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<正> 一、前言目前,国内几家30万吨乙烯装置的油急冷塔(DA—101塔)都进行了改造,但对改造的效果评价不一。齐鲁30万吨乙烯装置曾于1988年在高负荷下进行了标定,结果表明,油急冷塔在高负荷下由于塔内温度和急冷油粘度升高,已无法正常操作,因此参照国内外同类装置的改造经验,对该塔进行了改造。二、油急冷塔改造前后的工艺状况油急冷塔的工艺流程见图1。改造前的工艺流程如图1的实线部分所示。214℃的裂解气从塔的下部入塔,与塔顶下来的回流汽油逆向接触,裂解气被急冷至108℃后从塔顶排出。被冷凝下来的重质烃分别从塔釜和侧线 相似文献
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通过测定三种牌号钛材在不同温度、不同浓度的HCl溶液中的耐蚀性能,确定钛材在HCl溶液中的安全耐蚀温度和浓度范围。通过试验,国产Ti-0.2Pd合金在95℃,HCl浓度达11%时仍具有较强的抗腐蚀能力。 相似文献
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丙烯腈急冷塔喷淋系统流道分析与优化 总被引:2,自引:0,他引:2
对国内现有丙烯腈装置急冷塔循环液喷淋器的分流流道进行了研究。对喷头堵塞情况作了理论分析,并运用计算机编程模拟计算出喷淋器中各喷头的流体分布情况。在此基础上提出了分流流道的优化方案,从而改善了急冷塔内的操作状况,减少了丙烯腈在急冷塔内的损失。 相似文献
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对引进的 5 0kt/a丙烯腈生产装置中急冷吸收塔系统扩能技术改造进行了核算和工艺研究。结果表明 ,在采用国产MB系列催化剂后 ,通过工艺条件的优化与设备内构件的改造 ,将原装置的生产能力扩大到 70kt/a的规模是可行的 ,并提出了各主要设备的工艺操作参数 相似文献
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利用氯碱厂氯乙烯装置排空废气和氯气反应制取1,2-二氯乙烷,运行结果表明工艺路线可行,经济效益十分可观。 相似文献
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乙烯生产装置中,急冷水pH值的高低直接关系着装置生产的平稳和高效运行。文中依据大庆石化公司化工一厂裂解车间新区的生产实际,分析了急冷水pH值波动的原因及其对装置生产的影响,并提出了改进建议。 相似文献
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渣油加氢装置操作环境高压、高温、临氢,装置内物料易燃易爆,一旦发生事故后果严重。文中针对渣油加氢装置操作安全性进行分析探讨,采取了合理有效的防范措施,降低和避免安全事故的发生。 相似文献
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论述了裂解装置急冷油塔堵塞原因,针对塔堵塞的情况和急冷油塔的结构特点,采取了加入阻聚剂、调整操作参数、扰动冲洗、插入临时分布管等多种处理措施,延长了装置的运行周期,使装置的负荷达到了正常水平,并提出了下一步急冷油塔的改造建议。 相似文献
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乙烯装置第二急冷锅炉的管板应力分析 总被引:5,自引:0,他引:5
对乙烯装置第二急冷锅炉的管板进行了有限元分析。在分析中,采用有效弹性常数的概念将管板、换热管、过滤管和壳程筒体的应力分析简化为对称问题,然后根据“钢制压力容器-分析设计”标准JB4732-95的评定方法,确定出了安全、经济的管板厚度。 相似文献
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在提高装置运和负荷率的前提下,对工艺系统,动力系统进行优化,可将合成氨装置的能耗降低至设计值42.85GJ/t.NH3,从而控制最终产品成本。 相似文献