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南京第三钢铁厂重建于1970年,目前生产能力为每年6.5万吨生铁、2.5万吨钢、7万吨钢材、0.6万吨铸铁件及870万度余热发电。为了解决企业生产用电,1986年投资135万元,利用闲置的1650千瓦发电设备建成自备小电站,于1986年12月26日正式运行发电。但由于这台旧机组是50年代的,发电煤耗大(平均煤耗1.25千克/度)。为此我们拟利用原来放散的高炉煤气作为锅炉的主要燃料来发电。我厂当时共有2座25米~3小高炉,每小时剩余高炉煤气量约为7612.5标准米~3。由冶金部鞍山热 相似文献
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一、300MW机组简介 NC300/200—16.7/537/537型(分缸)凝汽/抽汽供暖机组是东方汽轮机厂200,300,600MW积木块系列机组之一,首台装在太原第一热电厂,它是亚临界中间再热三缸两排汽单抽汽冷凝式汽轮机。额定初参数16.7MPa/537℃设计背压0.00536MPa,额定进汽量935t/h。抽汽口为中压缸排汽口,供热抽汽压力0.245~0.686MPa,由装在中低 相似文献
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我市热电结合项目的实施始于1978年,至今已发展到全市八家工厂,拥有12台机组(其中1台抽汽凝汽式机组,其余为背压机组),总装机容量16350kW,1987年发电量7191.85万度,供热量1.8PJ(43×10~(10)kcal),十年累计发电27647.5万度。按嘉兴市平均每度电创产值5.1元、创利税0.90元计算,压差发电量为全市增加产值14.1亿元,创税利2.49亿元。压差发电煤耗背压机组平均单耗210克标煤,发电成本0.06元/度,抽凝 相似文献
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在最近五年中,斯洛伐克动力机械厂设计和制造了配20万瓩机组的燃油和燃气的蒸汽锅炉(图1),其参数为:额定负荷675吨/时经济负荷570吨/时过热蒸汽额定压力178公斤/厘米~2过热蒸汽额定温度540℃再热蒸汽额定流量590吨/时再热蒸汽额定进口压力44.5公斤/厘米~2再热蒸汽额定出口压力42公斤/厘米~2再热蒸汽温度540℃再热蒸汽额定进口温度347℃额定给水温度255℃ 相似文献
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在褐煤机组抽汽干燥系统的基础上,结合锅炉尾部烟气余热利用技术,提出了一种机炉热集成优化系统,利用褐煤干燥时蒸发的尾气预热空预器入口空气,同时在省煤器后的旁路烟道内加装两级烟水换热器,加热部分凝结水,节省汽轮机回热抽汽,从而进一步提高机组效率。结合某600MW超临界褐煤机组,分析对比了常规抽汽干燥系统和机炉热集成优化系统的热力学特性和综合节能效果,并初步探讨了优化系统的技术经济学性能。结果表明:案例机组在优化系统下可降低供电煤耗4.3 g/(k W·h),按年运行5 000 h计算,优化系统每年可减少标煤量1.29万t,年节约燃料费700余万元(按褐煤标煤560元/t计),静态投资回收期仅为3.3年,经济效益显著。 相似文献
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一、概述N25—1.08—1型低压凝汽式汽轮机是我厂为内蒙古自治区包头第一热电厂新设计的节能型产品。其使用和结构特点是:1.它利用原电厂高压5万千瓦背压汽轮机排汽余热发电以改造现有热电厂。包头地区年气温温差很大,冬夏之间最大温差可达40~50℃以上。近年,其最大蒸汽用户包头钢铁公司又增加了数台供汽锅炉和汽轮发电机组,用汽量相对减少,情况就更为严重。该厂原有5万千瓦背压机组178吨/每小时的排汽非但不能充分利用,还使该机组不能满发5万千瓦运行,造成能源的极大浪费。若利用这178吨/每小时蒸汽驱动壹台低 相似文献
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前言望亭发电厂30万瓩机组配备的1000吨/时亚临界中间再热直流锅炉(一次汽压170公斤/厘米~2,一次汽温555℃),是上海锅炉厂设计和制造的我国第一台30万瓩机组的燃油锅炉。这台锅炉采用单炉体双炉膛(2×7.680米宽×8.615米深),П型布置。由双面水冷壁将整个锅炉分隔成二个炉膛(甲、乙炉膛),燃烧重油。30只旋流式燃烧器前后 相似文献
