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1.
在工业自动化仪表(例如测温用的毫伏表、霍尔变送器或与膜片差压计配套的毫伏表、毫伏变送器、温度变送器以至电子电位差计等)的调校与检修中,常需要毫伏级的直流信号源。除了电子电位差计可用手动电位差计直接校验外,其它仪表所需的毫伏信号源必须能供给一定的电流。目前常用的方法是对于电池进行分压来取得毫伏信号,并  相似文献   

2.
简讯     
介绍一种数字式程序 控制仪表 TCS-20型温度、压力、流量程序给定仪是上海冶金专科学校在上海自动化仪表研究所的大力支持下试制成功的一种数字式程序控制仪表,适用于生产试验中要求多程序控温的场合,亦能作单独毫伏程序给定器使用。1984年1月由上海冶金局主持通过技术鉴定。鉴定结果认为该机设计思想合理,目前在同类型仪表中处领先地位。 本仪器采用数字逻辑控制,用数字显示时间值和毫伏值,使操作直观可靠,便于掌握动态特性;  相似文献   

3.
传感器把非电量的输入(重量)变成电量输出(电压)。通常,输出的电压信号非常小,不能直接指示。把传感器输出的电信号放大、处理,最后显示出重量数值,这就是显示仪表的任务。因此任何一种能够测出微电量的仪表(如微安表、毫伏变送器、电位差计、数字电压表等)都可以用作电子秤的显示仪表,只要将它的指示数乘上一个比例常数就是重量了。实际上在一些单位自己安装的电子秤中,这几种方法都有使用的,这里我们不作详细讨论。以下只讨论电子秤专用的电子显示仪表。  相似文献   

4.
专利公报     
交直流光纤电压(电场)计。本实用新型属于一种测量电压(电场)的仪器。在探头内部设置反射镜对输入光强取样,用以对输入光强进行归一处理,从而可消除入射光光强及偏振态变化的影响,提高了对直流电压(电场)的测量精度。采用多光纤共透镜的方法及用偏振片替偏振棱镜,使全部光纤在探头同一侧面的小面积内引  相似文献   

5.
在使用DDZ型表仪的过程中,往往遇到计算两个待测量的商和显示出来的实际问题,这种除法仪就能完成上述任务。与常规方法相比,节省了一台乘除单元(有时用了乘除单元,甚至还不能正常工作),从而提高了检测系统的可靠性。由于这种除法仪相当于一台普通的电位差计,因而有利于维修工作的顺利进行。 1974年3月已在鞍钢11号高炉采用了这种除法仪,用于测量高炉的透气性。三年多的运行结果表明,它已成为高炉操作中的一台重要仪表,其示值稳定并便于维修,深受现场欢迎。为解决应用这种除法仪时所遇到的各  相似文献   

6.
一、给定位模型与测量值模型的匹配 在线优化控制系统,给定值或测量值经常不是一个变量,而是一组变量的线性函数,这就相当于一个汇合点有多个输入信号与一个输出信号。因为给定值模型或测量值模型各有关信号的极性不能人为地改变或取消,因此汇合点互消或自消的方式就不适用。测取模型的信号有两种常用的方式:(1)全程测取;(2)截段测取。全程测取是指调节器或调节模型取入的自变量值,是由自然零位至最大值对应于0~100%规范的仪表或系统的信号,或者说仪表与系统的运行信号有两种表示方式:(1)以信号运行范围的百分数%表示;(2)以实际有量纲的信号表示。前者称为规范形式,后者称为非  相似文献   

7.
宝钢引进初轧均热炉设备时,只引进了可调烧嘴,没有自动控制系统。可调烧嘴必须配有自动控制系统才能获得节能、加快加热时间、减少烧损、保护设备等多项经济效益。现自行研制了可调烧嘴仪表控制系统,主要是根据均热炉两对侧的热电偶的温差信号来调节径向和轴向煤气的比例,从而使两对侧温差减少,达到炉内  相似文献   

8.
