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前言目前,我公司分别拥有2万t a和4万t a两套采用改良氯醇法生产的环氧丙烷装置,该生产工艺在其皂化工序产生的皂化废水流量约为50t (t·环氧丙烷),pH值在11~13,温度为85~90℃,含盐量为3.6%左右,COD约为2g L,属于低能位的高温废水。传统的工艺中利用其热能的方法是将一次或二次闪蒸回收的热量通过换热器预热氯醇化反应的工艺水后输送至污水处理装置进行预沉降,这时的皂化废水温度仍然在85℃左右,从而白白浪费了1 3的热能,造成了装置能耗较高;而高温及浑浊度较高的废水又给后续的生化处理工序带来了较大的难度。废水的达标排放遇到了困难… 相似文献
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氟化物是磷化工的主要污染物之一。在磷肥生产过程中排放了大量的含磷和含氟污染物。由于它们具有很大的危害性,因此其回收利用越来越受到人们的关注。作者对磷化工行业产生的含氟废水进行了处理,制备出了高品质的氟化铝,同时使废水中氟含量达到排放要求。在最佳工艺条件下,用1 L废液可以制得1.72 g氟化铝,废液中氟的回收率达到93%。 相似文献
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为了解决化工过程余热回收和废水反渗透脱盐的问题,提出深度耦合于背景过程的废热回收驱动的废水脱盐系统。利用Duran-Grossmann模型、Peng-Robinson状态方程和质量传递-扩散方程对耦合系统的有机朗肯循环(ORC)驱动的废水反渗透脱盐(RO)单元进行建模,考察废水进料温度的不确定性对系统最优操作参数的影响。研究结果表明,提出的设计方案能够有效地节省费用和回收废热,在年最低气温、年平均气温、年最高气温3种工况下的单位产水成本分别可降低至0.191、0.129和0.135$×m-3。与同等规模的反渗透装置的单位产水成本(0.3~0.4$×m-3)相比,具有较好的经济性和抵御环境参数不确定性的能力。 相似文献
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我公司是一家以煤为原料生产甲醇的企业,年生产能力100kt,造气工段共有10台直径为2.65m的固定床造气炉。为了实现节能降耗和污染减排,对原有吹风气回收装置进行了技术改造,改造后化工尾气全部回收,副产蒸汽供造气使用,既降低了甲醇的生产成本又减少了环境污染,经济效益和社会效益显著。 相似文献
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张婷 《中国石油和化工标准与质量》2023,(2):27-29
随着科技发展水平的提升,合成氨生产量越来越大,在生产合成氨的时候,产生的废水中包含了氨、氮、磷等元素,会对周边环境产生不利影响,因此化工企业应该重点研究合成氨生产过程中废水回收方式、利用方式,争取在降低污染影响的同时,提升废水的回收利用率。本文首先分析合成氨生产的废水回收和利用,其次探讨合成氨废水处理工艺,以期对相关研究产生一定的参考价值。 相似文献
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0 前言。山东肥城化肥厂宁安分厂合成放空气、氨贮槽弛放气和铜洗再生气中的氨经氨回收系统回收后送碳化工段生产碳铵,存在母液排放量大、氨回收利用率低、环境污染严重等问题,加上碳铵销售价格低,效益不理想。针对此情况,对氨回收系统进行了改造,即采用逐级提浓回收氨,氨水送尿素低压系统吸收解吸气和二段分解气中的氨、二氧化碳后用于生产尿素,取得了较好的经济效益和环保效益。 相似文献
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介绍了停车洗槽水、树脂塔酸碱再生水、泵用机封冷却水等的回收利用措施,实施后,节约去离子水价值6.5万元/a,回收废碱价值28万元/a. 相似文献
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