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苯乙烯(简称SM,下同).无色易燃液体.有芳香气味和强折射性,比重0.9090(20/4℃),熔点-33℃,沸点146℃,不溶于水,溶于乙醇和乙醚. 能聚合,也能与其他单体共聚.苯乙烯暴露于空气中逐渐发生聚合和氧化,能起氢化和卤化反应,主要用于生产苯乙烯系列树脂及丁苯橡胶,也是生产离子交换树脂及医药品的原料之一.苯乙烯系列树脂的产量在世界合成树脂中仅次于PE、PVC,列第三位.苯乙烯系列树脂中,主要产品是PS、AS、ABS、SAN、UP等.1 工艺技术SM生产工艺是苯与乙烯在高温和适当压力下在烃化反应器中进行气相烃比反应,生成乙苯,未反应的苯返回.乙苯经精馏后得到精乙苯,精乙苯在脱氢反应器中脱氢生成苯乙烯及副产品.苯乙烯经精馏后供加工下游产品或作商品SM出售. 相似文献
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我厂对苯丁烯车间精馏工序乙苯蒸出塔和粗馏塔进行了技术改造。由原来的瓷环填料塔改为导向筛板塔;工艺上采用了液相串联流程。使苯乙烯的质量由原来的等外品上升为一级品;生产能力由原来的300吨/年;扩大到800吨7年;乙苯消耗也有了明显下降。开创了由亏损到盈利的新局面。一、乙苯脱氢制苯乙烯生产概况用乙苯制苯乙烯的方法从原理上讲是简单的。其基本反应是: C_8H_5—C_2H_5—→C_8H_5—C_2H_3 H_2↑即乙苯汽化后和水蒸汽混合,将混合气体在高温(560~600℃)下通 相似文献
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通过对乙苯催化脱氢制苯乙烯工艺中装置能耗(固有能耗、稀释蒸汽能耗、精馏能耗)及其它操作能耗的系统分析和对比,找出了目前负压脱氢苯乙烯工艺中的耗能大户及节能重点和研究开发方向,并对影响能耗的关键因素(脱氢反应的操作水比和乙苯转化率等)进行了研究。此外,对多级变压热集成技术和共沸热回收技术的节能效果也作了分析与对比,得出各种精馏节能技术虽能在一定程度上缓解现有苯乙烯技术中高能耗的问题,但是降低乙苯催化脱氢制苯乙烯工艺能耗的难点和关键依旧还是开发"低水比、高乙苯转化率"的脱氢催化剂。 相似文献
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齐鲁石化塑料厂苯乙烯装置经过十几年的运转,技术已趋于落后,能耗物耗高,引起的腐蚀和环境污染问题日益严重。这次改造集成了合成乙苯技术、乙苯脱氢制苯乙烯技术以及苯乙烯精馏技术3项先进技术,将整套装置生产能力由原来的6万t/a扩建到20万t/a,形成了国内第1套自主开发设计的最大规模苯乙烯生产装置。改造后节能效果明显,物耗大大降低,腐蚀及环境污染状况得到了彻底改善,经济及环境效益显著。 相似文献
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本文叙述了以煤为燃料的乙苯脱氢炉,经自行设计,由原来的倾斜式往复炉排改为链条炉排,改造后降低了电耗和煤耗。乙苯脱氢生产苯乙烯,国内中、小型厂家,大多采用列管式固定床等温反应器,反应所需热量是以重油和天然气为燃料经过燃烧产生的烟道气提供的。 相似文献
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延安炼油厂12万吨/年苯乙烯装置是以苯和本厂催化裂化装置的干气为原料,经烃化反应制备乙苯,再经脱氢反应制得粗苯乙烯,粗苯乙烯经精馏得到目标产品苯乙烯。在苯乙烯精馏过程中,粗苯乙烯塔,精苯乙烯塔,苯乙烯回收塔容易发生聚合反应,致使管路堵塞无法正常生产。这时就需要添加阻聚剂,阻聚剂的主要作用就是有效地控制系统中聚合物的形成,使系统安全平稳地运行。 相似文献