来稿摘登     
《冶金自动化》2001,25(2):5
矿热炉在低频电源供电时的优势 铁合金冶炼是在矿热炉内进行。其容量很大,小到几千千伏安,大到上万千伏安,而且变压器二次电压低,电流大。因此,采用工频冶炼出现了以下问题: (1)供电短网和负载呈现较大电抗,使供电的功率因数降低,一般在0.7~0.8之间,降低了设备的利用率。即使在高压侧加装电容补偿,虽然可以提高外部供电功率因数,但不能提高设备的利用率。 (2)由于短网导线电流出现很强的“集肤效应”,不得不加大短网的截面,浪费很多铜材。 (3)由于短网压降较大,占到二次电压的15%左右,工业布置三相短网又很难做到三相完全一致,因此在炉内的三个电极就会出现“强项”和“弱项”,使热量分布不均。近年来尽管采取了很多措施使三相短网相同,但无疑又增加了短网的长度,进一步增大了短网的压降,增加了电耗。 (4)由于“集肤效应”,在电极上表现尤为明显,加之电极外部电流密度大,内部密度小,结果造成电极外部过烧。电极外部烧损严重,电极呈毛笔尖状,这就使电极底部电流密度增大,电极烧损加快,因此,电极消耗很大,成本提高。 采用低频电源对矿热炉供电后,以上所提到的4个问题都得到了解决。铁水在低频电动力作用下进行搅拌,使热量更趋于均匀,“坩埚”增大,实现了增产节电。 一般大功率低频电源都采用交交变频方式。由于低频电源电流很大,磁场很强,并联的大型晶闸管也较多,如果处理不当,会导致设备无法正常运行,因此,在应用中应注意以下问题。 (1)变压器二次侧绕组数最好为偶数。这是因为便于电路结构上进行同相逆并联,以减少磁场干扰和柜体发热。 (2)对于并联的大功率晶闸管应进行选配,其中包括静态管压降和开通特性的一致性。 (3)在铜排的配置上应注意“下进上出”或“上进下出”的原则,尽可能使其均流。 (4)晶闸管末级放大板输出脉冲要求是:第一,其脉冲陡度不能小于1A/μs;第二,对于并联晶闸管输出脉冲要求一致,输出之间时间误差小于0.1μs;第三,为了使变频过程中电流连续,必须使脉冲宽度大于30。。 对于这些要求,一般所使用的脉冲变压器很难达到。根据我们工作实践,借鉴了一些科研单位的经验,我们开发了新一代末级放大板,电路采用光耦进行隔离,并设有多种保护和显示,使设备可靠性大大提高。该板体积小,成本低,驱动电流小,抗干扰性能强,我们所使用的三个并联运行的末级放大板,体积也仅有两张名片大小,成本不到1∞元。 (5)由于电流很大,电磁干扰很强,故要特别注意各电源的地线接线方式和屏蔽。 实践证明,矿热炉采用低频电源供电,既克服了工频供电的缺点,又吸取了直流炉的优点。经过几年在辽宁、宁夏、福建等地的矿热炉运行证明:增产10%以上,功率因数0.9以上,节电5%以上,电极耗损减少15%以上,给企业带来了巨大的经济效益。在去年召开的鉴定会上专家们一致认为:低频矿热炉是发展铁合金冶炼的方向。 (西安建筑科技大学刘惠民李振国何波) 可编程序调节器在流化床控制系统上的应用 湘乡铝厂从瑞士布斯公司引进一套干法氟化铝生产装置,氟化铝反应器(以下简称流化床)是其中的关键设备。流化床分上下两个床层,A1(OH)3以环境温度由顶床给料螺旋加入顶部床层,HF气体从底部床层下部进入流化床,物料在其中进行如下反应:A1(OH)3+3HF→AlF3+3H2O,AlF3即为本系统的成品。此反应为放热反应,流化床内温度控制对床层工作的稳定及产品质量起着至关重要的作用。此控制系统由于物料本身及分布的特殊性,因此滞后很大,用普通的调节方式实现自动控制几乎不可能。我厂成功地将可编程序调节器用于流化床的温度控制,组成一个主参数为尾气温度,副参数为顶床温度的串级调节系统,取得了明显的经济效益。