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针对1 000MW超超临界机组在部分负荷运行时经济性下降的问题,介绍了一种可以提高部分负荷运行经济性的0号高压加热器技术,并从其工作原理出发,对其在高效1 000MW超超临界机组上应用的经济性进行详细的计算及分析。结果表明:通过采用该项技术后在部分负荷下可使机组热耗降低约30kJ/(kW·h),经济效果明显。 相似文献
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300 MW机组高压加热器运行经济性分析与改进措施 总被引:1,自引:0,他引:1
分析湛江电力有限公司3、4号机组高压加热器(高加)系统运行中出现的异常现象,查明了高加发生故障的原因,提出了改进措施,并通过试验,确定了高加系统的经济运行方式。 相似文献
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针对靖电二期300MW机组配套上海电站辅机厂采用引进技术设计制造的高压加热器,在运行中存在的问题进行分析,并提出改进方案,对提高300MW机组高压加热器投入率具有一定指导和参考价值。 相似文献
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叙述了引进技术生产的300MW机组高加的7大特点,通过分析高加投入率,给水温度以及维持有水位运行的调整试验,提出了5项需要改进的问题,值得引起注意。 相似文献
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针对700 MW机组高压加热器系统投产运行的情况进行深入的分析,对出现的问题提出了解决方案,并对有问题的设备进行改造.通过对高压加热器水位运行优化来减少高压加热器的端差,提高了高压加热器经济运行水平. 相似文献
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《广东电力》2016,(9)
增设零号高压加热器可提高燃煤锅炉在中低负荷时选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)脱硝反应器入口烟温,为确定其对机组经济性的影响规律,以国内某电厂600 MW机组为研究对象,首先确定了50%、60%和70%额定负荷下零号高压加热器的运行参数,进而对增设零号高压加热器后各工况进行了热力性能和成本变化的计算。结果表明:增设零号高压加热器后,给水的温升提高了排烟温度,这会提高SCR脱硝效率,降低了脱硝成本,但同时会增加机组运行的燃煤成本;且较抽汽阀门全开方式,抽汽节流方式的经济性是降低的。因此,若采用零号高压加热器技术,需要耦合使用低温省煤器来降低排烟温度,以消除零号高压加热器的增设对机组经济性的不利影响。 相似文献
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介绍了大容量单、双列高压加热器的设计和制造情况,以及厂家为提高运行经济性和安全性作出的工艺改进,在此基础上分析比较了2种配置方案的优缺点,指出单列高压加热器为最优方案。 相似文献
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目前国产高参数大容量机组的高压加热器均采用给水大旁路系统。从节能角度出发,以国产200MW 机组为例,采用等效焓降法,对高压加热器给水系统采用大旁路或小旁路进行了热经济性对比分析。若用小旁路系统,计算表明,一台200MW 机组按目前运行工况可节约标煤2112t。 相似文献
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1000MW机组变负荷运行经济性比较分析 总被引:1,自引:0,他引:1
同一类型的超超临界1 000 MW机组,由于设计运行条件及系统设备构成的不同,机组的实际运行经济性能也会有明显差异。以两台机组循环效率试验结果为基础,对机组变负荷运行过程中的供电煤耗率等主要影响因素进行分析,认为机组凝汽器采用不同的海水循环冷却方式是造成运行效率差异的主要原因。 相似文献
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通过计算分析后建议:1000MW超超临界机组1号高压加热器的设计上端差取-1.7℃;2、3号高压加热器的设计上端差由0℃分别降至-3.2,-2.7 ℃,以使每台机组年节省标准煤800t.如上述方案实行困难,可将3号高压加热器的设计上端差降至-1.7℃,使每台机组年节省标准煤约300t. 相似文献
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国产200MW机组高压加热器停运的经济性计算分析 总被引:3,自引:1,他引:3
本文论述了国产200MW机组由于高压加热器投运率不高,造成影响发电出力及煤耗高,使电厂经济性下降的问题。通过热效率计算,推导出了不投运高压加热器而导致热耗率和煤耗率上升的简易准确的估算公式,简要分析了高压加热器投运率不高的主要原因。 相似文献
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上海生产的125MW火电机组,至1983年底在全国各地电网上已投运的有47台机组,总容量为587.5万瓩,目前机组的运行水平已渐趋稳定。配置该机组的高压加热器由上海电站辅机厂(包括原上海锅炉厂),江南造船厂,上海电力修造厂生产,其中大部份为上海电站辅机厂产品。 相似文献
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