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相似文献
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热机械处理工艺(TMT)同时包含加工硬化、晶粒细化、固溶强化和沉淀强化等手段.采用电渣重熔(ESR)工艺制备了4种合金,它们的基本成分为:0.28%C,1.0%Mn,4.2%Cr,1.0%Mo,0.34%V.分别添加了微量Ti和Nb,增加Cr和V含量到4.8%和0.48%.在电渣重熔后的淬火态和回火态条件下,其中两种合金的屈服强度超过1 550 MPa.通过热机械处理进一步提高钢的屈服强度.通过析出物的稳定性计算、热挤压试验、不同冷却条件下冷却速率的确定以及TTT和CCT曲线模拟米优化热机械处理工艺参数.工艺过程包括将电渣重熔锭在1 200℃预轧成中间坯,接着从950℃开始到850℃经两道次热轧将中间坯轧制成板,单道次变形量为25%.然后将试样立即在空气、聚合物水溶液(1:1.5)和油等冷却介质中分别冷却.加TTi和高Cr、高V的合金经油冷后,屈服强度超过1 750 MPa.尽管电渣重熔铸态合金有很高的强度,但和基本成分合金一样,加Nb的合金试样并未得到强化,这是由于高温均热下晶粒长大.空冷试样的强度最低,油冷试样的强度最高.  相似文献   

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本文研究在电渣重熔过程中加入孕育剂对高速钢铸态和钢材组织的影响。孕育剂可以明显地细亿晶粒;强碳化物形成元素会使高速钢铸态组织中碳化物数量和尺寸增加,若将其以高熔点北合物的形式加入,则可避免其对碳化物折出的不利影响;加入不同孕育剂对高速钢铸杰组织均匀性的不同影响取决于加入孕育剂后金属凝固时晶粒的粗化倾向;孕育剂使铸志组织中的碳化物在变形加工中易于破碎均匀,提高了钢材中碳化物分布的均匀性。  相似文献   

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 高氮钢,尤其是高氮不锈钢,由于其优异的性能和诱人的应用前景受到国内外钢铁材料界的广泛关注。在理论计算分析氮在钢中溶解行为的基础上,指出了高氮钢制备的主要技术难点;概述了目前高氮钢的主要制备方法,重点讨论了常压和高压电渣重熔高氮钢的特点和存在的问题;分析了用电弧渣重熔(ASR)法生产高氮钢的技术优势,认为用ASR法生产高氮钢是目前比较可行的方案。  相似文献   

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测定了77K下22Mn-13Cr-5Ni-0.25N奥氏体钢电渣重熔前后的冲击韧性、氢含量及夹杂物含量,并利用扫描电子显微镜和透射电子显微镜研究了电渣重熔对该钢低温韧性的影响,结果表明:电渣重熔使钢中氢和夹杂物含量显下降,有利于抑制γ→ε转变,减小应力集中,从而提高了该,多的低温韧性。  相似文献   

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研究了电渣重熔过程中CrNiMoV钢中镁含量的控制技术.结果表明:最佳的渣系(质量分数)为62%CaF2-10%Al2O3-12%CaO-16%MgO;脱氧剂加入量为1kg钢加入1.5gCasi;采用较高镁含量的电极和较高的重熔电流有助于获得设计镁含量的重熔锭.  相似文献   

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通过大量数据的统计及回归分析,探讨了20G,15CrMoG,12Cr1MoVG高压锅炉管用钢电渣重熔前后化学成分的变化规律,并由此推导出20G,15CrMoG,12Cr1MoVG高压锅炉管用钢电渣重熔前后元素含量变化的近似计算公式。用该近似计算公式可确定自耗电极元素含量的控制范围。  相似文献   

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王齐铭  胡凯  张燕荣 《钢铁研究》2000,(2):23-24,35
在工业生产条件下 ,研究了电渣重熔工艺对 3 0CrMnSiA钢质量的影响。结果表明 ,金属熔池深度达到重熔钢锭直径 1 /3~ 1 /4时钢锭组织和质量良好。提高输入功率和调整渣成分可提高重熔速度 ,从而提高生产率。  相似文献   

