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武钢热轧厂4号加热炉FJFB—8型煤气平焰烧嘴试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对FJFB-8型煤气平焰烧嘴进行了冷态和热态试验,确定了合理的结构尺寸,获得了空气和煤气P-V特性曲线。煤气流量在48~535m3/h,空气消耗系数在1.05~1.10范围时,平火焰稳定,烟气中CO的含量低于0.1%,噪音低于85dB(A)。烧嘴各项性能达到了热轧厂改造的工艺要求。 相似文献
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200m^3/h煤气平焰烧嘴的热态试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
通过200m^3/h煤气平焰烧嘴的热态试验,得到了该烧嘴的燃烧火粉形状尺寸和P-V特性数据。结果表明该烧嘴燃烧稳定,燃烧能力达到475m^3/h,调节比达到1:5.4,可以满足武钢热轧厂3号加热炉的工艺要求。 相似文献
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本文对含0.065% ̄0.22%C、0.002 ̄0.021%S、0.6 ̄1.5%Mn、0.02 ̄0.4%Si(重量百分数)系列钢(普通C-Mn、C-Mn-Al、C-Mn-Nb-Al钢)进行了研究,大多数此类钢经常化处理,以800 ̄400℃的平均冷却速率在40 ̄0.8Kmin^-1变化。这相当于12 ̄500mm厚板在空气中冷却的速率。一些高温奥氏体化处理随后炉冷的钢产生粗铁素体晶粒和粗晶界碳化物。得 相似文献
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影响攀钢冷轧厂氧化铁粉质量的因素及保证措施 总被引:1,自引:0,他引:1
针对攀钢冷轧厂用盐酸酸洗液,生产氧化铁粉的过程,探讨了温度、浓缩酸密度、煤气热值及成分等对氧化铁粉质量的影响。认为当温度为630 ̄670℃,浓缩酸密度为1.3 ̄1.4kg/m^3,煤气热值1900kJ/Nm^3,空煤比0.9 ̄2.0情况下,能够保证氧化铁粉的质量。指出了提高产品质量的关键在降低硅含量。 相似文献
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山东镁矿选用W-GΦ3m煤气发生炉,以阳泉无烟煤为入炉原料,通过控制饱和空气温度和炉况,生产出的煤气中CO含量27% ̄30%,保证了高温隧道窑烧成温度1600℃的长期稳定。 相似文献
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SiC微粒对Ni—W—SiC复合镀层工艺及性能的影响 总被引:12,自引:1,他引:11
讨论了工艺参数对镀层成份的影响及热处理方式对Ni-W-SiC复合镀层组织结构、硬度和耐磨性的影响。结果表明,采用电沉积工艺,可得到含Ni50% ̄55%、W42% ̄45.4%、SiC3.0% ̄7.6%的复合镀层。Ni-W-SiC复合镀层在镀态时为非晶态,经500℃热处理1h或氮碳共渗后,镀层已晶化,产生了镍固溶体和少量的γ-FeNi相,经氮碳共渗后还有WC和WN相。SiC微粒的加入显著地提高了Ni- 相似文献
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34CrNi3Mo钢的高温变形行为 总被引:2,自引:1,他引:1
利用Formastor-Press热模拟试验机,研究了34CrNi3Mo合金结构钢在温度840 ̄1200℃,变形速度0.1 ̄80s^-1的变形条件下的热压缩行为。获得了34CrNi3Mo钢在热变形时发生动态再结晶的临界条件(包括临界因子Zc和临界应变εc)及再结晶晶粒大小Ddyn与Zener-Hollomon因子Z、奥氏体起始晶粒尺寸D0和应变ε之间的关系,并给出了回归公式。 相似文献
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应用正交试验设计法降低均热炉燃耗贾启超(鞍钢第一初轧厂)我厂共有上部大单烷嘴式均热炉8座(每座炉坑尺寸为长7.56m×宽2.74m×深4.1m),由于这种炉型的炉坑较长,并且采用的是共用一个鼓风机和一个空气预热器的集中预热供风系统,因此,煤气和空气的... 相似文献
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硫脲络合活性炭吸附原子吸收法同时测定金和银 总被引:7,自引:4,他引:3
研究了王水溶解,加硫脲络合经活性炭吸附后,在高氯酸-硫脲介质中用火焰原子吸收光谱法同时测定金和银。结果表明方法回收率金为97.1 ̄102.9%,银为98.4% ̄103.3%;相对标准偏差金为1.37%,银为1.67%,结果满意。 相似文献
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熔学原炼铁—汽油合成—发电集成系统过程模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
将熔态还原炼铁产生的煤气在净化后发电或经改质后合成汽油的集成系统可以解决熔态还原炼铁的尾气利用问题及联合循环发电和煤基汽油合成造气投资成本高的问题。从效率、规模和产品结构各方面考虑,过程模拟结果显示:二段法熔态还原炼铁-煤气联合循环发电、二段法熔态还原炼铁-煤气蒸汽发电、一段法熔态还原炼铁-煤气联合循环发电、一段法熔态还原炼铁-煤气合成汽油-尾气蒸汽发电流程,有实现产业化的问题。 相似文献