共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2.
3.
4.
从2005年5月末开始,我公司水泥磨由于一仓衬板已到使用后期,经常有衬板螺栓被砸掉或砸出造成跑灰事故,需要经常换螺栓。通常的方法是将要换的螺栓转到侧面,用叉车把人举到适合的高度,用气割将螺栓割掉,残留在磨筒体里的部分用钎子将其打到磨内,然后人进到磨内,将新螺栓穿出配合外面的人紧固好。该方法费时、费力,换一颗螺栓约需停磨1h,动用设备多。 相似文献
5.
我厂于五十年代由德国伯力鸠斯公司引进φ2.6×13m水泥磨机四台,自投产已运转35年,一仓简体衬板螺栓孔磨大,且失圆漏料严重,断螺栓、掉衬板也时有发生。三仓简体与磨头法兰附近出现了不同程度的裂纹,影响了磨机的运转率,威胁着安全运转,被列入了1994年大修计划,主要更换简体及 相似文献
6.
从2005年5月末开始,我公司水泥磨由于一仓衬板已到使用后期,经常有衬板螺栓被砸掉或砸出造成跑灰事故,需要经常换螺栓。通常的方法是将要换的螺栓转到侧面,用叉车把人举到适合的高度,用气割将螺栓割掉,残留在磨筒体里的部分用钎子将其打到磨内,然后人进到磨内,将新螺栓穿出配合外面的人紧固好。该方法费时、费力,换一颗螺栓约需停磨1h,动用设备多。 相似文献
7.
我公司3mx11m水泥磨自投产以来一、二仓一直使用阶梯衬板,由于钢球的冲击及材质的问题,经常发生断螺栓、掉衬板及衬板碎裂等情况,同时磨体漏灰严重,污染了环境。为此,经过研究决定采用65Mn压条一阶梯衬板进行试验。两种衬板的形式见图1。压条一阶梯衬板实质上就是加长了的无螺栓阶梯衬板,其整体外形尺寸与阶梯衬板相同,但由于减少了固定螺栓,杜绝了因断螺栓而引起的掉衬板、磨体漏灰等现象,同时解决了衬板应力集中引起的衬板碎裂问题,延长了筒体的使用寿命。另外,压条一阶梯衬板是铸造结构,结构致密,比较耐磨,延长… 相似文献
8.
我公司f3mX12.lin3号湿法生料球磨机,目前产量达56.八个。该磨一仓在安装高锰钢材板时,因考虑膨胀或砸延因素,材板间在环向和轴向均预留了一定的间隙。运行实践中发现,在一仓料浆沿村板间隙冲刷腐蚀筒体,致使一仓筒体环向磨损严重;另外,由于安装过程中轴向留有出二10rum~12nim的间隙(见图工),磨机运转过程中,料浆的离心冲刷力以及提升钢球产生的切向力和研磨体自身的重力,使衬板固定螺栓受力增大,产生扭曲,导致衬板环向位移晃动;并使所有固定螺栓向上倾斜与简体螺栓孔之间产生磨损,使孔径呈椭圆状扩张,因而螺栓孔漏料… 相似文献
9.
1983年我厂进行水泥技术改造时,将两台1.45×5.7米的生料磨、两台φ1.5×5.7米的水泥磨改造为无螺栓衬板,获得成功。四台磨机运转两年多来,情况良好,没有出现衬板垮塌事故。将无螺栓和有螺栓两种衬板的优缺点列表对比如下: 相似文献
10.
φ2.6m×13m水泥磨一、三仓衬板的改进 总被引:3,自引:0,他引:3
我厂Φ2.6m×13m水泥磨有3个仓,其中一、二仓研磨体为高铬球,铺设表面花纹平衬板,材质为ZGMn13,螺栓固定;三仓研磨体为钢段,也用表面花纹平衬板,材质为耐磨铸铁,螺栓固定。1出现的问题1)一仓衬板寿命短一仓衬板短时间使用后,表面花纹即消失,进而出现沟槽,并逐渐加深,个别衬板变 相似文献
11.