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电渣重熔工艺能够显著去除钢中的非金属夹杂物、降低钢中的总氧含量。本文阐述了电渣重熔过程中非金属夹杂物的去除机理、夹杂物成分和含量的控制以及电渣重熔过程中氧含量的控制,介绍了电渣重熔过程钢液洁净度控制的研究进展,提出了进一步提高电渣重熔过程钢液洁净度水平的研究方向。  相似文献   

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研究了电渣重熔法生产的塑料模具钢A718的生产工艺和冶金质量,并对电渣重熔法生产的A718钢和电弧炉生产的A718钢的生产成本进行了对比分析。结果表明:电渣重熔法生产的A718钢具有高的纯净度和组织均匀性,选用适当的渣系和生产工艺路线,生产总成本有所下降。  相似文献   

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利用双极串联电极坯电渣重熔直径φ385mm H13钢锭,研究了快速重熔与慢速重熔对电渣锭的铸态组织、锻造成品的退火组织和冲击性能的影响。结果表明:快速重熔比慢速的电渣锭的二次枝晶间距大,并且一次碳化物等枝晶间显微偏析严重;慢速重熔的锻造成品的退火组织均匀和带状偏析减轻,横向冲击性能明显提高,达到NADCA207-90标准规定的优质H13钢的水平。  相似文献   

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以Q235B和Q345R为例,分析了连铸坯和电渣重熔钢锭的内部质量情况,并在实验室条件下,采用小压缩比、轧制6道次的相同轧制工艺轧制成厚板,分析了轧制成钢板的组织、性能。结果表明,电渣重熔工艺可以显著改善钢的内部质量,消除偏析和缩松,细化组织,提高钢板的屈服强度和抗拉强度,断面收缩率分别提高1.7和1.9倍。  相似文献   

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刘喜海  赵林 《特殊钢》1998,19(2):16-18
通过电子探针和透射电镜的观察,发现电渣重熔Mn18Cr18N钢的铸态组织主要由奥氏体和大块碳化物组成,晶界上有少量的条状相。采用1250℃12h的扩散退火可以消除铸态组织的显微偏析而使成分均匀。  相似文献   

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分析了电渣重熔钢板探伤不合格的机理,对缺陷部位进行取样分析,通过低倍检查和微观分析,指出缺陷产生的原因,提出相应的改进措置,同时提高和优化超声波探伤检查方法,保证电渣重熔钢内部探伤质量合格。  相似文献   

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庞军星 《甘肃冶金》2007,29(6):8-9,13
本文总结了不同条件下电渣重熔30Ni4MoCuVA钢的生产指标,通过大量生产数据分析指出,不同环境条件下在不同电渣重熔炉内电渣重熔30Ni4MoCuVA钢时,去除有害杂质(S、P、O2、N)的钢水精炼率指标不同、钢中S i和A l等元素也相应发生变化,由此明确了钢水氧化-还原过程和脱硫等实际重要电渣工艺参数。  相似文献   

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550级超高强度海洋平台用钢的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了实验开发成功的海洋平台用550级超高强船板的成分、性能特点和TMCP生产工艺,列举了钢板的实物性能,试验和分析了其焊接的适应性。研究结果表明,工业批量生产的550级超高强船板性能稳定,完全满足海洋平台用550级超高强船板的技术要求,已成功应用于建造海洋平台。  相似文献   

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陈希春  任昊  付锐  冯涤 《特钢技术》2011,(3):1-4,31
对近年来电渣重熔高温合金凝固组织控制的研究进展情况做了总结和归纳,包括重熔精炼过程、凝固过程、数值模拟研究的进展情况,以及近年来发展起来的控制熔池形状的新工艺新技术,如双电流回路电渣重熔技术、电渣重熔连续定向凝固技术等。  相似文献   

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