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相似文献
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1.
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我公司的熟料冷却系统采用的是第三代充气梁篦式冷却机,篦床总面积为50.4m^2,篦床有效面积46.8m^2,生产能力为2000t/d,入料温度1371℃,出料温度为65℃加环境温度。在2003年4月至5月之间,接连发生几次篦冷机结“雪人”现象,严重影响了生产的正常运行,台时产量下降,二次风量不足,窑内O2含量偏低。  相似文献   

2.
我厂3号LBT32158推动篦式冷却机是1995年将SP窑改型为窑外分解窑时而新配套安装的南京院第二代厚料层篦冷机。1998年我公司又将3号窑改为无烟煤煅烧篦冷机,又利用第三代篦冷机新技术进行了改造。将原一段篦床改造成为高效节能的充气梁控制流篦床,以提高篦冷机的冷却效果,降低篦冷机出料温度和进一步提高二、三次风温度并较多地减少熟料冷却用风量,为窑和分解炉的无烟煤煅烧创造必要的条件。该控制流篦床是南京院开发的新产品,在我厂是第一台安装试用,因此在使用过程中  相似文献   

3.
浙江尖峰水泥有限公司金马水泥厂原600t/d改造为1100t/d分解窑后,其单筒冷却机也改为HCFC-1300控制流篦式冷却机。近段时间窑况不稳定.主要出窑大块窑皮或料球经常卡住篦冷机破碎机口而不得不停窑处理。较严重的一次因篦冷机故障停窑,检查后发现活动空气梁摆动补偿器风管翻倒,风管积满熟料,进篦冷机检查发现第5排活动空气梁2块篦板脱出烧坏,该处空气梁烧损变形严重。  相似文献   

4.
0 前言我公司两条日产5000t熟料水泥生产线,分别于2005年12月和2009年12月点火投产,两条生产线中的篦冷机均采用推动篦式冷却机,篦床有效面积为121.2 m2和133.2 m2.第一条生产线投产运行了一个多月,即出现二段篦床边部篦板损坏漏料而造成篦梁受热变形停产,更换篦梁、护板和篦板后运行了一个多月又出现同样情况.后将该处护板和篦板材质由ZG35Cr26Ni5改为ZG40Cr25Ni20,情况有所好转,能运行到三个月左右,但间隔周期最多不超过四个月还是重复发生同类故障,严重影响系统的正常生产.  相似文献   

5.
我公司2 500t/d回转窑于2003年10月投产,配用代-1164型往复式充气梁篦式冷却机,技术参数见表1.随着产量的不断增加,回转窑日产量达到2 800t以上,而篦冷机对熟料的冷却效果却跟不上产量的增加,熟料温度较高.  相似文献   

6.
1篦冷机基本技术参数 我公司5000t/d新型干法窑采用NC42310推动篦式冷却机,工艺技术参数如下:4.2×31m;生产能力:5000×5500t/d;篦床有效面积:120.98m2;入料温度:1400℃;出料温度:65℃+环境温度;篦床冲程:120mm;冲程次数:4-25次/min,是应用较为普遍的一种往复式冷却机。  相似文献   

7.
吴云 《水泥技术》2011,(6):42-42
我厂2500t/d熟料生产线主要由成都建筑材料工业设计院有限公司设计的CDC分解炉,2-1-1-1-1系列五级旋风预热器,φ4.0m×60m回转窑及LBTF2750篦式冷却机组成。2010年11月我厂为铁路部门生产铁路专用低碱水泥。在生产初期发生了一次严重的篦冷机"堆雪人"工艺事故。  相似文献   

8.
目前.干法水泥熟料生产通常采用推动篦式冷却机。该类型的冷却机可以实现迅速冷却熟料,改善熟料质量和易磨性.并且可实现熟料的安全贮存和输送;同时也充分回收熟料带走的热量用于预热的二次风和三次风。我厂有两台推动篦式冷却机;一台是1988年投产,引进丹麦F.L Smith公司的Folax824S型篦冷机,2001年进行改造,把原篦冷机的第一段篦床改为高效节能的第三代充气梁控制流篦床。  相似文献   

9.
1烧流事故的发生本公司有两条5000t/d熟料生产线,自2006年7月点火投料运行以来生产相对正常。但2010年12月9日因政府部门实施节能减排政策被迫停机60d后重新恢复生产,1#窑系统在点火烘窑升温16h后  相似文献   

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