该系统的检测部分采用铠装镍铬-镍硅K型热电偶,为了防腐蚀,外加哈氏合金C保护套管。转换单元由一体化温度变送器和配电器组成。它们将毫伏信号转换成1~5 VDC作调节器输入信号。系统核心部分采用KMM型可编程序调节器。该调节器位于分散型数字控制系统中,其分散度达到一个回路,是由PID调节功能和多种辅助运算功能复合而成的小型控制仪表,控制参数能以数字值进行高精度设定,具有30个可以执行各种处理功能的“运算单元”,有45种“运算公式”。它在正常运行状态下有4种调节工作方式:即手动、自动、串级、跟踪方式;在事故状态下有联锁手动和备用手操两种方式,并具有自诊断功能。将各种不同的运算和处理功能分配到30个“运算单元”中去,就能组成多种功能不同的仪表。电机调速采用变频调速控制方式。整个控制系统分为3种控制方式:即串级、自动、手动。只有当主PID的偏差在±15%以内时,才能实现串级工作方式。自动时对顶层料温实行单参数调节。在串级控制和自动控制方式下,对主PID调节模块的P参数实行自适应,即在此两种控制方式下,调节模块按两个P参数运行:当床层温度与设定值之差的绝对值小于设定值的5%(可调)时,按一个较大的P参数运行;若大于或等于5%时,则会自动按一个较小的P参数运行,即快速作用加强。同时,对螺旋的转速实行上、下限限幅,即对主PID的输出进行上、下限限幅,而在手动方式运行时此限幅功能自动消失。该装置自1996年投运以来,根据原料、负荷、工艺要求的变化,适当改变调节参数,能较好地实现自动、连续、平稳下料,温度波动范围在±10℃以内,流化床工况良好,保证了装置高产、低 耗,受到工艺操作人员的肯定。 (湘乡铝厂干法分厂刘铖)  相似文献   

9.
来稿摘登     
《冶金自动化》2000,24(4):5-2DP
PLC在钢绞线缠绕布线中的应用 湘潭钢铁公司的钢绞线生产线是从意大利Frigerio公司引进的,具有90年代先进水平,自动化水平较高。但是如果所设参数不准,就会使布线混乱不整,影响包装质量,有时由于来回倒线,甚至无法开车,给生产和管理带来很多不便。本文介绍成品分包装布线机的PLC控制系统。布线时,PLC根据布线机上的导线辊偏转角及缠绕收线速度来控制布线机走步的快慢,通过脉冲发生器来计量布线机所在位置,并通过位置来控制布线机运转方向,以达到来回整齐、紧凑布线的目的。布线机采用小功率直流电机带动,通过类似于变频电路的驱动器来控制电机的正反向和速度。 为了在收线轮的两边取得较好的布线效果,并且能快速有效地反向,必须在两头留有一定的自由空间(换向区),通过空间限制迫使线能瞬间换向。在这里不是通过物理极限开关来提供换向信号,而是由用户根据不同线径的钢绞线在布线时的实际效果,来设定4个位置量。在PLC中设定了从左往右的层绕位置(1ayer Right),停止位置(Stop Right);从右往左的层绕位置(Layer Left),停止位置(Stop Left)。层绕位置为换向临界位置,停止位置为自由换向区内边界。PLC根据检测到的位置与这4个位置量进行比较来决定布线机的速度,停止与换向。当布线机到达换向临界位置时,为防止钢绞线换向时分叉,布线机加速往前靠近换向区。当布线机到达自由换向区内边界时,停止向前,等待钢绞线自由换向后,形成相反方向最小滞后角后随钢绞线一起往回走。缠绕挂车时,布线机的初始位置在收线轮的左边停止位置,此时从左往右的计数值清零,当从左往右的计数到达Stop Right时,正向布线工作结束(正向:左边→右边);反向同理。从左边→右边→左边为一个来回。换向区的设定值由线径和收线轮的实际长度决定,一般为0.5~1倍线径。