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1 绪论在1988年以前,除宝钢外,我国烧结厂自动配料所用的圆盘给料机和配料秤是独立的两种设备。多采用滑差电机调速,自动调节滞后性大,配料准确性差,而配料量的控制多数依靠人工手动操作圆盘下料口的闸门。工人劳动强度大,烧结矿的成分波动较大,质量不高,高炉能量消耗高。湖南计算机厂、长沙黑色冶金矿山设计研究院在总结了国内烧结 相似文献
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本钢5号高炉于1996年4月1日停炉中修,介绍了5号高炉中修前的生产操作情况及存在的问题,总结了炉皮,耐火砖衬,冷却壁的破损情况,分析了破损原因,并提出了改进意见及延长高炉使用寿命的措施。 相似文献
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5号商炉1990年大修时首次引进了UCAR小块炭砖.2001年停炉时对小块炭砖的破损情况进行了调查.通过对比分析发现.UCAR炭砖能有效延长高炉炉缸寿命。 相似文献
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本钢5号高炉1990年大修时首次引进了UCAR小块炭砖,2001年停炉时对小块炭砖的破损情况进行了调查,通过对比分析发现,UCAR小块炭砖能有效延长高炉炉缸寿命。 相似文献
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介绍了本钢5号高炉自动诊断系统的构成、模块的开发及其应用。此系统可以帮助高炉操作人员稳定高炉操作,使高炉达到稳定顺行、高产、低耗、优质的目的。 相似文献
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5号高炉采用了皮带上料,串罐式无料钟炉顶,球式热风炉,干法除尘等十几项先进技术,尤其在炉体长寿方面作了较大改进,首次在柳钢应用了半石墨化焙烧碳块陶瓷砌体复合炉衬技术,使5号高炉的装备上了一个新台阶。 相似文献
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对新英巴法水渣工艺在本钢5号高炉中的应用进行介绍.并对安装使用中暴露出来的问题及其解决办法进行分析说明。 相似文献
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济钢第三炼铁厂应用核子秤对高炉的入炉原料、燃料进行计量,并根据各入包原料系统的实际情况调试设定计量参数,实现了分炉计量考核,为成分分析提供了依据;同时解决了物料打错仓的问题;并可用同一秤体对不同物料进行计量。 相似文献
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本文作者叙述了本钢第二炼铁厂5号高炉至今6年多的不放上渣的生产实践,从中总结了此项炼铁工艺所带来的经济效益。 相似文献
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炼铁厂的卷扬料车是高炉上料的主要设备,在将炼铁所需的各种原料送入高炉的过程中起着重要作用。邯郸钢铁集团有限责任公司6^#高炉卷扬料车160kW电机的原传动系统采用异步电动机转子串接电阻调速方式,由于该调速系统属能耗型转差调速,能耗大,机械特性软,调速范围小,使原设计的调速系统故障率高、运行不稳定,容易导致料车在起车过程无法平稳地运行;在停车过程中无法进行软停车,造成冲击过大,停车位置不稳。为了解决这些问题,我们采用富士公司的FRENIC 5000G11S变频器驱动料车,并于2003年2月对原系统进行了技术改造。 相似文献
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对本钢5号高炉大修扩容改造炉渣处理新INBA法水渣处理工艺设计进行了总结,并对在调试及运行初期出现的问题作了分析,生产实践表明,该工艺安全可靠,水渣质量好,环保条件得到很大的改善。 相似文献
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本钢2号高炉在生产中成功利用十字测温曲线对高炉的各项操作制度进行调整,并取得了一定的效果,尤其在炉况出现波动时,能帮助操作者判断调整方向,为炉况的快速恢复创造条件。 相似文献
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介绍了Ovation系统的结构、控制方式及程序设计思想以及在本钢炼铁厂6号高炉中的使用和取得的经验.阐述了逻辑控制的过程,操作画面的操作, 并针对MASTATION算法进行了深入的分析. 相似文献