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从铜陵公司的发展和现状出发,论述了提高铜精矿团矿质量和数量是实现二冶密闭鼓风炉粗铜产量5.5万t/a的关键所在。进一步采用质量控制因果图,全面分析了影响团矿质量的主要原因,阐述了提高湿团、干团和团矿运输过程质量保证的各项技术措施 相似文献
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针对制团物料共生粉矿成分的改变 ,影响团矿的质量 ,使成团率下降 ,造渣成分不适合鼓风炉熔炼 ,严重影响生产的现状 ,通过对物料粒度的控制 ,配加熔剂 ,改变造渣成分 ,配加锌细矿提高团矿含锌的技术措施等手段进行生产实践 相似文献
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团矿四分(小块团矿)试验的意义(一)问题的提出:我厂高炉使用的原料以团矿与烧结矿为主,团矿与烧结矿占总矿石消耗量的80—85%(其中团矿占60%,烧结矿20—2(?)%),其余15—20%则为天然矿石。因此团矿在我厂炼铁原料中是比较重要的。团矿对我厂高炉生产的重要性不仅是它的消耗量大,而且它的化学成分与物理性质都与普通的矿石有所不同。在化学成分上,团矿含铁分很高(T.Fe 64—65%,CaO 2—2.5%);而且由于制造团矿的原料只有精选粉与白灰两种,精选粉与白灰按97与3的比例 相似文献
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研究了高分子粘合剂对锌团矿性能的影响。讨论了高分子粘合剂的加入量与湿团矿、干团矿、焦结矿的性能以及残渣锌含量和还原效率的关系。实验结果表明:高分子粘合剂为8%~9%时,湿团矿,干团矿以及焦结矿的抗压强度,还原矿的抗压强度和还原效果以及残渣锌含量等性能均达到了实际应用的要求。 相似文献
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为保证密闭鼓风炉块料率≮45%,提高成团率和团矿强度,采用本地产膨润土代替石灰做铜精矿的粘合剂。从试验到生产实践均获得显著效果,解决了该厂团矿生产长期难以解决的质量问题。 相似文献
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低温固结K团矿强度机理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据历年来低温固结K团矿(包括球团矿)的开发和应用,针对大家所关心的强度问题,详细地分析了原料物化性能对K团矿强度的影响,研究了K团矿的固结机理和矿粒界面粘结力,阐明了K团矿的强度特点及改进途径。为K团矿广泛应用,变革传统炉料结构,强化冶炼过程,提供了理论依据。 相似文献
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本文就长沙锌厂竖罐炼锌制团用煤由单一煤种改用混合用煤的数据,讨论了还原煤质量和配制对竖罐炼锌团矿质量和蒸馏效率的影响。 相似文献
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低温固结综合团矿的工艺研究 总被引:6,自引:0,他引:6
本文研究的低温综合团矿工艺适于我国中小高炉,原料采用铁矿粉、石灰石粉、焦粉和煤粉,集熔剂、还原剂为一体,故称综合团矿。结果表明:综合团矿生产工艺简单、机械强度高、冶金性能好、加工成本低,是一种简便、经济、实效的精料方法。 相似文献
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磐镍冶炼厂一九七九年八月建成,所选工艺流程为:精矿经回转窑干燥后,送轮碾机碾压,再送压团机压团,团矿在竖式干燥炉干燥,然后送矿热电炉,熔炼得镍冰铜送转炉吹炼,产品为高冰镍。此工艺流程国内並无先例,由于设计部门 相似文献
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采用微机核子秤进行团矿计量测试实验表明。该秤使用方便,效果理想,基本满足了团矿的计量要求,为及时了解生产情况,准确分析生产成本提供了可靠依据。 相似文献
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钒钛铁精矿内配碳球团压团工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
内配碳球团性能(落下次数、抗压强度等),对于直接还原生产海绵铁时获得较高金属化率极为重要.首先初步确定每个因素的基准参数,通过改变其参数值进行一系列单因素试验,然后根据正交试验原理,设计了四因素三水平试验条件,采用769YP-60E型手动压片机对钒钛铁精矿内配碳球团压团工艺参数进行试验研究,最后运用极差分析法和方差分析法对试验数据进行处理,对影响球团性能的各因素进行显著性检验.结果表明:利用实验结果和极差分析综合比较确定了使生球落下次数较高的工艺条件分别为A282C3D2,即矿煤粒度比(200:60)、水分8%、粘结剂0.3%、压力为10 MPa;方差分析将因素水平变化所引起的结果差异与误差波动带来的试验结果间的差异区分开来,得出影响落下次数的主次因素分别B2A2D2G3,即球团水分是影响球团性能或压团工艺参数的主要因素,矿煤粒度比对球团性能有较大影响,压团压力和粘结剂浓度对各项指标的影响最小;生球团要进行干燥处理,干燥温度为105℃,干燥时间控制在2 h左右,所得球团的抗压强度为98N/个、高温爆裂性能小于20%,能满足转底炉直接还原工艺的要求. 相似文献
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柳钢球团生产线投产初期由于原料质量差,设备故障多,生产经验不足,导致能源消耗居高不下.几年来,通过优化用料,稳定原料质量,提高生产操作水平,加强能源管理,不断进行工艺设备改造等,使工序能耗由原来的50.774 kgce/t降至23.382 kgce/t,取得了良好的节能效果. 相似文献