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两段提升管催化裂解多产丙烯技术的工业试验 总被引:4,自引:0,他引:4
丙烯是重要的基本有机化工原料,低烯烃含量的高辛烷值汽油也是市场急需的产品.两段提升管催化裂解多产丙烯(TMP)技术是以重油为原料,在多产丙烯的同时,兼顾低烯烃含量的高辛烷值汽油的生产.TMP技术的工业试验表明,采用LCC-200催化剂,以大庆常压渣油(AR)为原料,在一段提升管回炼混合C4,二段提升管回炼轻汽油的情况下,丙烯的收率和总液收分别达到19.64%,81.57%;干气收率仅为4.68%,其所含乙烯质量分数为45.93%,是制乙苯的理想原料;稳定汽油产品的研究法辛烷值为96.5,轻柴油收率仪为13.36%. 相似文献
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重油两段提升管催化裂解多产丙烯 总被引:1,自引:0,他引:1
在小型提升管实验装置上,以LBO-16催化剂和LTB-2多产丙烯助剂为混合催化剂(二者质量比为3/7),模拟焦化蜡油(CGO)两段提升管催化裂解多产丙烯的生产工艺。结果表明,在反应温度为510~530℃,两段总停留时间为2.66 s,剂油比(催化剂/原料油,质量比)为7~9的条件下,催化裂化原料掺炼质量分数为20%的CGO,经两段反应后,重油转化率为84.00%,丙烯收率为18.05%,产物中干气与焦炭质量分数为10.81%;生成的汽油烯烃含量低、芳烃含量高,可作为高辛烷值汽油调和组分。 相似文献
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孙可华 《国内外石油化工快报》2008,(12)
两段提升管催化裂解多产丙烯(TMP)技术是以重油为原料的多产丙烯兼顾轻油生产的新技术,中国石油大庆炼化分公司以中国石油大学(华东)实验室研究成果为基础,依据中国石油华东勘察设计院的工程设计,对其12万t/a催化裂解(DCC)装置进行了技术改造,建成了相同生产规模的TMP工业试验装置。 相似文献
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两段提升管催化裂化生产丙烯、柴油催化剂的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
目前丙烯、柴油的需求迅速增长,供求矛盾异常突出.催化裂化生产丙烯、柴油工艺日益受到广泛关注,其中TSRFCC工艺因具备诸多优点,有利于生产丙烯和柴油,根据工艺特点开发的MPD-1催化剂能充分发挥这些优势.在固定床微反装置上,以蜡油为原料,丙烯和柴油收率分别为17.95%和15.92%,综合而言该催化剂的性能较好.在两段提升管装置上,以抚顺常渣为原料,采用温和的操作条件,丙烯和柴油的收率可分别达到21.47%和19.38%.两段反应结果明显优于单段,而且结合MPD-1催化剂,可以使FCC汽油的性质有所改善. 相似文献
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吉林常压渣油在提升管内催化裂解的反应规律 总被引:3,自引:0,他引:3
在XTL-5小型提升管催化裂化实验装置上,以吉林常压渣油为原料,进行了催化裂解多产丙烯的实验,考察了反应温度、停留时间、催化剂类型对丙烯收率的影响。实验结果表明,提高反应温度、适宜的停留时间和采用多产丙LTB-2烯催化剂均可提高丙烯的收率,其中适宜的反应条件是反应温度530℃、停留时间1.4s左右。采用LTB-2催化剂,在第一段提升管反应温度530℃、m(LTB-2催化剂)∶m(常压渣油)(剂油比)为6.70、停留时间1.36s,第二段提升管反应温度530℃、剂油比7.21、停留时间1.8s左右的操作条件下,进行两段提升管催化裂解多产丙烯(TMP)工艺的模拟实验。模拟实验结果表明,TMP工艺可使丙烯收率达到22.67%,同时兼顾汽油、柴油的生产。 相似文献
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多产丙烯催化剂LCC-2的工业应用 总被引:2,自引:0,他引:2
在大庆炼化分公司1.8 Mt/a ARGG装置上进行了LCC-2多产丙烯催化剂工业应用试验。结果表明,ARGG装置使用新配方LCC-2多产丙烯催化剂,丙烯对重质原料质量收率由使用该剂前的7.83%提高到8.88%;同时稳定汽油研究法辛烷值稳定保持在94左右,较使用前提高约1.5个单位。 相似文献
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在实沸点蒸馏装置上将催化裂解汽油切割为不同沸点范围的窄馏分,在小型固定流化床装置上,对这些窄馏分汽油催化转化增产低碳烯烃进行了研究。试验结果表明:以初馏点~110℃的窄馏分汽油为原料时,反应温度为610℃时,丙烯产率最大,为25.49%;丙烯大部分来自原料中烯烃的裂解,少量的丙烯由正构烷烃、异构烷烃以及带有侧链的芳烃和环烷烃裂解得到;窄馏分汽油经芳烃抽提处理后丙烯产率增加。 相似文献
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LOSA-1多产丙烯助剂的工业应用 总被引:3,自引:0,他引:3
近几年,随着化工市场的兴旺,丙烯的价格一路攀升,国内催化裂化装置在保证原油二次加工负荷的前提下,纷纷通过不同的技术改造、操作调整、改变催化剂等手段来多产液化气和丙烯。为此我公司二催化装置在不做工艺改造的前提下,应用了岳阳三生化工有限公司生产的LOSA-1增产丙烯助剂,取得了液化气产率增加4个百分点以上、丙烯产率增加1.7个百分点以上良好效果。 相似文献
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催化热裂解工艺专用催化剂 CEP-1的研制开发及工业应用 总被引:2,自引:0,他引:2
CEP-1催化剂是一种新型的催化热裂解工艺专用催化剂,其活性组分为含磷及碱土金属的改性五元环旋沸石。该催化剂可采用重质石油烃为原料,在560-650℃反应温度下生产以乙烯和丙烯为主的低碳烯烃,并且改变反应条件可调节乙烯与丙烯产率之比。介绍了CEP-1上研究开发过程、工业试生产和工业应用结果。该剂在中国石油大庆炼化分公司80kt/a催化热裂解装置上工业应用结果表明,以45%大庆蜡油与55%大庆减压渣油的混合油为原料,反应温度为640℃,乙烯、丙烯和丁烯产率分别为20.37%、18.23%和7.52%,CEP-1剂不但能使重质烃类裂解得到高的低碳烯烃产率,且具有优良的水热活性稳定性。 相似文献
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