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介绍韶钢焦化厂回收系统萘氨洗涤工序采用轻质焦油终冷洗萘,水洗氨工艺,洗涤氨水含油较多,原有刮萘槽除油效果不好,洗涤氨水含油高达148.0mg/L,通过应用隔油沉淀池代替刮萘槽,将氨水中的焦油分层排除,氨水含油量降低了87.8mg/L,从而提高了回收系统外排废水的质量,隔油池的应用还提高煤气洗氨效率,使煤气洗氨后含氨量降低了0.009mg/L,每月可回收焦油6t,当年创经济效益23.53万元。 相似文献
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1概述马钢煤焦化公司二回收车间终冷段原设计补水使用鼓冷工段来的剩余氨水,多余的剩余液体由终冷段液位调节阀送到鼓冷机械化氨水澄清槽。其管线如图1所示。图1改进前AS法工艺水系统流程原设计脱硫塔底部为终冷段,用450 t/h的氨水对煤气直接喷淋冷却,将煤气温度由40℃降到22℃以下,在终冷水泵入口补入由鼓冷工段直接送来的剩余氨水10 t/h,终冷水泵出口切出10 t/h的氨水直接送到鼓冷工段的机械化澄清槽,约220 t/h的富液送往脱酸塔进行循环再生。由于450 t/h循环量的终冷水对在终冷段对煤气直接起到了洗涤作用,导致终冷水含NH3都在22 g/m3… 相似文献
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通过改进剩余氨水除油工艺和选用新型的除油设备,简化了剩余氨水除油的工艺,同时降低了设备投资和运行成本,除油效率大大提高.通过改进剩余氨水除油工艺和选用新型的除油设备,简化了剩余氨水除油的工艺,同时降低了设备投资和运行成本,除油效率大大提高. 相似文献
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通过对剩余氨水蒸馏塔的设计方法与计算过程的分析,对剩余氨水蒸馏塔进行定量操作与控制.所举的例子为苏钢焦化目前的剩余氨水蒸馏塔,剩余氨水处理量14.4 t/h,含氨量5 g/L,要求蒸馏后废水含氨<200 mg/L,蒸馏所需的热量由导热油加热炉供给. 相似文献
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以焦化厂老区化产系统为实例,对剩余氨水量进行测算,通过对剩余氨水处理量的调整,使得化产系统的水处理处于一个平衡状态,同时,总结剩余氨水量发生异常波动的原因及如何结合实际进行分析判断。 相似文献
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本文介绍了酒钢焦化厂剩余氨水除油净化的现状及存在的不良问题,阐述了新型氨水过滤器在焦化剩余氨水除油工艺中的应用及操作要点,并对使用效果进行了评价。 相似文献
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针对分解槽进料管较短、容易结疤,进料量难以用常规的过程检测仪表进行检测等问题,总结了进料阀门的局部阻力系数与开度的关系。根据汇流伯努利方程推导出高位槽液位、进料阀门及进料流量的函数关系,从而建立了进料流量的软测量模型。利用该模型,设计了一个进料流量控制器,实现进料流量的优化设定和稳定控制。现场实验数据表明,流量控制器仿真度高.进料流量软测量模型的预报相对误差在2.06%以内,可满足现场实际需要。 相似文献
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在焦化废水的处理工艺中,蒸氨(即剩余氨水的蒸馏)属焦化废水的一级处理。现涟钢焦化厂所产生的剩余氨水已达58m3/h(含挥发氨约4000mg/L左右,含油约500mg/L)。而每台蒸氨塔(共2台)的原设计处理能力为30m3/h,由于两台蒸氨塔是一天一备的工艺设计的,现在是开一台蒸氨塔,属超设计负荷运行,带来的问题在理论上是缩短了用N2OH分解氨水中的固定氨的化学反应时问,降低了蒸氨塔板效率,使得理论塔板数不够。 相似文献