磨机筒体衬板作为易磨件,不仅保护简体不被磨损,重要的是向研磨体传递动能而对磨机作业效率产生影响。因而关注筒体衬板的磨损非常必要。本文即根据多年现场观察,就水泥磨筒体衬板的磨损情况进行简要分析。 相似文献
12.
我公司有2台Φ3m×11m圈流水泥磨。一、二仓为阶梯衬板,三仓为小波纹衬板。一仓衬板螺栓经常折断,而每次更换断螺栓及该处衬板时,发现衬板下均无衬料,因此,我们推断衬板衬料缺损是螺栓频繁断裂的主要原因。原用衬板衬料为砂浆,在冲击作用下干砂浆被震碎,并逐渐由衬板间的膨胀缝 相似文献
13.
水泥厂磨机衬板的螺栓断裂将严重影响磨机长期安全运转。必须停磨更换,据统计我公司因磨机衬板的螺栓断裂而导致的磨机停工时间每月达8~16h以上,不仅危及生产,而且对磨机、减速机等一系列设备造成损坏。 相似文献
14.
我厂两台φ2.4m×13m水泥磨,自投产以来一、二仓一直使用阶梯衬板,经常发生螺栓松动、断裂、掉衬板等现象。特别是磨机筒体螺栓孔大部分已磨成椭圆状,漏灰严重、造成频繁停磨,影响生产。通过大量调研考察,决定改用少螺栓镶砌阶梯衬板,在磨机一仓进行试验,取得了良好的效果。1 原因分析 磨机一、二仓阶梯衬板结构和安装见图1。因为锰钢铸造件允许一定量 相似文献
15.
16.
在对衬板进行耐磨性能和工艺性能评价时,一般是以实际使用设备的实际成绩为基础作出正确判断。这里就简体衬板、端盖衬板的形式,磨损的生产实践作简要分析。1 衬板的结构形式 磨机衬板除保护筒体不被磨损外,还通过向研磨体传送能量、对磨机粉磨效率产生直接影 相似文献
17.
我公司水泥磨为Φ3.8m×13m,磨头衬板共有3圈,其中第Ⅰ圈有9块,每块有6个螺栓孔;第Ⅱ、Ⅲ圈各有18块,每块有4个螺栓孔.我们在使用中发现,磨头衬板的磨损主要集中在第Ⅰ圈上半部分和第Ⅱ圈的下半部分,如图1中双点划线之间的区域,而更换时则需要将第Ⅰ、Ⅱ圈全部换掉,这样不仅造成较大的浪费,而且费时费力. 相似文献
18.
3 材料选择管磨内衬板、篦板最主要的失效形式是磨损.在采用相同材料时,衬板、篦板的磨损程度则随磨机规格、被磨物料品种、研磨体大小和耐磨件在磨内所处的部位的不同而异.磨机直径不同,磨损寿命并不一样,因为所受冲击的大小与机遇都有区别.例如从简体衬板与磨机功率之比(见表1)可知,磨机规格愈大,筒体衬板磨损愈重.因此中小规格磨广泛采用的高锰钢衬板在大规格磨(例如直径≥4m)中就不能胜任. 相似文献
19.
青海海西化工建材股份有限责任公司水泥生产线的原料磨为Ф2.6×13m棒球磨,在运行过程中,由于安装、操作、维护等原因,于2003年6月发现进料端空心轴与简体的联接螺栓有三条断裂脱出,空心轴和筒体(见图1中B面和C面之间)发生周期性错动.随即停车并将慢速驱动开启,在磨体慢转的情况下用百分表测量筒体端盖外圆(见图1中A面),其跳动已达到2.1mm.由此可以判断联接螺栓的螺栓孔均已磨损严重,如不及时修复,连接螺栓将陆续断裂,引发重大事故. 相似文献
20.
生料管磨衬板的尺寸、选材和安装不科学,是引起衬板螺栓断裂的主要因素之一;衬板螺栓的规格与材质是其易于断裂的又一主要因素。实践证明,螺栓选用45钢并进行调质处理,可延长使用寿命;被紧固的衬板之规格不宜过大、过薄,最好采用耐磨合金钢,目的是减少衬板的变形量而减小其对螺栓的不利的作用力。 相似文献