800℃以上到温装炉退火的低碳深冲钢均可获得较好的能性:r=1.7~1.8,n=0.27~0.28,-0.1<△r<0.3。 相似文献
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介绍了某钢厂LD-RH-CC工艺条件下生产的DC04冷轧深冲钢在连铸过程中夹杂物的变化情况。DC04钢从中间包到铸坯夹杂物总量从13.14 mg/(10 kg)降低到9.06 mg/(10 kg),其中大型夹杂物从5.16 mg/(10 kg)降低到2.67 mg/(10 kg);从中间包到铸坯显微夹杂物数量从7.56个/mm2降低到5.63个/mm2。中间包和铸坯中小于10 µm的夹杂物占显微夹杂物比例在93%和97%以上。大型夹杂物主要是硅酸盐和铝酸盐复合夹杂。在研究的基础上提出了控制夹杂物的措施,对该钢厂冷轧深冲钢的生产有一定的指导意义。 相似文献
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在480~750℃条件下,模拟罩式退火,利用光学显微镜、X射线衍射和金相显微硬度计研究了冷轧Ti-IF超深冲钢晶粒结构的变化,通过取向密度函数分析了再结晶过程织构演变规律。研究表明:冷轧Ti-IF超深冲钢的再结晶温度约为630℃,再结晶过程能够在660℃条件下2 h之内完成;冷轧后该钢主要有4种织构,分别是{001}〈110〉、{111}〈110〉、{111}〈112〉和{112}〈110〉;在退火再结晶过程中,{111}逐渐转变为γ-{111},当退火温度升至720℃时,{001}〈110〉和{112}〈110〉转变为纤维织构γ-{111},最终{111}〈110〉和{111}〈112〉成为主要织构类型。 相似文献
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介绍了深冲钢的转炉-连铸生产工艺及产品开发情况,在研究了其技术关键的基础上,指出了工艺的可行性。 相似文献