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相似文献
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1.
917H焊条钢丝采用退火后经表面处理进行单道次较大压缩率冷拉的生产工艺,可获得一定的强度、低磁性。本文探讨了917H焊条钢丝的热处理、表面处理以及拉拔工艺。  相似文献   

2.
起重机械正向高速度、高扬程、高负载方向发展,对钢丝绳耐疲劳性能要求逐渐提高。微动磨损和微动疲劳是钢丝绳失效的主要原因之一。对制绳用钢丝进行表面处理,提高表面的耐磨性和降低摩擦系数是提高钢丝绳抗微动磨损能力的有效手段。制绳钢丝经锰系耐磨磷化处理,可以提高表面耐磨损、抗腐蚀性能,改善钢丝表面携带润滑剂的能力,从而有效抑制微动磨损和微动疲劳的发生,延长钢丝绳使用寿命。  相似文献   

3.
知识讲座     
一 预应力钢丝的分类 1 按表面状态分为: 光面钢丝和规律变形(如刻痕等)钢丝 2 按加工方法分为: 冷拉钢丝、矫直回火钢丝、稳定化处理钢丝、冷轧成型钢丝、调质热处理钢丝 3 按横截面形状分为: 圆形钢丝和异形钢丝 4 按强度分为: 低强钢丝:——其抗拉强度为800MPa以下 中强钢丝:——其抗拉强度为1000—1300MPa 高强钢丝:——其抗拉强度为1470MPa以上 5 按松弛级别分为: 普通松弛级钢丝(Ⅰ级松弛) 低松弛级钢丝(Ⅱ级松弛)  相似文献   

4.
宋新南  李伟 《冶金能源》1995,14(3):29-34
介绍了某钢丝绳厂8座燃钢丝热处理马弗炉采用余热锅炉回收烟气余热,生产蒸汽回用于钢丝表面处理的工艺的设计。该系统在回收余热、治理烟尘、强化马弗炉排烟和为钢丝连续生产线提供高可靠汽源等方面,均产生了明显的效果。  相似文献   

5.
<正>弹簧的表面处理工序主要包括:工序中的表面防锈、成品的发黑(发蓝)、磷化、油漆上防锈油、电泳漆、电镀、静电粉末喷涂等,特别后四种表面处理工艺得到广泛的应用和发展。部分不锈钢丝和重要用途碳素弹簧钢丝的耐蚀性能相当于镀锌的耐蚀性能,若再镀一层ZnAl(5%)的合金,则耐蚀性可提高约3倍。对电阻性能有要求的不锈钢丝或重要用途碳素弹簧钢丝,钢丝直径小于0.4 mm可镀铜,大于0.4 mm的可采用内部是  相似文献   

6.
GH90高温舍金弹簧钢丝采用固溶再经表面酸洗皮膜处理进行单道次大压缩率冷拉的生产工艺,可获得高强度、一定的韧性,一定的抗弯曲扭转能力,其产品满足质量要求。本文探讨了GH90舍金弹簧钢丝的固溶处理、表面处理以及拉拔变形量和拉拔工艺。  相似文献   

7.
针对拉拔82A钢预应力钢丝的断线现象,通过化学分析和物理检测,认为钢丝经铅浴处理后,表面产生局部长条状全脱碳区,在拉拔过程中形成横裂纹,加之加工硬化和组织因素,致使钢线脆断。  相似文献   

8.
《特殊钢》1982,(4)
不锈弹簧钢丝生产工序复杂,周期长,影响钢丝性能的因素很多。多年来的生产经验和试验研究认为,提高不锈弹簧丝性能的三大工艺环节是:①钢的化学成分和盘条表面;②钢丝的热处理工艺;③钢丝的冷拔工艺。通过几年来的生产和试验研究,基本掌握了高强度不锈弹簧钢丝性能变化规律。我厂在生产抗拉强度为150-200公斤/毫米~2的1Cr18Ni9Ti弹簧钢丝时,采用如下生产工艺:①钢的合碳量为0.08-0.11%,Ti/C应大于5.5;②钢锭表面经砂轮修磨,锻坯扒皮和精选盘条表面以及采用高表面质量钢丝生产方法;③钢丝直径≤φ9.0mm的半成品和成品前,在连续炉固溶处理;④钢丝冷  相似文献   

9.
《甘肃冶金》2020,(2):21-24
为探究引起高碳82B盘条劈裂状断裂原因,分析了82B的金相组织、夹杂物、断裂形貌及线材表面特征。结果表明:盘条表面质量缺陷导致拉拔过程中钢丝表面润滑不良、受力不均,引起钢丝表面组织异常,造成钢丝最终产生劈裂状脆断。  相似文献   

10.
介绍直进式拉丝机前盘条表面处理生产线的布置形式,产能,生产流程及生产工艺。给出盘条表面处理生产线的布置图和生产工艺流程图。介绍牵引矫直装置,剥壳,聚能超声波清洗,表调,电磷化,热水洗,涂硼,烘干等工序的原理,工艺参数及相关配置。在实际生产运行中,该生产线能解决盘条剥壳后的酸洗,磷化钢丝的问题,在线无磷化渣的磷化,同时提高钢丝的拉拔速度。  相似文献   

