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对TC2钛合金管材研制中的两辊温轧、多辊冷轧变形程度及直径壁厚变形匹配关系、温轧加热温度、中间及成品退火温度、化学成分等对管材加工成形质量、组织性能等的影响进行了研究。研究结果显示,该合金两辊温轧、多辊冷轧性能优良,在直径壁厚变形匹配合理的条件下,温轧和冷轧道次变形达40%和30%时,未产生轧制开裂等加工缺陷;温轧加热温度550℃—650℃时,Al,Mn含量控制在标准中上限,Fe,O含量适中;退火温度850℃—900℃时,轧制产品质量和各项性能指标可满足技术标准要求。 相似文献
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本文研究了在钛合金的压力加工中分别采用“挤压+温轧”和“挤压+机加”两种工艺方案试制的TC4钛合金无缝管材,对比其组织、性能及表面质量。结果表明:挤压得到的TC4无缝管材,其金相组织兼有网篮组织和魏氏组织,在片层α相组织区域边缘存在着转变β相,β晶粒粗大,无等轴α,有针状α和条状α,有晶界α和大块α。机加与温轧相比可以得到表面质量优异的管材,但其组织性能的均匀性延续了挤压态的组织与性能,经后续热处理调整提高有限。相较之下,进行温轧得到的组织更加细密均匀,性能更加优异,可以承担更大的载荷和冲击。本文为TC4钛合金无缝管材加工的工艺方案选择提供了指导。 相似文献
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TC2是一种α+β型钛合金,化学成分为Ti-4Al-1.5Mn,属于中强钛合金,具有良好的可焊性,主要用作连接管路。该合金变形能力较差,压力加工成形较困难。在我国,该牌号钛合金的熔炼、锻造、棒材和板材加工技术已趋成熟,但管材加工仍属空白。针对该合金的特点,采用挤压后机加工的方法生产热加工管材。重点对化学成分、挤压温度、挤压比、退火温度对管材挤压成形、组织性能等的影响进行了研究,确定了合理的工艺参数,研制的管材表面质量、组织性能及尺寸精度完全满足相关标准要求。 相似文献
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TC2是一种a+β型钛合金,化学成分为Ti-4Al-1.5Mn,属于中强钛合金,具有良好的可焊性,主要用作连接管路。该合金变形能力较差,压力加工成形较困难。在我国,该牌号钛合金的熔炼、锻造、棒材和板材加工技术已趋成熟,但管材加工仍属空白。针对该合金的特点,采用挤压后机加工的方法生产热加工管材。重点对化学成分、挤压温度、挤压比、退火温度对管材挤压成形、组织性能等的影响进行了研究,确定了合理的工艺参数,研制的管材表面质量、组织性能及尺寸精度完全满足相关标准要求。 相似文献
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TC4钛合金管材的强力旋压 总被引:3,自引:0,他引:3
TC4合金管材的制造是一个难题,其变形抗力大、加工硬化显著、易开裂.对于厚壁TC4管材,可以用锻造、挤压、钻孔的方法生产;对于薄壁TC4音材,一般使用轧制和旋压的方法生产.采用轧制方法生产时,需对坯料进行加热,温度在400℃~500℃,要有专门的温轧机头,因而造成加工设备复杂、工艺复杂、生产成本高.采用旋压方法生产,从查到的文献着都是热旋,旋压温度在800℃一900℃,冷旋则少见成功的报道.美国制管公司80年代初的文章指出,TC4合金冷旋是可行的,变形量可以达亚%,但同时又宣布国许多因素未搞清楚,不具备工业生产的条件… 相似文献
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本文研究了Ti-0.3Mo-0.8Ni钛合金管材的冷轧加工率,退火规范对组织和性能的影响关系,经工艺性试验找出最佳加工工艺,生产出优质的抗缝隙腐蚀钛合金管材。 相似文献
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1引言为了改善钛合金管材的内表面状态,使其达到较高的无光的表面光洁度,以满足航空发动机的使用,按照AMS4943D的技术要求研究了多种规格管材的内喷砂方法,试制了喷砂设备.关于喷砂处理,我国目前仅有板材及锻件坯料的表面质砂设备;高精度细长成品管材的内表面喷砂设备,世界上也仅美、法、德等少数几个国家拥有;80年代我国曾为秦山核电站用的核燃料包夜材料Zf-4合金管材专门制造过一台喷砂设备,仅能喷砂处理of0YInn”0.7mm”3200mm的Zr—4管材.2管材内喷砂方法、设备及工艺2.l管材内喷砂方法及设备管材内表面喷砂处理是以… 相似文献
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采用热连轧机组制备出?108 mm×14.5 mm×L的TC4钛合金无缝管材,测试分析了管材热处理前后的显微组织和力学性能。结果表明:热连轧工艺生产的TC4钛合金无缝管材力学性能优良,组织呈现变形的过渡组织形貌,主要由大量扭曲变形的片层状α相以及未完全破碎的β晶界组成。经热处理后,组织形貌均匀,晶内片层α相变为棒状α相,晶界α相发生再结晶形成球状α相。TC4钛合金无缝管材经固溶时效处理后力学性能得到提升,其Rm≥995 MPa,Rp0.2≥931 MPa,A≥15%。 相似文献
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TC2钛合金真空自耗熔炼(VAR)过程中,由于Mn元素的偏析,导致铸锭中化学元素分布不均匀,以致于加工材在进行“空烧”低倍检验时,存在明显的亮斑、亮条等组织缺陷,影响产品后期加工性能。本文依托MeItFlow-VAR仿真模拟软件对Φ720mm规格TC2钛合金成品铸锭真空自耗熔炼过程中的熔炼电流、稳弧电流交变时间等熔炼工艺参数进行模拟,通过对模拟结果的分析,制定出相对合理的熔炼工艺参数,并根据制定的熔炼工艺参数,进行Φ720mm规格TC2钛合金成品铸锭真空自耗熔炼试验。结果表明,适当减小熔炼电流以降低熔速、延长稳弧电流交变时间,可使TC2钛合金铸锭中Al、Mn元素分布均匀,有效改善Mn元素偏析现象。通过对后续加工材的追踪验证,本次试验所生产的TC2钛合金铸锭在锻造成加工材进行“空烧”后进行横纵向低倍检验,均未发现亮斑、亮条等组织缺陷。 相似文献
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通过水淬+空冷复合的方式,实现了在一个试样上淬火的冷却速度从水淬到空冷的不同,进而研究了冷却速度对TC2钛合金板材β淬火组织的影响。结果表明,β淬火时冷却速度不同,使得淬火后合金的金相组织存在较大的差别,进而对成品板材的组织产生影响。TC2合金板在热轧过程中获得了球状-纤维状的混合显微组织,水淬+空冷复合试样的水淬部分均发生马氏体转变,但转变的进程有所不同,水淬+空冷复合试样的空冷部分均为片状组织,随着冷却速度的降低,α片丛明显长大,α片宽度变大。淬火的延迟会导致板材显微组织不均匀。 相似文献
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