当钢绞线到达停止位置后,布线机方可加速往前。换向临界位置的大小可以调节布线机到达停止位置的快慢,防止钢绞线换向后分叉。一个特殊的情况是当要求倒向(钢绞线由后往前变成由前往后或者由前往后变成由后往前)时,布线机必须马上换向往回走,此时收线机和放线机功能互换。布线机的速度必须与收线机的速度保持一致,同时为使线与线之间紧凑,布线机必须相对滞后些,因此在布线机轴线和收线机轴线构成的坐标中,绞线形成了一个较小的滞后角。在PLC中设定了所需保持的滞后角参考值,PLC根据布线机上的导线器的偏转角与设定角之间的误差自动调整速度。布线机的速度控制就是为了保持相对滞后角。PLC允许用户在最大值与最小值之间修改滞后角,以取得好的布线效果。 该系统在实际应用中取得了很好的效果。 (湘潭钢铁公司湘辉公司李友良) 矫直机辊缝自动调整计算机集成控制系统设计 马鞍山钢铁公司第二轧钢厂的中型二车间是一个中型材生产车间,共生产9号至14号角钢、10号至20号槽钢以及小型H型钢、U型钢、矿用工字钢等共计10多个品种20多种规格。每种钢材均要通过矫直机矫直后方为成品,其矫直机是10辊悬臂式700矫直机,下辊为主传动,分别用5台37.3 kW直流电机驱动,矫直机上下各5只辊,其轴向调整、升降调整共由15台交流电动机驱动。每一个品种均有各自的孔型,长期以来,辊缝调整完全靠人工目测进行,准确率很低,常常影响产品的质量,为此我们设计了一套辊缝自动调整系统,解决了过去存在的问题。 该系统具有如下功能:(1)闭环自动调整;(2)辊缝微调;(3)辊缝实际值打印、大屏幕显示;(4)辊缝实际值可对应不同的品种记忆下来,并可作为下次调整的依据。 该系统采用分级分布计算机控制的方法,实现型钢矫直机辊缝调整过程中的自动化控制。 系统中选用586型工控机作为过程管理级,其主要用途是对矫直机辊缝调整进行全面的监控,并将每一个品种每一次调整的最佳数据进行记录、打印,便于工艺技术员对每一个品种的辊缝的最佳值进行分析。此外,它还起着操作人员和系统人机对话的作用。操作人员可以通过它将辊缝要求调整值传输给系统,并向系统发出控制指令,系统可以通过它将矫直辊调整的状态进行动画显示,也可以通过大屏幕将辊缝进行显示,并对调整过程中的异常情况进行报警;选用可编程控制器PLC作为过程控制级来实现检测机构的数据采集、执行机构的控制等功能。使用可编程控制器主要有以下优点: (1)可靠性高、抗干扰能力强; (2)功能完善、扩充方便、组合灵活; (3)编程简单、使用方便,便于现场电工和技术人员掌握; (4)结构紧密、体积小巧,可以直接安装于现场操作台内。 根据本系统的I/O点数,选用松下电气公司生产的C72规格FP-1系列可编程控制器。 矫直辊的每一个方向的初始定位检测是靠接近开关来获得,共15个,分别安装在矫直辊初始调整位的终端,供各辊位调零用。矫直辊调整时的位移是通过光电编码器来检测的,共15个,分别安装在每台调整电机的轴上,将每个矫直辊粗调之后细调时的位移通过信号处理后送给PLC,由过程控制级实现闭环控制。 本系统投入运行后实现了矫直机辊缝的快速、准确调整,彻底改变过去矫直机辊缝盲目调整的弊端,彻底解决因矫直调整不好而导致的矫直质量问题。由于钢温对矫直质量也有很大影响,每次调整后,还可以针对不同的情况进行微调,以达到最佳效果。 (马鞍山钢铁股份有限公司第二轧钢厂周红杨霄) 西门子 PCS7在加热炉燃烧控制系统中的应用 鞍钢中板厂加热炉为推钢式板坯加热炉,双排列装钢,以高炉、焦炉混合煤气为燃料,共分5个供热段:上、下均热段;一上、二上加热段;下加热段。