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对两种氯气冷却干燥流程进行了分析比较;根据物料热量衡算,对其主要设备钛冷却器、氟水冷却器、脱氯器的换热面积的选取进行了计算。笔者认为流程二(电解槽出来的湿氯气进入一台间接钛管冷却器,再进入氯水洗涤塔。)优于流程一。 相似文献
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介绍了湿氯气洗涤、冷却、干燥工艺,以及讨论了氯水洗涤塔、钛冷却器、干燥塔、水雾和酸雾捕集器、氯气压缩机等关键设备的选用. 相似文献
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1氯水外排的危害
正常生产情况下,由电解工段送出的湿氯气温度在85℃左右,含有大量水蒸气,在管道输送过程中,一部分水蒸气因气体温度降低冷凝成水,以饱和氯水的形式从氯气总管上的各个氯气水封罐排出,另一部分则在氯氢处理工段的氯水洗涤塔及钛管冷却器、水雾捕集器中冷凝后,以饱和氯水的形式排出。氯水外排不仅污染环境,而且危害职工的身体健康。 相似文献
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上海电化厂原来采用钛质冷却器进行间接冷却来自电槽的高温氯气。此法,虽然可大大减少直接用水喷淋冷却后氯水的外溢量,但是,由于氯气中夹带有杂质而住住堵塞管道,且高温氯气易使钛材腐蚀。为了解决这些问题,他们开展了技术革新,改革工艺,在钛质冷却器 相似文献
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一、原氯气处理工艺流程(见图1) 我厂原氯气处理是与年产1万吨烧碱配套的,其工艺流程是:电解过来的高温湿氯气先经二个卧式钛管冷却器进行一段冷却,冷却水为井水,然后进入与一段同样的二个卧式钛管冷却器进行二段冷却。二段冷却器冬季用井水冷却,夏季用±5℃盐水冷却。二段钛管冷却器冷却后的氯气经除雾器除雾 相似文献
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宜宾天原化工厂烧碱车间原采用两台 F=110m~2钛管冷却器按两段(第一段并流、第二段逆流)流程间接冷却氯气。在30,000吨 NaOH/年的设计能力以内,使用是正常的。1983年以来,由于烧碱产量突破了35,000吨/年,氯气冷却能力,特别是第一段钛管冷却器能力明显不足,氯气因温度降不下来而流速高、阻力大,产碱最只要超过4.8吨/时,干燥塔出口负压就高达1500mmH_2O 以 相似文献
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介绍氯气处理工艺流程。氯水洗涤塔板式换热器在生产中出现冷冻水消耗量和干燥塔硫酸消耗量升高、以及逸出氯气的问题。对氯水洗涤塔进行物料平衡计算和热量平衡计算。对氯水板式换热器进行热量衡算。根据计算结果,给出改造方法:增加氯水冷却器换热面积,增加板片。改造后,出氯水洗涤塔的氯气温度降到40℃以下,后续钛冷却器5℃冷冻水量和干燥塔中硫酸的消耗量降低,保证氯气处理工序生产正常运行。 相似文献
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氯中含水控制是氯碱生产的一大难题。我公司氯气处理工段虽经多次改造,但氯中含水一直偏高。特别是扩产至4.5万t/a后,氯中含水严重超标,频繁发生氯气处理输送系统设备腐蚀事故,直接危害了生产和安全,同时影响到其它相关的氯产品。我们采取如下措施将氯中含水量降到最低范围内。1 氯中含水超标情况1.1 氯气处理工艺流程来自电解工序的90℃氯气采用盐水-氯气换热技术,Ⅰ段冷却器冷却至12~15℃的氯气再进行二次干燥,即填料塔-泡沫塔串联技术。工艺指标控制为:冷却—氯气经过三级冷却,最后出口温度为12~15℃;干燥—填料塔与泡沫塔串联,… 相似文献
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氯气干燥过程中冷却工艺的改进及讨论 总被引:1,自引:0,他引:1
湿氯气干燥流程通常是将电解工段送来的约80~90℃的湿氯气先冷却到15~20℃,除去大部分水份后进入泡沫干燥塔或填料干燥塔,进一步用硫酸干燥,达到含水小于0.05%的指标。但是各厂家采用的冷却工艺却不尽相同。我厂以前采用的是两段钛冷却器冷却。笫一段用自来水,第二段用-10℃左右的冷冻 NaCl 盐水冷却。由于湿氯气在9.6℃以下产生水合结晶(Cl_2·8H_2O)。在第二段钛冷却器内冷冻盐水入口附近,氯气温度接近或低于9.6℃而经常出现氯水结晶,并且不断扩展结晶范围,堵塞裂管,减少换热面积。而处理结晶的办法只能是提高出第二段 相似文献
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扩产的需要,原氯气干燥流程已不能满足要求。新选定流程为氯气冷却——泡沫塔串联填料塔流程:石墨电解槽出来的湿氯气先进入30m2钛冷器用工业水冷却后汇入金属阳极电槽(我厂电解生产为石墨槽与金属槽并串联生产)出来的湿氯气入110m2(为以后增产留有余地)钛冷器用工业水冷却后再经一台30m2钛冷器(199年9月换成的60m2)用5~10℃低温水冷却至10~15℃,冷却后的氯气入水沫除雾器会除水雾,再进入泡沫塔内与硫酸完全接触,由塔底上升,水分被吸收,从泡沫塔(一次干燥)顶出来的氯气再进入两串联的填料塔(二次干燥)逆向用硫酸进一步吸… 相似文献