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相似文献
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1.
针对风城超稠油黏度大、密度大的特点,在1.50 Mt/a延迟焦化装置采用稀释降黏的加工工艺,同时使用KR-1脱钙剂对风城超稠油进行脱钙工业试验。结果表明:稀释油掺入量(w)为20%时,风城超稠油100℃运动黏度从350mm2/s降低到60.03mm2/s,同时脱后原油的水、盐含量均明显下降,大大缓解了电脱盐装置脱盐、脱水效果差的问题;脱前原油钙质量分数为359μg/g,经适度脱钙,原油中钙脱除量为100~180μg/g,脱钙率为30%~40%;脱钙试验期间,电脱盐一级、二级、三级电流分别为150~180,140~180,160~210A,电脱盐电流整体波动较小;脱钙工业试验期间的焦炭灰分基本在1.2%以下,最低可达0.7%。  相似文献   

2.
原油脱钙技术及脱钙剂研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
国内外出现了不少脱钙技术,其中研究较多的有螯合沉淀脱钙和加氢催化脱钙,生物脱钙和过滤脱钙也越来越引起人们的重视。螯合沉淀脱钙技术由于使用方便灵活,开发和应用比较多,脱钙剂是该方法的核心技术。国内外已开发的脱钙剂主要有两大类:有机酸及其盐和无机酸及其盐。Chevron公司开发的脱钙剂,在实验室条件下,保持一定的剂钙比、水油比,原油的脱钙率可以达到80%以上,但用于工业装置成本太高。洛阳石化工程公司研制的脱钙剂在许多炼油厂都得以成功应用,但也存在对原油的适应性差、脱钙成本过高(对高钙原油而言)等问题。因此,仍需进一步研究和开发广谱、高效、廉价的脱钙剂。  相似文献   

3.
复合脱钙剂在电脱盐装置上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
华北石油管理局第一炼油厂在电脱盐装置中应用了复合脱钙剂后提高了脱盐效果,在脱除了原油中大部分无机盐的同时,也脱除了其中的钙、镁、铁等金属的有机化合物,实现了高效脱盐,减少了设备的腐蚀,结垢,保持了渣油催化剂的活性和选择性,对维持设备的平稳运行,提高原油加工量起到了十分重要的作用。  相似文献   

4.
脱钙剂CC827494在原油电脱盐中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了脱钙剂CC827494在北京燕山分公司Ⅲ套常减压电脱盐装置上的工业试验情况。考察了该脱钙剂注入量对原油脱钙率、常压塔底油和减压塔底渣油中钙含量、电脱盐电流、电脱盐排水中钙含量、电脱盐排水水质以及设备腐蚀的影响。结果表明,脱钙剂注入质量分数为40μg/g时,原油中的钙质量分数由10.27μg/g降至4.10μg/g以下,脱钙牢达60%以上,脱钙效果明显;使用脱钙剂CC827494后,可以为下游装置提供优质原料,同时有利于电脱盐的平稳操作,节能效果明显。  相似文献   

5.
针对克拉玛依稠油中钙离子含量高的问题,在原油中钙的分布及存在形态的研究基础上,开发出了含有-SO3H基团和-COOH基团的脱钙剂.工业上采用A/O工艺对含有COD高达30000 mg/L左右的原油脱钙废水进行处理,经过5个月的工业化应用,脱钙废水COD含量可降低至200 mg/L以下.  相似文献   

6.
从20世纪80年代以来,国内外就已相继开始了原油脱金属尤其是脱钙技术的研究。80年代中期,雪佛龙公司采用氨基羧酸及其盐类等化合物作为螯合剂,利用萃取脱钙法有效脱除原油中的钙,同时还研究开发出加氢脱钙催化剂,脱钙率为70%左右;加拿大研制成功一种能从烃类原料中脱除高沸点馏分和无机物(其中包括钙)的膜分离法。据报道这几种方法的脱钙率在30%~90%。  相似文献   

7.
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司6 Mt/a常减压装置加工北疆原油时掺炼20%~30%高钙风城稠油,采用TS-888脱钙剂对该劣质原油进行脱钙工业试验。结果表明:(1)当剂钙比为(3.0~3.5)∶1时,原油脱钙率达到65%~68%;(2)当剂钙比提高到4∶1时,原油脱钙率超过70%,加注期间脱后原油含盐合格率为97.78%,脱后原油水分最大值0.030%,含盐污水化学需氧量最大值为1 927 mg/L,氨氮最大值为64.3 mg/L,加注脱钙剂后原油含盐含水和外排含盐污水指标合格,加注脱钙剂对电脱盐装置运行没有影响;(3)当剂钙比为(3.0~3.5)∶1时,减四线脱钙率达到59.00%,渣油脱钙率达到64.60%,加热炉温升由0.51℃/d下降到0.18℃/d,焦炭灰分由0.91%降至0.72%,减压渣油钙含量降低,焦化装置加热炉运行工况明显改善。  相似文献   

8.
原油脱钙技术研究与工业应用   总被引:10,自引:2,他引:8  
针对克拉玛依稠油,用自行开发的KR-1脱钙剂,进行原油脱钙技术研究,考察了影响脱钙效果的主要因素,确定了较佳的工艺条件,并进行了工业应用试验。工业应用结果表明,该技术对克拉玛依稠油具有很好的脱金属效果,原油中钙平均脱除率为87.5%,最高达90.1%,净化油钙含量降低至40.0μg/g以下,最低可达22.1μg/g,脱镁、脱钒率达到66.0%~78.0%,同时可使电脱盐装置电流降低50%以上。还对脱钙剂循环使用技术进行了实验室研究,显示出良好的使用效果和工业应用前景。  相似文献   

