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相似文献
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1.
当剥棉打手毛刺绕花过多,剥取的筵棉块较大,34~T胶木斜齿轮和40~T斜齿轮装配不良时,负荷增大,易使A041型凝棉器第二过桥组合件上的保险销断裂,可起到保护机件的作用。但保险销断裂后,控制装置未及时发出警报或值车工没有立即发现而关车,就使第二过桥皮带轮在轴上空转,轴孔和轴颈磨损。一般情况下皮带轮的轴孔磨损较严重,解决这一问题,往往是调换一只新的皮带轮或进行轴孔  相似文献   

2.
化纤混纺中,因为各种原料混合不匀,造成的印染布色差大、成纱强力不匀等等质量问题,是化纤混纺中的一个突出的生产关键。造成混合不匀的主要原因是清花抓棉机不能按规定的配棉比例抓取。据我厂纺65%:35%涤粘中长化纤的试验,抓棉机在包头抓取时涤纶占69.7%,而在包尾抓取时涤纶仅占59.4%,相差10%以上。为了解决这个问题,许多单位不使用抓棉机,采用小量过磅或混棉机组高速帘子等方式混棉,也有的采用国外多仓混棉机混棉,虽然都取得了一些效果,但是,小量混棉等手工操作劳动强度大,质量不易稳定。多仓混棉机,结构比较复杂,机器庞大,特别是老厂受厂房限制,使用有一定的困难。我们从老厂改造和充分发挥现有设备效能出发,对使用A002A抓棉机,保证混合比例正确,进行了初步的试验。  相似文献   

3.
我厂1988年新安装投产的两套清花设备中,共配有八台A045B型凝棉器,运转中发现该机存在着尘笼固定不牢、轴向游动大、橡胶密封圈强度不足且容易老化等缺点,常造成密封不可靠、漏风大、轧花严重,致使火警频繁,造成棉箱烧坏,火种窜入滤尘室等恶性事故,安全生产受到极大威胁。特别是坏车影响正常的生产秩序和设备维修计划的实施与执行。针对这些弊端,我们进行了以下几方面的改进:  相似文献   

4.
清花A045B型凝棉器在生产运转中,经常发生尘笼两端密封圈磨损破裂,以及绕花轧煞的现象。影响正常生产,机配件消耗量较大,并且使有效纤维从靠近风机一侧的墙板缝隙中被吸入滤尘室,浪费原棉,甚至有时造成火警事故。其原因主要是尘笼与墙板两端的空隙,采用大直径橡胶圈密封,它固定在旋转的尘笼上,在运转中摩擦发热。我们将原设计中的靠近风机一侧的橡胶密封圈去掉。参照AO45A型凝棉器的毛毡密封结构,重新设计一个大直径的密封环(如附图)。采用18mm厚的A3钢板加工,通过8只M6螺丝紧固在侧墙板上,在开有smm宽的槽里,嵌进厚IOmm…  相似文献   

5.
国产A045B型凝棉器由尘笼、皮翼打手及风扇三个主要部分组成。其结构简单,可以附装在别的机器或特设的架子上。借助风机的风力,将原棉或化纤抽吸在尘笼表面凝聚后,为皮翼打手所剥取,从凝棉器的前下方落入棉箱内。尘笼为网眼钢板制成,其内部装有均棉筒,当原棉或化纤凝聚后,能够横向均匀分布。风扇转速为1200~1600r/min,其速度可根据输送管道的远近,适当选用。打手由六叶皮翼组成。在转动时,从尘笼上剥取纤维。安装时,皮翼打手与尘笼表面的隔距最小为0.35mm,最大为2.50mm。  相似文献   

6.
A045B型凝棉器采用橡胶密封圈密封,其主要缺点在于因摩擦发热,导致变形损坏而失去了密封作用,造成纤维进入尘室,浪费原料,停台增多,且因容易轧花引起火警而影响安全生产。另外,橡胶圈使用寿命短,更换维修十分不便,影响了正常生产。许多厂家对A045B型凝棉器密封圈都进行了改造,方法虽有多种,但基本上都是参照A045A型凝棉器用羊毛毡进行密封。这些改进措施尽管都是切实可行的,有效地减少了密封圈损坏,但还存在改造较为复  相似文献   

7.
A045B型凝棉器是在A045型凝棉器基础上进行改进而设计的。该机由风扇、尘笼、打手三个主要部分组成,原棉或化纤依靠风机的风力,将其抽吸在尘笼的表面凝聚后,被打手剥取,从凝棉器的前下方落于棉箱内。 1.尘笼为网状的钢板弯制而成,在其内部装有均棉筒,当原棉或化纤原料凝聚后,能够横向均匀的分布。 2.风扇转速为1200~1600转/分,由于输送管道的距离远近,根据需要可自行选用适当的速度。  相似文献   

8.
清花A045B型凝棉器中的中间轴承座,是用来支承和定位尘笼的。中间轴承座上的定位档圈是用M10内六角螺母来紧定的。生产运转的实践证明,这种挡圈紧定极不可靠,引起尘笼左右窜动,造成尘笼两端皮圈磨损破裂,绕花轧  相似文献   