11.
通过对焊接用双相不锈钢ER2209线材生产实践过程中的冶炼、轧制、固溶及酸洗工艺的研究,结果表明:最佳的热加工温度为1000~1050℃,可有效避免σ相析出导致的轧制开裂;热处理温度为1050~1100℃,材料的强度较低,塑性较高,冷拉拔性能优异;采用(H2SO4+HF)溶液预处理及(HNO3+HF)混酸洗的工艺进行酸洗,线材表面质量优异,无酸洗晶间腐蚀。  相似文献   

12.
试验了国内外不同厂家生产的φ5.5 mm 0.72%~0.82%C帘线钢线材的表面质量。结果表明,多数 厂家的帘线钢线材表面无脱碳层,平均氧化层厚度≤7.7 μm,厚度波动≤1.13 μm,氧化层中Fe3O4,与FcO的含量相当,有利于去除氧化层;个别厂家线材脱碳层为0.05~0.10 mm,平均氧化层12.47 μm,厚度波动≤1.84 μm。  相似文献   

13.
盘条表面浮锈形成原因及消除方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
冷却水质的优劣对高纯盘条的质量有一定的影响,尤其是对表面质量影响较大。文章对盘条表面浮锈形成的原因 理进行了研究,同时对水处理设施进行了剖析,介绍了为消除表面浮锈在水处理及轧制工艺等环节采取的措施及取得的显著效果。  相似文献   

14.
采用金相显微镜和扫描电镜分析了10B28冷镦钢线材表面结疤,得出结疤缺陷形成的主要原因是钢中N含量偏高(0.013 3%),钢中的Ti(0.033%)不足以完全固N,过剩N与B形成BN析出物,弱化晶界,形成微裂纹,导致铸坯表面开裂,最终经轧制后遗传到线材表面。通过将废钢比由21%降低为10%、降低出钢脱氧强度、造完白渣喂入钛铁线5 min后加入硼铁、控制LF软吹底吹气量和浇注过程铝损≤0.003%等措施,将N稳定控制在60×10-6以下,保证Ti/N≥4,使表面结疤不良率由原来的60%降低至1.0%以下。  相似文献   

15.
介绍了从我国钢丝热处理炉绝大多数仍为产量低、燃耗高、氧化烧损大的马弗炉的现实出发,在日本两种燃油钢丝明火热处理炉的基础上,开发出具有中国特色的GML型的热处理炉,一年来的生产表明,其主要技术指标达到了国际同类型炉子的先进水平。  相似文献   

16.
研究了900℃均热+500℃铅浴54 s空冷处理对70钢(0.67%~0.75%C)Φ5.5 mm热轧钢丝经38.9%压缩率拉拔的冷拔钢丝组织和性能的影响。结果表明,500℃铅浴等温处理,该钢过冷奥氏体转变的孕育和转变时间最短,该钢丝抗拉强度提高了21.4%,伸长率提高9.5%,为随后通过细拉工艺进一步提高钢丝的综合力学性能建立了基础。  相似文献   

17.
根据最近几年我国建筑钢材,特殊钢材紧俏情况,在宝钢集团内部,拟将南通钢厂改建成能生产优质棒材,螺纹钢筋,线材和特殊钢材的基地。在南通钢厂的改建设计中,采用国内外先进技术,新工艺和新装备。对现有炼钢车间和即将新建的轧钢车间的改建设计作了概要介绍和探讨。  相似文献   

18.
介绍柳钢研发拉丝制绳用45#高速线材盘条的冶炼、轧制生产主要工艺。  相似文献   

19.
高强度PC钢丝断裂原因分析及改进措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
对高强度PC钢丝断裂原因进行了分析,认为连铸坯的中心偏析、中心缩孔、疏松和夹杂是导致PC钢丝断裂的冶金原因;轧制过程中,较差的修磨质量、表面缺陷导致的微裂纹,过烧以及不适当的冷却速度导致的非正常显微组织,盘条头部的耳子、盘条本身折叠是导致PC钢丝断裂的主要原因;同时,不恰当的酸洗、较差的磷化及热处理质量、不适当拉丝裂纹的产生、拉拔模具安放不正导致的横裂也是PC钢丝断裂的原因。并且针对上述部分原因提出改进措施。  相似文献   

20.
40Cr10Si2Mo钢Φ6.5mm线材产品经过调质处理和矫直研磨后,发现磨光棒表面存在表面裂纹。通过进行40Cr10Si2Mo钢淬火回火模拟试验,得出造成40Cr10Si2Mo钢线材表面出现裂纹的原因为线材热轧后冷却时间短,冷却速度快,热轧线材表面存在较大的残余应力,从而形成表面裂纹。通过对40Cr10Si2Mo钢的生产工艺进行了优化改进,包括延长斯太尔摩辊道缓冷时间,终轧温度和吐丝温度由原来的900~950℃和850~900℃均调整为800~850℃,线材轧制后24 h内退火,从而避免了40Cr10Si2Mo钢线材表面裂纹的产生。  相似文献   

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