9.
在络合萃取脱钙技术的基础上,开发出一种新型原油脱钙技术--CDCa脱钙剂循环使用原油脱钙技术,并进行了工业化应用.工业应用结果表明,该技术脱金属性能稳定、脱钙剂可完全再生、对环境友好,且再生剂与新鲜剂脱金属效果相当,脱钙率达到85.3%以上.  相似文献   

10.
通过对脉冲电场强度、占空比、脉冲频率、电脱盐温度和停留时间等因素的考察,进行了脉冲电脱盐对钙离子含量高达1 800μg/g的新疆高钙原油的预处理研究,并与常规电脱盐技术进行的对比试验。研究结果表明,采用脉冲电脱盐工艺经3级电脱盐后净化油盐含量、净化油含水、净化油含钙均达到了常规电脱盐4级后的预处理效果,脉冲电脱盐技术对高钙原油具有良好的电脱盐预处理效果。  相似文献   

11.
高浓度电脱盐废水处理技术研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
摘要:采用静态生物试验评价了高浓度高钙电脱盐废水的可生物降解性能,动态生物反应考察了连续生物处理装置对这种废水的处理效果。结果表明生物消化对该废水COD具有较高的去除率;选取适当的生物反应器运行方式,可缓解钙铁在反应器中沉积;选取适合的絮凝剂对一级生物处理后的出水进行絮凝沉淀处理,可使出水钙铁含量满足二级生化处理的进水要求。  相似文献   

12.
原油电脱盐切水除油预处理是当前炼油行业普遍面临的一个技术难题。利用自主研发的BIPTCFU-Ⅲ-4型气旋浮含油污水处理样机(CFU)在中石化沧州分公司首次进行了非常态下电脱盐切水除油预处理的现场试验研究。试验结果表明:入口含油浓度在7632.8-10658.0mg/L之间波动时,单级CFU稳定运行时的除油率可达95.0%,两级CFU稳定运行时的除油率保持在95.6%-98.6%,CFU出水含油浓度可以稳定在131.8-263.5mg/L之间,完全满足后续污水处理流程的进水要求,而且具有密闭运行、水力停留时间短等优势。气旋浮含油污水复合处理技术为电脱盐切水分级达标处理提供一条切实可行的技术解决方案,值得进一步开展工程放大应用研究。  相似文献   

13.
采用无机膜对电脱盐污水进行处理,考察了操作参数对膜通量的影响,并进行了清洗再生试验。结果表明:在温度、压力、流速等最佳操作条件下,经无机膜过滤处理后电脱盐污水中COD去除率为74.77%,悬浮物去除率高达91.67%,油的去除率为84.42%,氨氮和挥发酚含量均下降,净化效果明显;随着过滤时间的延长,无机膜的膜通量有所下降,经RYT-02清洗剂清洗后,膜通量恢复率高达97.3%。  相似文献   

14.
电吸附除盐技术用于炼油污水回用中试研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用电吸附技术对炼油污水进行回用处理,中试结果证明该技术具有较好的抗石油类有机物污染的能力.除盐设备能够保持长周期连续稳定运行,所产生的浓水达到了国家一级排放标准,产水符合循环水补水水质要求。  相似文献   

15.
荆门分公司一套电脱盐装置改造采用了新型高效电脱盐技术,在工艺状况未作任何改动的情况下,取得 了较好的效果,平均电流由原来157A降到40A,电单耗由原来的0.504kW·h/t降到0.3kW·h/t,电脱盐合格率达 到98.2%,抗冲击能力大大提高。  相似文献   

16.
碱性高浓度有机废水处理技术与工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以中国石化齐鲁分公司第二化肥厂丁辛醇装置低压羰基合成工艺中产生的碱性高浓度有机废水为例,探讨了碱性高浓度有机废水的两效蒸发工艺处理技术,并对该技术的工业应用效果进行标定。  相似文献   

17.
应用旋流萃取技术处理电脱盐污水中试研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
韩莉 《齐鲁石油化工》2013,(4):265-268,305
在不同处理量和操作条件下,考察了电脱盐切水采用旋流萃取技术后的除油效果。在含盐污水达到排放标准的前提下,筛选出了适宜的操作条件。试验结果表明:采用旋流萃取技术可提高电脱盐污水排放达标率,减少对污水处理场的冲击;并能大量减少污油的产生,消除污油的存储压力,降低原油加工损失率及综合加工成本。  相似文献   

18.
采用同时硝化-反硝化工艺处理石化工业含氨废水,实现了投资少、流程短、设备少、操作简便和脱氮效果稳定的目标。运行结果表明,采用同时硝化-反硝化工艺具有同步高效降解有机污染物和总氮的功能,CODC r平均去除率为89.3%、NH3-N去除率达99%以上。  相似文献   

19.
丁辛醇装置在生产过程中产生的化学耗氧量(COD)浓度高达40 000 mg/L。利用酸化萃取法处理丁醛缩合高浓度有机废水的思路,探讨了不同废水pH值、温度、萃取剂及萃取剂用量对萃取效果的影响。实验结果表明:以辛醇、辛醇残液和辛烯醛残液作为萃取剂,在废水pH值为1~3、萃取剂与废水的体积比为1∶(1~12)、温度为25~60℃条件下,对丁辛醇废水进行萃取处理,均可得到较好的处理效果,COD去除率可达83%~94%。  相似文献   

20.
介绍VRDS和UFR/VRDS装置的工艺流程及催化剂的运行情况。通过数据对比,表明UFR/VRDS装置应用的上流式反应器具有反应器差压小、差压稳定的优点,能够提高装置整体的空速,延长催化剂运行时间。  相似文献   

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