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本文就铜洗操作,联醇生产等方面的问题,探讨带铜液的原因及其防止方法。一、假液位、塔顶碳铵结晶和筛板孔堵塞 1.假液位及其防止方法铜洗塔液位计气液相管线的堵塞极易造成带铜液。我厂曾因液相管线用蒸气保温,管内铜液在高温下进行还原时析出金属铜使管道堵塞,造成液位指示虚假,有二次带铜液。气相管线易被碳铵结晶堵塞,液位指示正常,而塔内实际较高导致带液。因此,操 相似文献
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《化工自动化及仪表》1974,(5)
合成氨生产中,操作精洗氢氮气用的铜洗塔时,必须严格维持塔内铜液液面,过高或过低都容易引起严重事故。铜液液面的测量,长期以来沿用玻璃管液面计,而高压玻璃管液面计显示不清,观察不便,还常常因堵塞而出现假液面,给操作上带来很多麻烦。因此,解决能正确检测铜液液位的仪表,进而实现自动调节,是生产的迫切需要。以前,我们曾多次试验引出铜洗塔气液相来测量铜液液面,都没有取得满意的结 相似文献
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在化工生产中,尤其是以煤为原料生产氮肥、甲醇的工厂,准确快速测硫,对指导生产的意义很大。特别是氮肥生产测硫不准,会给精炼系统适成困难,铜液中CuS沉淀增多,除增加铜耗外,还会使铜液粘度增大,以致引起铜洗塔出口气体带液事故。 相似文献
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<正> 对于铜洗工段回流塔喷铜液现象,人们常常认为它是由于原料气中 CO_2、H_2S 高,油污多等原因造成了堵塔;铜液粘度大使回流塔操作时带液,再生气将铜液带出回流塔所造成的。但是,从操作实践来看,不完全是上述原因。因为回流塔内不易产生堵塔;塔内操作未达到泛点。这里我就回流塔喷铜液的原因提出如下看法及其解决办法。一、回流塔喷铜液的原因对回流塔喷铜液的原因,我们经过多年的操作和反复观察研究,发现在回流塔喷铜液时, 相似文献
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在联醇生产中,合成甲醇后的气体经过分离器分离后还夹带一定量的甲醇,在铜洗和碱洗过程中而被溶解于铜液、碱液内。铜液、碱液中甲醇含量积累到一定浓度就会导致铜液塔、碱液塔的液位虚假,严重时甚至发生带液现象。为了测定铜液、碱液中的甲醇含量,本试验采用离子交换法预处理试样,然后进行氢火焰气相色谱分析,经过一年来的实际应用,表明在生产控制、节能试验中是适用的。 相似文献
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我厂于1971年投产以来均采用安化等地的块煤为原料。投产后不久铜洗工段经常出现带液、喷液和微量跑高事故。1972年初,有一个班带液10多次,铜液成份十分恶化,铜比低到1.3,总铜低到0.92克分子/升,沉淀物非常多。1972年3月间一次停车清洗铜塔和再生器时,铜塔的填料要用钢扦打才能卸下,再生器内的沉淀物达800mm厚,因而造成设备及管道堵塞,每吨氨的耗铜达2.2~2.8公斤。针对铜洗工段出现的问题,我们做了如下分析工作: 相似文献
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在处理铜洗塔带液的过程中,发现当铜液中碳酸丙烯酯超过一定值时,铜洗塔便发生带液。本文对其进行理论分析并提出解决办法。 相似文献
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铜洗带液不仅严重影响生产,而且使铜耗跑高。预防和制止铜洗带液事故,是小氮肥厂增产节约、扭亏增盈的一项重要措施。本文想从铜液起泡因素、预防措施及使用消泡剂等问题进行一些探讨。 一、问题的提出 带液现象有两种:一种是间断性的,另一种是连续性的。间断性带液的原因比较简单,而连续性带液的原因则比较复杂,预防及处理难度较大,常造成生产损失。 今年三月底至四月上旬,我厂因原料气中硫化氢含量跑高等原因,铜液中产生大量 相似文献
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《上海化工》1972,(3)
引言铜洗塔高压液位是合成氨生产中较重要控制的操作岗位,虽要求控制的精度不高,只要保持一定的范围,但操作十分频繁紧张。一旦失误,会造成重大生产事故。因此对铜洗塔高压液位的自动控制广为重视。目前在许多氮肥厂中铜洗塔液位已实现了自动检测或自动调节。上海化工研究院第二试验厂氮肥车间在改建后,铜洗塔液位也实现了自动调节。系统所用部件,除电气变送器及指示表头为定型产品外,液位发讯器、调节器、高压调节阀都是自行试制的。这套自动调节系统自1971年3月投产,经过一年半的运行考验,实践表明,系统各部件基本正常,可以满足工艺要求,已取代人工操作。本文着重介绍系统结构及各试制部件的作用原理和使用情况。 相似文献
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在碳化与碳酸丙烯酯脱碳同时运行的铜洗操作过程中,我厂曾发生过持续性铜塔起泡带液。在用传统方法处理不见效而不能维持正常生产时,不得不更换全部铜液。更换下来的铜液用滤纸过滤后仍容易起泡,说明有起泡物溶解在铜液中。起泡物降低了表面 相似文献
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《化工自动化及仪表》1975,(1)
一、工艺简介来自气柜的半水煤气进入饱和塔,并在塔内与热水逆向接触,提高了半水煤气的温度及湿度。饱和塔液面的高低直接和变换的操作有关,当液面过高时,系统阻力增加,影响生产。当液面过低时,会引起煤气放空而造成浪费。因此饱和塔液面必须加以控制。我厂在1971年利用磁性浮子、干簧开关 相似文献
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一、前言吴县化肥厂1971年按江苏省5000吨合成氨型建造,铜洗塔直径为φ350。1973年生产能力提高到12000吨氨/年,铜洗塔直径更换为φ500,塔总高为15750毫米,操作压力为130公斤/厘米~2,内装φ35×1钢质拉西环,填料实际装填高度约12米。1977年该厂又上了油气化,建立了四套空分,生产能力计划达到2万吨氨/年。但原有φ500铜洗塔不能适应新的,生产要求,具体表现在入口气量增大或前工序气体成份不合格时,会引起出塔精炼气微量超高,或者出现带液事故,使整个系统处于减量 相似文献