共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
由于变脱塔(填料塔)配置偏大,不仅脱硫后H2S含量长期超标、电耗偏高,而且堵塔现象严重。变脱塔改用QYD传质内件后,脱硫后H2S含量完全达标,年节电50万元、减少辅材消耗15万元,并从根本上解决了脱硫塔堵塔问题,取得了满意的效果。 相似文献
2.
3.
PDS(双核酞菁钴磺酸盐)法脱硫使用一种新型气体脱硫氧化催化剂,它克服了其它湿式氧化法使用多种催化剂、用量大、副反应多、硫容小、易堵塔、工艺复杂、设备庞大等缺点,关键是从机理上解决了硫堵塞塔的问题。但PDS法脱硫过程中会产生大量的副盐,并结晶出来,脱硫塔堵塞现象非常严重。塔堵问题对于连续生产性强的企业造成了极大的经济损失。 相似文献
4.
5.
6.
合成氨行业的半水煤气脱硫采用湿法脱硫,存在的最大问题是脱硫塔的阻力问题,大都是因脱硫塔填料积聚副盐类或硫膏物质,堵塞气液通道造成塔阻增大。应用碘量法检测脱硫液中副盐硫代硫酸钠含量的分析方法,长期进行监测、跟踪和对比,证明了脱硫液中硫代硫酸钠含量的波动规律和塔堵的相应关系,及时捕捉脱硫塔阻力增长或脱硫溶液成分恶化的苗头,有针对性地采取预防和防范措施并有效处置,防止了脱硫塔硫堵的发生,为脱硫系统的安全、稳定、长周期运行提供有力的保障。 相似文献
7.
8.
包晓晖 《中国石油和化工标准与质量》2019,(8):84-85
焦炉煤气制合成气的脱硫过程中,对脱硫效率要求不高,属于预脱硫阶段,考虑到脱硫塔堵塔问题,选择采用空塔喷淋脱硫塔,运行过程中不存在堵塔现象,且脱硫效率能达到设计要求。 相似文献
9.
10.
0前言 目前,绝大多数湿法脱硫塔采用了填料塔的形式,填料塔以其气液传质面积大、脱硫效率高而被认可,在行业内广为应用。但近几年来,随生产规模不断扩大、改烧高硫煤以及后工序生产的需要,对脱硫的工艺要求越来越严格,填料塔暴露出的弊病日显突出。 相似文献
12.
13.
14.
介绍了一种新型组合式脱硫塔的工作原理、设计要点、结构特点,以及在铜冶炼烟气制酸离子液脱硫系统中的应用情况。组合式脱硫塔分为顶部烟囱、胺液回收段、离子液吸收段和增湿段四部分,将烟气增湿净化、二氧化硫吸收、胺液回收、顶部烟囱排气等功能集成于一体,采用槽管式分液器、螺旋型实心锥形喷嘴、丝网除雾器和规整填料,保证尾气经处理后达标排放。组合式脱硫塔的顶部烟囱设置了阻尼器和破风圈结构,提高了脱硫塔的安全稳定性。组合式脱硫塔的结构紧凑,设备集成度高,施工周期短,占地面积可节省50%~60%,有效降低了工程造价,适用于新厂扩建或老厂改造。 相似文献
15.
山东青岛昌华集团公司是一个醇氨生产能力200kt/a的尿素生产企业。1998年“8·13”尿素装置开车,配套的半水煤气脱硫是φ4000mm×29000mm的脱硫塔,内装两段规整填料,和老系统的脱硫塔并联生产。从1999年起脱硫系统经常出现问题:1年扒3~4次塔,且脱硫效率低下,仅为80%~90%。2000年以后,随着原料煤的供应紧张,煤质逐渐变差, 相似文献
16.
针对变换气脱硫系统存在脱硫塔阻力快速上升且波动较大的实际情况,在变换气脱硫系统中加入NDC脱硫剂.改用NDC脱硫技术后,变换气脱硫效率由86.8%提高至93.1%,系统阻力维持在6~9 kPa.扫描电镜结果表明:制得的硫磺颗粒粒度均匀、表面光滑,较好地解决了脱硫塔堵塔问题. 相似文献
17.
18.
《气体净化》2007,7(4):23-23
本发明提供了一种焦炉煤气脱硫工艺流程的技术方案,该方案是焦炉产生的煤气输给初冷器将煤气降温,然后输给电捕焦油器除尘,再输给脱硫工段脱硫,脱硫煤气进入鼓风机加压,然后输给硫铵工段和后续各工段。脱硫工段中处理煤气的是脱硫工段中的吸收塔,该吸收塔加入由脱硫液输入泵输来的脱硫液,再加入氨水,对煤气进行脱硫,脱硫后的脱硫液由脱硫液排出泵输给再生塔。再生塔对脱硫液排出泵送来的含硫脱硫液与送人的压缩空气进行氧化再生,再生后的脱硫液再经脱硫液输入泵送给吸收塔。压缩空气经氧化后变成再生尾气,由再生塔排出并混入鼓风机煤气输出管道输给硫铵工段。再生塔中产生的硫泡沫液输给缓冲槽,并经缓冲泵输给离心机离心脱硫。 相似文献
19.
介绍寿光化肥厂变换气脱硫中脱硫塔直径、脱硫液循环量及工艺流程的设计.对三个月的运行情况进行了总结,和经济效益分析,指出了装置在运行中存在的问题及改进意见. 相似文献
20.
1问题的提出 过去一直认为脱硫反应是“飞速反应”,因此基本上不考虑原料气在脱硫塔中的停留时间,甚至将脱硫塔设计成矮胖形。某厂年产合成氨50kt,脱硫塔塔径为φ4500mm,填料高度仅9.8m。运行中发现,该塔对分布器的要求非常高,同时无法脱高硫,本文就其原因进行探讨。 相似文献