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分析了鞍钢265 m2烧结机影响顺行和烧结机达产、达标的主要因素,介绍了265 m2烧结机所采取的提高生产率、提高烧结矿质量、降低固体燃料消耗等具体措施及取得的效果. 相似文献
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攀成钢烧结配加高炉瓦斯灰工业试验 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了在攀成钢2×28.5 m2烧结机原燃料条件及生产设备条件下,用高炉瓦斯灰部分取代焦粉作为烧结燃料的工业性试验情况.结果表明:在28.5 m2烧结机系统情况下,配加1%的高炉瓦斯灰,烧结矿固体燃料消耗下降4.75 kg/t,而烧结机利用系数、烧结矿品位、烧结矿FeO含量、烧结矿转鼓指数和筛分指数没有明显变化.因而充分利用了炼铁二次资源,对缓解炼铁厂焦粉紧张、外购困难以及实现循环经济具有较大的实际意义. 相似文献
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105 m2烧结机配加生石灰工业试验 总被引:1,自引:0,他引:1
在攀成钢105m2烧结机原燃料条件及生产设备条件下,用生石灰部分取代石灰石作为烧结熔剂的工业性试验。结果表明:在攀成钢105m2烧结系统现有生产设备条件及原料条件下配加5%的生石灰,试验期烧结机利用系数从1.38t/m2.h提高到1.52t/m2.h,提高了0.14%,幅度达到了10.14%;固体燃料消耗、烧结矿FeO含量分别下降了5.2kg/t、0.52%;烧结矿转鼓指数和筛分指数没有明显变化。配加3.9%的生石灰,试验期烧结机利用系数提高10.87%;固体燃料消耗下降了2.06 kg/t、烧结矿FeO含量降低0.41%;烧结矿转鼓指数和筛分指数同样没有明显变化。 相似文献
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我厂一烧车间现拥有5台62.5米~2的烧结机,生产热烧结矿。总裝机容量为17993.7瓩。二烧车间于1979年底由热矿工艺改造为机上冷却工艺,拥有三台烧结面积75米~2、冷却面积67.5米~2的机冷烧结机,生产冷烧结矿。总裝机容量为27511.4瓩。1980年全厂生产冷热烧结矿共493万吨,消耗能源合 相似文献
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广东省韶关钢铁集团公司烧结厂 (以下简称我厂 )现有 2 0世纪 70年代投产的 2 4m2 烧结机两台 ,2 0世纪 90年代投产的 3 3m2 烧结机一台 .设计能力年产烧结矿 81 .5万t,其中 2 4m2 烧结机配用的是武汉鼓风机厂生产的D2 50 0 - 1 1改进型高压离心式抽风机 ,年产烧结矿52 .8万t.随着炼铁生产的不断发展 ,到 1 997年产铁 95万t,1 998年产铁 1 0 0万t,对烧结矿的需求也不断的增加 ,虽然烧结厂通过内部挖潜及技术改造等一些措施来提高烧结机利用系数和设备的日历作业率 ,从而使烧结矿的产量提高到 1 997年 1 1 9万t,1 998年的 1 2 5万t… 相似文献
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当前,烧结机抽风系统的有害漏风,严重地造成动力消耗大、风量利用率低、抽风机转子寿命短和烧结矿产量低等而致使产品成本提高。实践证明,烧结生产的各项技术经济指标,在很大程度上取决于实际通过烧 相似文献
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1990年,德国七大钢铁公司的烧结矿生产能力约计32000kt,赫施、克虏伯和蒂森三家公司的烧结矿产量占全德国烧结矿总产量的50%~60%。目前,赫施公司有两台烧结机(3号机,150m~2;4号机,175m~2)、克虏伯公司有1台烧结机(5号机,400m~2)、蒂森公司有4台烧结机(94m~2、150m~2、250m~2和444m~2各1台)在生产。 相似文献
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分析了烧结矿成品率的变化对烧结机生产率、烧结矿固体燃料消耗、点火煤气和电耗等技术经济指标的影响,指出了影响烧结矿成品率的因素及控制措施.分析结果表明,烧结矿成品率是反映烧结过程质量的一项重要指标,在烧结生产过程中,应把其作为一项关键性的工艺指标进行实时控制. 相似文献
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烧结厂现有2座8m^2竖炉和4台烧结机(其中2台40m^2烧结机,1台130m^2烧结机和1台180m^2烧结机)。近几年,涟钢生产规模突飞猛进,随着2200m^3高炉的建成投产,加上原有5座小高炉扩容改造完毕,已形成了年产铁400万吨的生产能力;加之高炉熟料比的不断提高,对烧结矿的实物产量要求越来越高,烧结矿的供需矛盾日益突出,成为了制约公司生产发展的瓶颈。为此,我们就如何提高烧结机的日历作业率和烧结机利用系数, 相似文献
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在新钢6号烧结机上进行低负压点火烧结工业试验,试验结果表明:低负压点火有利于提高垂直烧结速度、增加产量、改善烧结矿质量,同时使煤气消耗减少、电耗减少,但固体燃耗略有上升。针对新钢6号烧结机生产现状,对低负压点火烧结过程中减少烧结固体燃耗提出了改进建议。 相似文献
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单辊破碎机在冶金行业,是热烧结矿破碎的关键、重要、单一运行的设备,对烧结机的生产有很大影响。但在几十年的实际使用中,单辊破碎机还是有许多缺点,需要研究、更新、完善,才能提高该设备的综合使用性能,使该设备适应性更强、使用寿命更长、备件消耗更少、生产成本费用更低。 相似文献
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烧结机的生产能力因冷烧结混合料烧结时下层水蒸汽的再冷凝而减少。采用烧结混合料预热工艺后,由于预热的混合料温度高于露点温度,从而抑制了水蒸汽的再冷凝。比菜(BHILAI)钢厂第二烧结厂的蒸汽预热系统装在圆筒造球机之前的混合料槽内。通过工业性试验,研究了烧结混合料温度对粒化程度、烧结机速度和烧结矿质量的影响。在烧结混合料温度提高到52℃时,粒化率提高了5.0%,烧结机的平均生产率提高了4.0%,单位固体燃料消耗降低了5.0%,烧结矿落下强度提高了2.0%。当粉矿(-1毫米粒级)的含量和单位生石灰消耗都较高时,预热的效果尤为显著。 相似文献
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烧结生产过程消耗的热量约占钢铁生产总能耗的8~10%,烧结机机尾卸出的热烧结矿的显热大约为0.685GJ/t,相当于23.49kg标准煤产生的热量。新三烧每台烧结机各安装一座余热锅炉,利用冷却烧结矿的环冷机捧出的一部分废热来生产蒸气,另一部分废热用于解冻室作为原料冻车皮的解冻热源,均收到了预期的节能效果。 相似文献