加热炉自动控制系统的检测及执行单元采用DDZ-3型仪表,并配备西门子公司先进的DCS控制系统PCS7实现生产过程自动化控制,满足生产过程的需要。系统控制站采用两套AS414(CPU414-2DP)控制器,通过PROFIBUS-DP连接分布式远程I/O ET200M,构成两座加热炉基础自动化系统的核心;操作站OS采用两套工控机(主频266 MHz,硬盘6.4 GB,内存64 MB)加装PCS7监控平台软件,以冗余配置的模式完成两座加热炉的监控过程。系统操作以鼠标为主,键盘为辅,各控制站和操作站之间通过PROFIBUS通信网络进行数据交换。在其中一台操作站上,加装工程师软件以完成工程师站的功能,实施对整套控制系统的离线及在线组态、编程、维护。 本加热炉采用主从控制模式,控制方法采用双交叉限幅控制。还包括:加热炉炉膛压力控制,煤气总管压力控制,热风温度控制,安全保护联锁。系统具有如下显示及操作画面:开炉允许画面,参数显示和操作画面,集中设定画面,趋势画面,报表打印,坯料跟踪画面,参数整定画面。本系统于1999年7月在鞍钢中板厂投入运行,效果良好。实践证明,使用西门子PCS7系统组成的加热炉控制系统,硬件及软件运行可靠,系统组态及测试方便,保证加热炉控制系统无论在稳定的运转状态还是过渡状态均能维持高精度的空气过剩值,减少了烧损,达到了高效、节能,提高产品质量的目的。 (济南钢铁集团总公司自动化部周艺军) 钢板剪切自动定宽定长系统设计与实现 多年来,济钢中板厂精整线一直是制约整个轧钢生产线运行速度的瓶颈因素。实地考察发现,主要原因是在钢板人工定宽、定长过程中,耗时过多,工人劳动强度大,尤其是定宽过程,一旦定宽过小,需将钢板送回前方辊道,重新进行定宽剪切,浪费时间,导致全生产线停顿的钢板堵塞现象时有发生。为了解决这一问题,济钢自动化部在中板厂的积极配合下,分别于1999年1月和9月成功地进行了济钢中板厂3#纵向剪切机自动定宽和2#、4#横向剪切机自动定长的设计、安装及调试。数月来,各个系统运行良好,大大提高了生产线速度,钢板实物尺寸趋于一致,叠放整齐美观。 钢板自动定宽系统的硬件配置本着简单、实用、可靠的原则,采用绝对值式光电编码器检测减速箱出轴旋转角度,换算为推床移动距离,得到推床至剪刃的长度,即可代表钢板剪切后宽度。电机驱动采用变频技术并辅以制动单元,操作显示由工控计算机完成。采用绝对值式编码器的好处是:位置检测过程中不会出现漂移、乱码的问题,具有抗干扰能力强的特点,解决了反复标定的问题。变频技术的应用可以使电机运转平稳、易于控制。工控计算机提供了良好的人机接口界面,参数设定、系统修正、重要数据保存显示及管理数据远传等问题都得到了极好的解决。以PLC为中心处理器进行设定与反馈的综合运算,完成整个自动定宽控制过程,实现了定宽精度±3 mm,重复精度±1 mm。 自动定长硬件配置与定宽几乎完全一致,但在实际生产工艺中,与自动定宽相比有其特殊的方面,主要是:(1)轨道车重达十几吨,行走在钢轨上,惯性巨大,并且需要两个方向定尺;(2)钢板定尺剪切前,为了调正钢板,绝大多数都要全速撞击一次已定尺完毕的轨道车上的挡板,一般会使轨道车偏移2~25 mm,这就要求电机驱动轨道车要有超短距离启动,并达到定尺精度的要求。针对以上特点,在软件控制方面充分发挥变频器的变速驱动特点,最大限度发挥制动单元作用;在控制方面采用阶梯、比例控制相结合的方法,无论任何情况均实现了控制精度±7 mm,重复精度±1 mm的控制效果。 通过以上方案的实施,济钢中板厂剪切工艺上了一个台阶,取得了巨大的经济效益和社会效益,深受中板厂领导和操作者的好评。 (济南钢铁集团总公司自动化部董彬高肖林) ADAM数据采集网络在过程测控中的应用 台湾研华公司的ADAM数据采集模块,配以完成管理控制功能的上位机及通信线,即可构成一个完整的网络系统,实现对工业生产过程的检测和控制。ADAM模块有:ADAM-4000和ADAM-5000系列,本文只介绍ADAM-4000系列(远端数据采集与控制模块)。 ADAM-4000系列模块是一种具有内置微处理器、变送器和计算机接口的智能设备,可实现信号调理、隔离、量程调整、A/D和D/A转换、数据比较及数据通信功能,某些模块还可以数字量I/O控制继电器及TTL器件。其配置参数包括I/O地址、速度、奇偶位、上下限报警、校准参数等,均可通过计算机远程设置并存入EPROM存储器,所有ADAM模块均以+10~+30 V直流电源供电。此外,该系列模块具有网络性,采用RS-485通信协议,用户通过中继器最多可以将256个ADAM模块连接到一个RS-485网络上,每个中继器最多可连接16个ADAM模块。计算机串行通信口利用RS-232/RS-485转换器接到RS-485网络上。 ADAM-4000系列模块主要有:模拟量输入模块ADAM-4011、4012、4013、4017;模拟量输出模块 ADAM-4021;数字量I/O模块 ADAM-4050;继电器输出模块 ADAM-4060;通信模块ADAM-4520(RS-232/RS-485转换器);中继器 ADAM-4510。 ADAM模块构成的数据采集和控制系统由两部分组成:(1)由计算机构成的数据管理与控制部分;(2)完成信号的采集和输出的ADAM模块组。 我们应用ADAM模块和PC机建立了一个实验系统,该系统可对传感器特性测试中的参数进行采集、显示,可对过程对象进行PID控制和特性测试,可进行串级、纯滞后补偿、前馈补偿等控制。系统采用GENIE软件实现数据处理和控制,组态(编程)非常方便。 ADAM模块构成的控制系统采用了仪表化结构和RS-485通信接口,吸取了集散控制和现场总线的优点,分散性和冗余性较好,操作方便,特别是熟悉仪表的操作人员易于接受,是一种易实现、低成本的自动化控制方案。 (山西省太原冶金工业学校阎鸿常慧玲) 高炉并罐喷煤自动控制技术的实现 国内数量最多的300m3级高炉的喷煤系统大多采用并罐喷煤系统,但检测煤粉计量控制与调节技术发展较慢,限制了高炉喷煤的发展。因此,实现计算机控制最优化喷煤,是保证喷煤工艺达到最佳节能、降焦增铁的必须手段。马钢13#高炉原喷煤系统为并罐下出料混合器输送,称量方式为双罐并联双秤计量。经改造增加了流化罐、补气器及相应喷吹管路,喷吹罐与流化罐之间是硬连接。高炉煤粉喷吹系统计算机控制的主要内容包括:1)自动控制喷吹率(包括累计喷吹总量和瞬时喷吹率);2)对并联罐组进行自动充压、卸压、装煤、倒罐等顺序控制;3)系统喷煤量的连续计量;4)系统数据的自动巡回检测(如压力、流量、温度、称量等)和事故报警,并具有自动安全连锁;5)随时打印小时、班、日生产信息和报表。该控制系统以PC总线工业控制计算机为基础,系统接口模板挂接在PC总线上,控制模板的电路独立性较好,并有较大的冗余。系统安全、稳定、可靠地运行近两年,性能指标为:总量计量精度优于1%;喷吹控制小时煤量误差<±3%;计算机系统工作故障率<5%。该控制系统实现了喷煤自动倒罐计量喷吹量自动调节,系统设计合理,投资少,见效快,尤其适合于老厂改造,有推广价值。但此系统需要进一步完善温度、总气量等检测仪表。 (马鞍山钢铁股份有限公司第一炼铁厂马骥荣丁明旺) (钢铁研究总院赵向荣)  相似文献   

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