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针对铁矿区产生的剥离围岩废石、尾矿处理问题,探讨了将之用于建筑石料生产、混凝土生产、高档建材制造以及矿区回填中的相关应用技术。分析了当前铁矿废石及尾矿综合利用过程中遇到的相关问题,为矿山废石及尾矿综合利用项目的实施提供参考。 相似文献
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为提前抛弃部分最终尾矿,提高入选矿石品位,降低磨矿能耗,通过实验室试验和半工业试验,证明了粉矿湿式预选技术预选尾矿铁品位仅为4.38%,铜品位0.038%,钴品位0.0103%,均低于或接近湿选尾矿品位,完全可以作为合格尾矿抛去.应用表明,球磨机处理量达到40t/h,比设湿式预选作业前提高5t/h,废石品位符合抛废要求,抛废产率为8.04%,每年可创经济效益70万元以上. 相似文献
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钨尾矿、废石中钨的含量高达千分之几,低至十万分之几,作为一个选矿厂就得千方百计提高选矿的实收率,而分析工作者的任务就是准确、快速测定出试样中的钨含量.过去我厂在分析钨尾矿、废石中钨时, 相似文献
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本文主要介绍白银公司露天矿剥离废石、冶炼炉渣和浮选尾矿等各种废石、尾渣的资源状况及其综合利用现状,并对露天矿剥离废石、各种冶炼炉渣和浮选尾矿开发利用前景做出了展望。 相似文献
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江西某铜尾矿制备发泡陶瓷的正交试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
我国尾矿资源的综合利用一直是一个难题。在研究尾矿及辅助原料化学成分组成及X射线衍射分析基础上,通过前期探索实验及尾矿用量、废石-8用量、钠长石用量、发泡剂用量、粉磨时间、烧成温度和烧成时间的7因素3水平正交试验,最终确定了发泡陶瓷的最佳组成配方为尾矿用量55wt%,废石-8用量25wt%,钠长石用量20wt%,白云石掺量为5wt%,发泡剂掺量0.3wt%;最佳工艺流程为磨矿时间15min,烧成温度1200℃,保温时间60min。按照最佳工艺流程制备实验发泡陶瓷样块,其最终表观密度为605kg/m~3,抗压强度为5.3MPa,孔隙率为72.7%,吸水率为1.4%,为铜尾矿的高附加值综合利用提供了一个新的解决方案。 相似文献
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某选铁尾矿回收铁的选矿工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
某选铁尾矿含铁28.04%,该尾矿主要是选铁洗矿过程中的溢流部分,其粒度非常细。针对该尾矿特点,进行回收铁的试验研究。通过多方案的对比,最终采用矿浆分散-磁选-浮选的联合试验流程,其闭路试验可得到含铁58.77%的铁精矿,铁回收率68.58%,使该尾矿资源得以综合利用,提高了企业的经济和社会效益。 相似文献
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针对琅琊山铜矿铁回收率逐年降低,对选铁工艺进行分析。通过回收率与原矿品位、尾矿品位的相关分析对琅琊山铜矿选铁工艺进行了综合分析,相关分析结果表明选铁工艺条件不稳定,有待优化;从磁场强度、矿浆浓度、矿浆粒度、冲洗水压等方面对选铁工艺进行了具体分析考察。试验结果表明:随着磁选机使用时间的延长,粗选、扫选磁选机的磁场强度已经衰减;精选入选矿浆浓度偏低;尾矿中细颗粒含量偏高,可以通过改变这些条件来优化选铁工艺。 相似文献