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主井提升机是矿井核心设备之一 ,其提升效率直接影响矿井的产量和效益 ,对于大多数矿井来说 ,装卸载自动化程度不高成为制约矿井产量的瓶颈 ,针对这些问题 ,提出了改造的方案。实践证明 ,经过改造后 ,经济效益明显 ,具有较强的应用价值 相似文献
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根据兴隆庄矿主井绞车实际运行状况,分析了提升系统达不到设计提升能力的原因。并针对存在的问题,提出了提高实际提升能力的措施。 相似文献
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以PLC可编程控制器为核心,以称重传感器为基础,通过软件逻辑控制,对主井提升系统进行技术改造,将装卸载参数传输给提升机电控系统,实现提升机的全自动运行。完成改造后,提升效率明显提高。 相似文献
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兖州矿业 (集团 )公司兴隆庄煤矿和山东省煤炭科学研究所采用S7— 2 0 0可编程控制器对该矿主提升卸载控制系统进行改造 ,取得了理想的效果。随着兴隆庄煤矿生产能力的不断提高 ,对主提升系统运行可靠性的要求越来越高 ,而原卸载控制严重老化 ,故障率上升 ,已不适应生产需要。改造后的控制系统由 4个箕斗的卸载气动装置 (被控设备 )和可编程控制器 (控制设备 )所组成。控制方式有两种 ,正常工作状态为自动方式 ,当有故障或检修操作时切换到手动方式。运行实践表明 :由于此项成果具有良好的调试和故障诊断的功能 ,克服了原先国产传统继电器… 相似文献
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为了提高麻家梁矿主井提升系统的自动化水平,实现高效、快速、安全提升,通过研发定量装卸载自动化控制系统来实现装卸载的全面自动化。该系统以PLC为核心控制部件,可实现整个装卸载过程的全面自动化,保障了主井提升的安全可靠,实现了1‰的低撒煤率,取得了良好的社会经济效益。 相似文献
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1概况
鄂庄煤矿1982年建成投产,设计产量0.45Mt/a,主井为立井提升,绞车采用JKM2.25×4型多绳摩擦轮式提升机,配用5t垂直插板式箕斗,井下装载站设备采用K3给煤机,靠人工操作装载.随着矿井管理水平和机械化程度的不断提高,矿井实际产量已达到0.8Mt/a.为提高主井的提升能力,鄂庄煤矿与煤科总院联合研制了DZTS-2型箕斗定重自动化装载设备.一次提升量由5t提高到5.5t,提升循环时间由115s减少到95s. 相似文献
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本文介绍了对全自动提升系统七个方面的技术改造,并对改造前后设备的性能、安全性、故障率、经济效益等方面进行了对比,为高科技设备在煤矿生产中的实际应用,提供了借鉴。 相似文献
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煤矿主井提升及定量装卸载综合自动控制系统 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高煤矿主井提升效率,主井提升运行无人值守的自动化控制一直是追求的目标,为此采用全数字控制技术、计算机技术、电力电子技术、核子检测技术等先进技术,在解决提高全数字提升机电控系统的工作可靠性和安全可靠性以及定量装载控制和基于核子技术的卸载监视系统等诸多技术关键基础上,将全数字提升机电控系统和定量装卸载控制有机结合,构成了煤矿主井提升及装卸载综合自动化控制系统.该系统已成功应用于现场,基本实现了煤矿主井提升无人值守的自动化控制. 相似文献
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介绍淮北矿业集团公司童亭煤矿对主井提升系统进行技术改造 ,在选用山东兖州量子科技有限公司生产的定量装卸载及信号自动化系统使用的实况。为今后进一步推广该类技术和设备提供了经验和借鉴。 相似文献
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1 矿井概况 东村矿位于高安市田南乡境内 ,属英岗岭矿务局主力生产矿井之一 ,196 9年开始建设 ,1972年移交投产 ,矿井设计能力 15万t/a ,1986年达设计生产能力 ,1995年核定生产能力为 15万t。矿井采用斜井开拓方式 ,地面主井口标高 + 6 6 .5m ,分三个水平开采 ,一、二水平已采完 ,现今全部进入三水平 (- 340 )开采。2 主井提升系统改造设计依据 (1)主井筒延深到三水平后 ,斜长约 96 0m ,若再采用单钩串车提升远不能满足生产要求 ,故此须采用双钩提升系统。(2 )主井筒原设计断面包括主井筒延深段净宽均为 2 .4m ,若采用双轨道布置时… 相似文献
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河南平顶山大庄矿是个90万t/a的矿井,一、二两个水平同时生产,分别由两套提升设备提升.由于一水平将很快结束,二水平经过技术改造,生产能力增加,可是二水平主井原提升设备能力不能满足现在的生产需要,成了“卡脖子”的大问题.现有井架是钢筋混凝土结构的组合建筑,其强度是按原使用的φ37mm提升钢丝绳的 相似文献
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为了满足麻家梁矿千万吨矿井主立井提升要求,通过对井筒与装备数量、提升机布置形式、电动机拖动与连接、变频拖动方式等进行详细的技术经济比较,最终确定了主井提升系统总体方案,为同类型矿井设计与建设提供了借鉴。 相似文献