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1.
贺友志 《化工标准.计量.质量》2011,(10):96-96
以往的钻关井泄压均采取放溢流泄压方法进行泄压,但受环保等因素限制,该区块主要采取关井自然泄压。为了寻找适合低渗透油层的钻关方法,尽量减少钻关带来的不利影响,在整个钻关期间,根据钻关井压降时间、压力变化、溢流量情况及油水井的地层发育和连通关系等因素分析,积极探索新的、适用于外围低渗透油田的钻关泄压方法,有效缩短钻关周期,保证钻井进度,同时使加密井区及时恢复注水,延缓老井产能递减速度。 相似文献
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贺友志 《中国石油和化工标准与质量》2011,31(10)
以往的钻关井泄压均采取放溢流泄压方法进行泄压,但受环保等因素限制,该区块主要采取关井自然泄压.为了寻找适合低渗透油层的钻关方法,尽量减少钻关带来的不利影响,在整个钻关期间,根据钻关井压降时间、压力变化、溢流量情况及油水井的地层发育和连通关系等因素分析,积极探索新的、适用于外围低渗透油田的钻关泄压方法,有效缩短钻关周期,保证钻井进度,同时使加密井区及时恢复注水,延缓老井产能递减速度. 相似文献
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高宗英 《中国石油和化工标准与质量》2013,(5):45
针对外围油田"注水难放溢更难"的钻关特点,及其储层导特点。通过多年研究实践,较为成功地预测出待钻井处地层压力增值,进而合理设计钻井液密度,打破了钻外围调整井300m以内注水井关井恢复压力不超过3MPa的钻关要求。 相似文献
4.
陈玉超 《中国石油和化工标准与质量》2013,(5):179
介绍了调整井钻井过程中受地层出水的影响,深入研究了影响钻井中导致地层出水的主要因素,并结合实际原因,对注水井进行边放溢流边钻井或者直接关井停注泄压、或者通过套管封隔、压井等措施来达到预期的效果。 相似文献
5.
王爽 《中国石油和化工标准与质量》2013,(17):157
该油田在钻井及取心过程中未发现储层存在天然裂缝,但在油田注水开发过程中,由于注水+静水柱压力(35.6-40MPa)远高于油层破裂压力(27 Mpa)储层经压裂改造后,部分东西向注水井井排上的油井水淹,出现东西向裂缝,在小层砂体连通较好的PⅠ3层,形成注水井与待钻井之间的通道,由于东侧为断层遮挡,注入水沿裂缝西向推进,并积存在砂体尖灭带附近,形成注水井-岩性蹩压区。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2014,(2)
本文介绍了双K314X1井是河南油田的一口老区注水井,在钻井作业过程中遇到注水高压地层,发生溢流、卡钻等井下复杂故障。通过该井溢流、卡钻故障的发生和处理方法叙述,分析发生的原因,并总结出复杂故障的经验与教训,为以后类似复杂故障的预防措施以及处理提供借鉴,这对河南油田老区钻开发调整井具有一定的参考价值。 相似文献
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腰英台特低渗裂缝性油藏注水开发实践与认识 总被引:1,自引:1,他引:0
腰英台青山口组油藏低孔特低渗弱边水驱油藏,储层微裂缝较发育,一般无常规产能,须压裂改造;地层能量不足,油井压后投产,弹性产率低,递减快,需立足注水开发。为此对储层微裂缝方向进行监测,确定线性注水井网;对油藏注入水质及配伍性分析研究,确定适合该油藏注水工艺,开展注水时机、压力保持水平研究,实施先期注水试验。经生产验证,先期注水有效地保持了地层压力水平,油田生产呈高产、稳产的良好态势。 相似文献
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随着油气田开发的进一步深入,油水井检修越来越频繁,特别是对高压注水井,常规方法通常是采用高密度压井液压井或是采用放喷溢流方法将井筒压力降低后再进行作业,压井作业会污染地下储层,堵塞地下流体通道,影响流量和注水效果;放喷溢流降压,则会造成无效注水、能源的浪费,还会造成对应井组地层压力整体下降,影响井组产油量,甚至诱发水井吐砂,造成砂埋管柱。新兴的带压冲砂也有投堵、安装、起下管柱时,劳动强度大;投堵时,对于内径复杂、结垢以及有漏点的油管无法实现有效封堵。 相似文献
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基于鸭儿峡低渗透油藏注水开发的基本生产特征,即注水压力不断升高、注水量不断降低、油井供液不足、产量递减快、采油速度低,对具体井组进行试注效果分析,发现油井主要依靠弹性介质传递能量,最终实现增油目的。针对低渗透储集层存在启动压力,且注水能量主要消耗在井筒附近,压力具有先累积后缓慢释放的传播特征,考虑到低渗透储集层压力传播特征,建议对地层进行压裂和周期注水以调整储集层压力的重新分布,降低注水井注入压力。通过对比分析周期注水与常规注水效果,发现周期注水采出程度高,开发效果好。 相似文献
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牛圈湖油田西山窑低压油藏超前注水矿场试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
牛圈湖油田西山窑油藏是低孔特低渗低压油藏,油井自然产能低,通过压裂、水平井技术不能有效提高单井产量,达不到经济开发的要求。随着近几年研究的深入,决定以超前注水为主体思路,对牛圈湖西山窑油藏的开发开展重点评价,通过超前注水,提高地层压力系数,辅助水平井、压裂等增产措施,提高单井产量,单井初期产量从1.8t/d提高到11t/d,产能提高了6.1倍,达到经济界限要求,使难采储量得到经济有效动用,为三塘湖盆地低压油藏储量升级动用奠定了基础。 相似文献
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针对低渗透油藏水驱采收率低,注水困难的特征,通过分析具体油藏的地质、储层及原油物性和最小混相压力等条件,确定了该油藏满足进行CO_2混相驱的要求。使用数值模拟软件Eclipse对该油藏进行模拟,对比连续注水、连续注气和周期注气三种开发方式,发现周期注气开发效果最好。当注停时间比为2:1时采出程度最高,分析其原因为注停时间比为2:1时,低渗透油藏能量的传播使地层压力重新均匀分布。对比不同CO_2驱替压力,发现当驱替压力在CO_2最小混相压力附近时采出程度最高,驱替压力大于最小混相压力,随着压力增大,采出程度越低,分析原因为储层发生堵塞现象。 相似文献
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运用非稳态脉冲超低渗透率测量仪对页岩储层渗透率进行测量,得到页岩渗透率随孔压、轴压和围压的变化规律并且确定了页岩的应力敏感性和各向异性,为页岩储层渗流特性研究提供了理论基础。通过页岩在特定的工作液中污染不同的时间前后的渗透率变化,来反映工作液对页岩储层的伤害程度。研究成果可为页岩气井钻完井、增产改造和开采过程中储层保护提供基础参数。 相似文献
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