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今年上半年,湘乡水泥厂在能源消耗方面亮出了一串喜人的数据:平均吨熟料煤耗203.59公斤,平均吨水泥电耗93.78度;吨水泥综合能耗204.67公斤标煤,万元产值能耗33.84吨标煤,分别比去年同期下降4.56%、3.09%、8.65%、7.31%。5月27日,该厂大型节能技措项目——工业废水循环利用工程正式投入生产。这一工程的完成,年节约水156万吨,由此节省的电费、社会资源费共6.5万元。同时还防止了废水排放而导致的水源污染。 相似文献
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山东省安丘县水泥厂在上海七一一研究所和河北邯郸通用机械厂的协作下,将广泛用于冶金、电力行业的调速液力偶合器,首次成功地应用于水泥立窑鼓风机的调速控制,解决了多年以来一直靠放风阀控制风量这一既浪费电能、又污染环境的技术问题。经过四个多月的运转,节电效果显著,立窑鼓风机吨熟料电耗 相似文献
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重庆水泥厂,是年产50万 t 水泥的中型建材骨干企业。年耗标煤7.5万 t,是重庆市的耗能大户之一,能源成本已接近生产成本的50%,能源问题严重地制约着厂的发展,直接影响厂的经济效益。为了改变这种状况,这个厂采用节能新技术,用磁性槽泥改造电机初步尝到了甜头。该厂5kw 以上电动机共有500多台,总容 相似文献
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继水泥窑采用复合矿化剂使产量、质量提高,能耗下降的成果在全国推广后。又一能提高水泥窑产、质量,节约煤耗的新成果,添加晶种——水泥窑煅烧节能新技术,经多家水泥厂试生产,取得显著成效。实践结果表明,在生料中添加适量已烧成熟料作晶种,诱导熟料矿物形成,具有如下作用: 1.生料易烧性明显得以改善,熟料烧成温度可降低50℃左右;高温下停留时间可缩短10~20分钟,相同煅烧制度时游离氧化钙可降低1%。 2.添加晶种的诱导结晶作用不仅表现在液相出现后的阿利特形成阶段,也表现在碳酸盐 相似文献
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为了降低粉磨电耗,节约能源,提高经济效益。近年来,江南水泥厂在管磨机上应用节能型衬板,为提高磨机产量,降低能耗和金属消耗,使磨机达到了最佳粉磨效果。现将这些衬板的应用情况介绍如下: 相似文献
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水泥工业中,研磨体消耗为150克~1500克/吨水泥,吨水泥费用为1.0~2.0元,占水泥成本的3%左右。近年来,新型研磨体不断涌现,如稀土中锰球、高铬球、低铬球等,其中高铬球近两年来推广较快,因其磨耗低,是普通球的10分之一,磨耗只有200克/吨水泥,但要普及还存在较大困难,主要是一次性投资大,对中小型企业,无疑是很困难。因此,要研制一种磨耗低、价格又便宜的研磨体,才有市场,才有发展,这也是水泥工业中急需解决的实际问题。 相似文献