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一、前言中低压汽轮机组目前在国内尚有一千多万千瓦的容量,其耗煤率比大容量机组高30~50%,(约多耗煤150~160克/度),其能量的浪费是很大的。对此如进行抽汽改造,实现热电联产,既供热又发电,是节约能源的有效途径,可以带来极大的经济效益,且可以减少环境污染。但现在进行改造的机组还是不多,值得大力推广普及。二、改造的要求1.合理的改造方案,应考虑以下一些原则a.满足供热量及供汽参数值的需要; 相似文献
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《动力工程学报》2017,(4):321-328
以某600MW超超临界燃烟煤机组为对比机组,对常规低温省煤器、低温省煤器前移和旁通烟道3种锅炉尾部烟气余热利用系统进行了热经济性与技术经济性比较.结果表明:回收锅炉排烟由122℃降温至90℃的余热,3种系统可使机组供电标准煤耗分别减小1.51g/(kW·h)、1.71g/(kW·h)和2.81g/(kW·h),需分别投资1 125万元、1 940万元和1 685万元,动态投资回收期分别为4.42a、8.66a和3.29a;低温省煤器前移对机组供电效率的提高不明显,但因应用水媒式空气预热器,受热面投资显著增大,因而技术经济性欠佳;由于节能效果显著,旁通烟道表现出最优的热经济性和技术经济性,建议对其进一步研究和推广应用. 相似文献
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新能源与化石能源互补发电模式可有效缓解节能减排压力。建立了由太阳能、生物质能组成的辅助系统作用于加热器汽侧的热经济性分析模型,以300MW和600MW机组为例,对辅助系统分别作用于回热系统高加侧和低加侧时混合发电系统减排CO2及降低燃煤成本等节能减排潜力进行了分析。结果表明:300MW机组节能减排潜力高于600MW机组;辅助系统作用于高加侧的热经济性高于低加侧;作用于1号高加时,混合发电系统的热经济性最好;完全排挤汽轮机抽汽工况下,热经济性指标达最大值,CO2减排节约成本达2 001.56万元/年,并随标准煤价格升高,煤炭节约成本增大,当标准煤价格为1 000元/t时煤炭节约成本达3 294.11万元/年。 相似文献
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基于铁合金矿热炉立式双压余热发电系统,首先对4台25500kV·A硅铁矿热炉冶进行了余热资源评估及?值分析,得出烟气余热?值为65528.24MJ/h,其次对过热器热端温差取40℃,蒸发器窄点温差取30℃,省煤器接近点温差取5.0℃,得出双压系统产生蒸汽1.55MPa、360℃、40.2t/h,蒸汽0.3MPa、180℃、7.5t/h,单压系统产生蒸汽1.15MPa、360℃、42.1t/h,双压系统比单压系统排烟温度低21.5℃,汽耗率高0.16kWh/kg,发电机输出功率高774.07KW,系统整体效率高1.6%,再次根据工程实际运行经验,得出双压立式锅炉传热特性、汽水循环方式、漏风量、系统阻力、清灰效果、占地面积等均优于单压卧式锅炉。然后根据4台25500kV·A硅铁矿热炉运行情况,对双压系统进行了经济效益分析,得出年均税后利润为1142万元,全投资内部收益率20.8%,全投资回收期3.7年。最后进行了展望,根据全国年产量铁合金约为1300万吨,余热利用年发电量约能达到100亿KWh,所以这项技术具有广阔的运用前景。 相似文献
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针对供热空冷机组(尤其是进行过供热改造的凝汽式空冷机组)普遍存在供热抽汽压力过高的状况,提出了在供热期内将供热抽汽流引进背压汽轮机,先驱动给水泵再进行供热运行模式,并以山西某电厂实际机组为例,编写计算程序分别进行额定工况和变工况下排汽压力和供热抽汽量的校核计算。结果表明:以热网加热器作为驱动给水泵背压机的冷源,背压机功率输出稳定,能够满足给水泵的功率需求且不影响供热过程。与电动泵运行模式进行经济性对比,汽动泵运行具有良好的经济效果,在额定主蒸汽量下,机组净热耗降低约182 kJ/kWh,投资回收期计算显示,采用所述模型运行,约3年即可回收全部的改造费用和设备投资。 相似文献