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苯乙烯装置尾气吸收系统不仅充分回收了乙苯脱氢尾气中乙苯、苯乙烯等芳烃物质,使之循环回反应系统进行再利用,同时经洗涤的脱氢尾气作为蒸汽过热炉的燃料或者氢气压缩系统的原料输出界外。原有装置尾气吸收系统中经洗涤的脱氢尾气仍然饱和有许多水和烃化物,对下游装置产生一定的不利影响。考虑在尾气吸收工艺流程基本不变以及设备充分利旧的前提下,对原有吸收系统进行改造,充分吸收脱氢尾气中的芳烃物质以及水分,使之满足下游装置的需要。对尾气吸收改造系统进行流程模拟计算,脱氢尾气中水和烃化物的质量分数有大幅度降低;同时对改造系统换热器、系统压降、能耗等进行核算,确定尾气吸收改造总体方案切实可行。改造后的尾气吸收系统实际运行效果良好。 相似文献
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宋磊 《化学反应工程与工艺》2013,29(1):92-96
为研究GS-11催化剂在绝热床反应器中催化乙苯脱氢制苯乙烯的反应性能,实验考察了反应温度、水比、压力和空速对乙苯脱氢制苯乙烯反应的影响。结果表明,提高水比或降低压力同时有利于乙苯转化率和苯乙烯选择性,提高温度或降低空速有利于乙苯转化率,不利于苯乙烯选择性。催速老化实验结果显示,GS-11催化剂的失活速率慢于参比催化剂,提高反应温度增强了GS-11催化剂耐低水比的能力。水比过低造成活性下降后,采取提温、低负荷活化或停乙苯通水蒸气处理,GS-11催化剂的性能得到恢复。 相似文献
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针对抚顺石化公司石油二厂苯乙烯装置生产过程中出现的苯乙烯聚合问题,结合苯乙烯独特的分子结构和化学性质,分析了工业生产过程中极易发生聚合的原因。当苯乙烯分子发生聚合时,产生的反应热能促使苯乙烯形成新的自由基,进而引发新的聚合反应。提出了在苯乙烯生产过程中尽量降低单体苯乙烯存在温度,减少在单一设备中的停留时间,提高原料乙苯纯度,苯乙烯在精馏单元加入DNBP阻聚剂和在苯乙烯贮存容器内加入TBC阻聚剂等有效防止苯乙烯聚合的措施,大大降低了苯乙烯聚合物,促进了苯乙烯装置平稳生产和长周期运行,进而提高苯乙烯装置经济效益。 相似文献
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固定床乙苯脱氢制苯乙烯工艺条件的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用固定床反应器,在自制铁系催化剂的作用下,研究了乙苯脱氢制苯乙烯反应的工艺条件,应用气相色谱技术测定了不同工艺条件下的产物组成。结果表明,影响乙苯脱氢制苯乙烯反应的主要因素有反应温度、水与乙苯物质的量比及催化剂活性。反应温度的影响最为显著,当反应温度较低时,催化剂活性较低,产物平衡组成中苯乙烯含量低、未反应的乙苯含量高;当反应温度过高时,系列副反应加剧,催化剂表面结焦倾向加大,导致催化剂活性明显下降。确定了最佳的反应条件为:水与乙苯物质的量比(8~15)∶1、反应温度580~590℃。在此条件下,乙苯的转化率为89.29%、苯乙烯收率为64.59%、苯乙烯选择性为72.34%。 相似文献
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2002年7月8日,由中国石油兰州石化公司、华东理工大学和中石化兰州设计院共同完成的“60kt/a苯乙烯装置中乙苯脱氢单元成套技术工业化应用”项目,在兰州通过了中国石油天然气集团公司科技发展部主持的技术鉴定。 鉴定专家认为,60 kt/a乙苯脱氢制苯乙烯轴径向反应装置设计合理,运行平稳,易于控制;该单元使用的LH系列脱氢催化剂在运行过程中始 相似文献
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