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采用16%的液碱降膜吸收氯气生成次氯酸钠的工艺,是在一个降膜吸收器内连续进行的。主要反应为: 2NaOH Cl_2=(30℃)NaClO NaCl H_2O △H 主要副反应为次氯酸钠分解: 2NaClO=2NaCl O_2 生成的次氯酸钠溶液有效氯大于10%,为了不产生副反应致使次氯酸钠分解,必须保持0.1~1.0%的游离碱(过碱量)。用pH计或试纸测试,指示在11—12之间。生产中只要能连续控制过碱量,就能保证产品 相似文献
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氯碱生产中,次氯酸钠的生产是用氯气和15%~18%的氢氧化钠溶液反应生成的,合格的次氯酸钠指标为:有效氯>10%,碱含量0.1%~1%,颜色呈淡黄色。影响次氯酸钠质量的因素有:除害系统循环液的温度,进除害系统的氯气携带铁离子等杂质成分,除害吸收塔的运行状况,次氯酸钠过饱和,饱和次氯酸钠的取样分析,饱和次氯酸钠溶液中的碱含量。针对这些因素,我们通过安装温度连锁控制温度,加装过滤器隔离杂质,更换性能更优的填料优化设备性能,安装ORP分析仪实时监控,对取样和测定过程可能出现的误差操作纠正,适度提高碱浓度,来实现产出合格的次氯酸钠。 相似文献
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提出烧碱生产中采用双塔分别吸收废氯气工艺,代替事故塔、尾气吸收塔、次氯酸钠生产装置吸收废氯气,具有自动化程度高、可连续运行的优势。 相似文献
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陕西金泰氯碱化工有限公司一期工程离子膜烧碱、PVC生产能力均为10万t/a,于2005年10月试生产。但由于地理位置较偏,交通不便,烧碱生产过程中产生的次氯酸钠无法及时销售。由于在废氯气处理过程中,碱液循环槽溶液含碱量日渐下降,吸收废氯气的能力受到很大影响,对烧碱系统的安全生产造成了很大威胁。为此,该公司决定将此次氯酸钠应用于PVC生产线的乙炔清净系统。经过多次试验,取得了巨大成功。 相似文献
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高浓度次氯酸钠生产三氯异氰尿酸的试验 总被引:1,自引:0,他引:1
高浓度次氯酸钠与氰尿酸反应生产三氯异氰尿酸的方法是利用30%烧碱通入氯气生产高浓度次氯酸钠,除去反应生成的氯化钠,再用高浓度次氯酸钠与氰尿酸按1.85~1.9∶1投料,反应温度0~5℃,并通入氯气反应生成含有效氯90%以上的三氯异氰尿酸,产率70%~75%。 相似文献
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叙述了在烧碱生产过程中废氯气吸收装置的工艺原理及工艺流程,针对事故氯装置在正常生产过程中出现的问题提出了解决措施,保证了安全平稳生产,延长了设备使用寿命,提高了次氯酸钠合格率. 相似文献
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为减少人为操作失误或设备突发故障引发的安全事故,对烧碱生产系统自动控制进行了完善:氯气和氢气总管压力联锁系统停车,冷凝酸中间槽液体排放采用自动控制,次氯酸钠生产管线上安装电导率和游离氯监测装置。 相似文献
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次氯酸盐最早曾用电解食盐溶液法制取,主要产品是次氯酸钠,应用于工业漂白方面作为漂白剂。后来由于氯碱工业的迅速发展,氯气产量不断增加可以用烧碱吸收制次氯酸钠。因此次氯酸钠的生产多为化学法,即在低温下,氯气与烧碱反应,生成次氯酸钠。 Cl_2+2NaOH→NaOcl+NaCl+H_2O 近来电化法合成次氯酸钠又开始引起人们的注意,在某些场合下,电解法生产次氯酸盐比化学法来得合理:具有投资省,设备 相似文献
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次氯酸钠生产中原料液碱浓度的控制次氯酸钠应用广泛,用户往往提出要求含不同有效氯浓度的次氯酸钠。生产厂家如何才能满足用户的要求呢?下面谈谈具体作法。众所周知:根据以上三式,可设:A-用户要求的NaClO有效氯浓度y-生产含有效氯浓度为A的NaClO所需... 相似文献
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废气工段今为处理全厂废氯和开停车及事故氯气而设立。废氯气经过碱液吸收而制成合乎HG-1173-78质量要求的次氯酸钠产品。在工艺上采用两套吸收系统,一套浓度极低的废氛直接进入填充式吸收增,经一次吸收废氯即合乎排放标准;另一套是开停车氯气及事故氯气量大浓度高经降膜吸收、尾气塔吸收,最后达到尾气排放标准。由化学反应式ZN。OH+C12、N。CIO+HZO+N。CI+193.80hi理论上生产it100%次氨酸钠需烧碱145.Zkg,而实际生产中烧出消耗竟达190.Zkg。分析其原因:1由过月现象造成的损失问)氯气处理工序的原氯气阀门在操作中… 相似文献
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在水合肼的生产过程中,通过选择次氯酸钠成品中有效氯与游离碱的配比来减少生产水合肼反应过程中副反应的发生,提高水合肼的收率。 相似文献