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2019年航煤加氢装置经过扩能改造,由80万吨/年扩能改造为120万吨/年.本文对扩能改造前后的工艺流程、操作参数及产品收率进行了对比.对扩能改造后生产中遇到的精制航煤腐蚀不合格、闪点不合格以及原料泵出口管线振动等问题进行了分析,并提出了解决措施. 相似文献
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1前言
为了优化全厂加工流程和提高汽柴油产品质量,特别是降低汽油产品的硫含量,中石化荆门分公司将原70万吨/年柴油加氢装置改造为50万吨/年蜡油加氢处理装置,加工焦化蜡油(CGO)和直馏蜡油(VGO)的混合油,以达到降低蜡油的硫含量和氮含量、为催化裂化装置生产优质原料的目的。 相似文献
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介绍了抚顺石油化工研究院开发的航煤液相加氢工艺在镇海炼化公司70万t/a航煤液相加氢装置工业应用情况,通过与采用常规气相循环加氢工艺的100万t/a航煤加氢装置工况、原料、产品质量、氢气利用率和能量消耗的对比,证明航煤液相加氢工艺成熟可靠,产品质量稳定,可以在较高空速下生产满足GB6537-2006 3#喷气燃料标准的航空煤油,同时采用航煤液相加氢工艺装置操作更简单,运行空速更高,氢气利用率高,能耗和单位生产成本低,拥有较大的市场潜力。 相似文献
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中原油田分公司石油化工总厂是以石油加工为主的综合型石油化工企业,原油加工能力120万吨/年,现有常压蒸馏装置、渣油催化裂化装置、轻烃分离装置、特种溶剂油装置、气分聚丙烯联合装置等多套石油加工装置,产品质量可以满足目前标准要求。为了汽油产品质量达到国Ⅲ标准,顺利进入国内市场,石油化工总厂在2010年投资8000多万元,新建一套25万吨/年汽油加氢和制氢联合装置,对催化裂化汽油实施质量升级。 相似文献
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本文主要介绍了中国石化镇海炼化分公司300万吨/年柴油加氢装置增设分馏塔顶气与原料油换热器以回收塔顶气低温热的工程实例。通过原料油回收塔顶气的低温热,同时节省了塔顶气空冷器的负荷,节能效果显著。 相似文献
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中国石化海南炼油化工有限公司(海南炼化)采用的主要加工路线为"常减压蒸馏-渣油加氢/加氢裂化-重油催化裂化"。本文就海南炼化800万吨/年常减压装置、80万吨/年催化裂化装置的节能措施进行了简述,希望为原油加工的节能工作带来一定的帮助。 相似文献
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《当代化工》2015,(9)
0.6 Mt/a焦化汽柴油加氢装置改造为航煤加氢装置后,兰州石化航煤生产能力由0.3 Mt/a增加到了0.9 Mt/a,使闲置装置恢复了生产能力,满足了市场需求,提高了经济效益。标定结果表明:在反应条件较为缓和的情况下,精制航煤碱性氮含量为0.06~0.92μg/g,达到设计≯1μg/g的指标;硫醇硫含量为0.0001%~0.000 7%,达到设计小于0.001 2%的指标;总酸值为0.001 5~0.002 6 mg KOH/g,达到设计小于0.014 mg KOH/g的指标;其余各项指标亦均达到国家3#喷气燃料及军用航煤质量要求;2013年实际加工航煤58.14万t,增效9 000万元。 相似文献
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目前柴油加氢单元及航煤加氢单元均处于低负荷运行状态。柴油加氢单元低凝柴油产品部分循环,循环量达到45%;航煤加氢单元生产-35#柴油调和油,加工负荷为61%,综合能耗及加工成本均较高。为实现生产效益最大化,尝试将航煤加氢单元停工,其原料并入柴油加氢单元生产-35#柴油。柴油加氢单元经分阶段引入一套、二套常减压装置常一线油,对操作条件进行调整后,产品质量合格,单位毛利润可提高47.4元/吨以上。 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2016,(10)
正该项目位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子天利高新工业园区内,拟建2万吨/年富炔碳四选择性加氢单元及其配套原料罐区,占地面积为14897m~2,用地性质为工业用地。主要由新、老区丁二烯尾气液化、储运系统、炔烃加氢单元等部分组成。生产所需辅助设施(包括原料及产品罐区、办公及分析化验室、控制室、配电室等)依托现有装置。工艺流程:本项目为技改项目,采用富炔碳四选择性加氢技术,将独山子石化乙烯厂两套丁二烯装置约1.4万吨/年 相似文献
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为了提高产品汽油的辛烷值,广州石油化工总厂从南斯拉夫成套引进连续重整设备,包括石脑油加氢(重整原料预加氢)510千吨/年、催化连续重整400千吨/年及催化剂再生136公斤/小时等系统。连续重整装置采用美国环球油品公司连续重整技术。以胜利原油的直馏石脑油经石脑油加氢后作重整原料油,初馏点为82℃,干点为183℃。装置使用环球油品公司提供的R—32(铂—锡)催化剂,含铂量为0.375%。产品汽油不加铅的研究法辛烷值为96.0— 相似文献
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为进一步降低汽油加氢装置的系统能耗,优化设计,以某项目14万吨/年汽油加氢装置为例,依据夹点技术原理,对现有汽油加氢装置的工艺进行研究;通过工艺流程模拟软件(ASPENPLUS)和换热网络计算软件(ASPENENERGYANALYZER)的分析,发现问题,并提出优化的换热网络方案,从而降低了能耗,减少了装置总费用.研究... 相似文献
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一、乙烯馏分的加氢精制将现有气相加氢装置改造成IFP液相加氢装置。从液相新工艺刚一开始出现,就已在考虑对现有装置进行改造的问题。研究表明,这种液相新工艺对34万吨/年乙烯厂尤为适用。例如加氢装置,每小时要处理C_2馏分50 相似文献