9.
A2/1型凝棉器传动带轮的改进我厂从瑞士引进一套立达清梳联设备,使用中A2/1型凝棉器-主要传动带断裂了几次,影响到整套设备运转。该传动带为双面A型三角胶带(DOUBLEV-BELT2490LG),不仅价格昂贵,且国内无生产厂家,购买困难,直接影响到...  相似文献   

10.
我厂清棉设备均为国产较新设备,其中凝棉器为当时国内最新型号,即A045B型。这种设备优于国内其它型号的凝棉器。但使用了半年之后,暴露了一个致命的弱点,即尘笼两侧的橡胶密封圈损坏率相当高。通过对兄弟厂家包括生产厂家的调查,以及与一些行家的共同探讨,一致认为橡胶密封圈的损坏,主要是因橡胶密封圈与墙板的摩擦发热而老化造成的。如果装配不到位,且尘笼轴向定位不好,损失更严重。因而必须彻底改变密封圈的材料。改造方案主要有以下几种。(1)将尘笼密封圈改用羊毛毡固定在两侧墙板上,即与原A045A型一样,但必须更换两侧墙…  相似文献   

11.
A045B到凝棉器密封装置的改进A045B型凝棉器替代A045型凝棉器以来,各使用厂家普遍反应橡胶密封圈易老化,与墙板摩擦发热变形而失去密封作用,致使纤维进入1莫科板,挤压尘莫,造成全符损坏、变形。既影响了生产,增加配件消耗,又加大了民全保养工的劳动...  相似文献   

12.
最近,江苏省吴县纺机二厂试制成功AO45JC型凝棉器。该产品是在AO45B型装置基础上吸取了国外先进技术研制成的,是目前国产开清棉联合机的配套装置。  相似文献   

13.
A092A型棉箱给棉机摆动臂不间断地推拉移动,经常发生长孔磨损,摆杆断裂现象。为此,我厂对摆动部分进行改造,如附图。 1.增大摆动臂厚度至50毫米,保证其足够的抗断裂强度。  相似文献   

14.
我厂有4台A111型杂质分离机,此种机型已属淘汰产品,但是对它只要加以改进,仍然能发挥其作用。原A111型杂质分离机存在下列几个问题:1.上下尘笼的直径只有250毫米,容易积花不易清扫,尘笼网壳与内胆的间隙区经常被绒尘所淤塞,使尘笼传动部分的负荷增大,问题严重时,胆法兰轴的定位螺丝移位,尘笼的外壳变  相似文献   

15.
我公司现有开清棉联合机组6套,其中1984年购进郑纺机LA004型4套,附A045型凝棉器16台。经过运转发现,高速尘笼经常向右(风扇侧)窜位,导致右侧绒毡磨灭,尘笼和墙板磨损,左侧绒毡与尘笼间隙过大,造成积花噎车。这样就使绒毡更换频繁,尘笼与墙板多次加工修理,增加了维修费用,在安全上也存在着火警隐患。  相似文献   

16.
清花设备在生产纯涤纶产品时,经常发生各道凝棉器尘笼堵死现象,经反复观察发现,尘笼堵死大都是在靠近风扇一端的弧形挡板与尘笼表面间夹花所致,影响因素有: 1.风扇速度。在前道棉块能顺利地被吸附在尘笼表面的前提下,尽量配备较低的速度,以减少机台振动及动力消耗,也可减弱对棉块的吸附能力,利于剥棉打手的顺利剥下。另外,在尘笼的内部虽装有均棉筒来改善单侧吸风横向分布的不匀,但随着风速的提高,靠近风机  相似文献   

17.
A045B型凝棉器原采用橡胶密封圈,由于其强度不足、容易老化、摩擦发热导致变形损坏而失去密封作用,造成漏风大,轧花严重。且火警频繁。另外,橡胶密封圈使用寿命短,更换维修十分不便。在不改变凝棉器密封形式的情况下,我们作了如下改进。用厚3mm的工业用呢裁成一条1550×80mm的绒条,然后沿长度方向中心线折成双层,缝纫成如图1的形状,再用涤细布分别把两端接好接牢,即加工成所需的密封圈。由于所制作的密封圈是双层的,安装时要注意把开口一边的一层呢料紧绷在尘笼圆周上,另一层用拼圈(压环)通过螺丝固定在尘笼端,如图2。为了…  相似文献   

18.
A092A型双棉箱给棉机采用曲柄滑块机构来控制角钉导棉罗拉,从而减少中部储棉箱棉量的波动,达到输出稳定的目的.  相似文献   

19.
A185、186型梳棉机过桥传动部分的28~T、38~T采用含油轴承支承。该支承的短轴、轴衬磨损快,传动不平稳,因此我们采用了以下的改进措施(见附图)。 1.把托脚(A185~4639)上装38~T的方孔,改成φ15D_4圆孔,孔心位于原方孔中心。  相似文献   

20.
一、机构特点由于A186C型梳棉机四罗拉剥棉机构传动托脚设计中的问题,经常引起28~T胶木齿轮磨损和轧煞,见图1。  相似文献   

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