共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
对合成氨装置回收甲醇驰放气进行了分析和总结 ,提出氨装置回收甲醇驰放气不存在任何危害 ,并指出回收过程中应注意的问题 相似文献
2.
合成氨放空气及驰放气中氨的回收 总被引:1,自引:0,他引:1
随着小氮肥企业生产能力的不断加大,二网络的逐步完善,如何充分利用合成岗位的放空气和氨槽驰放气,是化肥企业面临的重要课题。1996年,邢台市化工一厂通过扩能技改,合成氨能力已达2.5万t/a。合成岗位仅回收利用了合成氨槽驰放气,放空气没有回收利用。回收驰放气的回收罐体积小,没有降温设施,所以回收氨的效果不好。1998年3月,该厂利用了闲置设备Φ2000碳化塔,并加以改造成为吸收塔,用来吸收合成氨槽驰放气。合成的回收罐用来回收合成放空气,取得了良好的效果。1工艺流程合成岗位在放氨过程中,液氨中夹带部… 相似文献
3.
在甲醇生产中系统内的惰性气体会逐步积累导致系统循环量增大,压缩机的动力消耗增加造成蒸汽管网负担加重。惰性气体增加会降低合成反应速率、增大合成塔进口和出口的压差,对催化剂造成不可逆的损害,所以在生产过程中要对合成系统中的气体进行持续的排放来保持各项工艺指标的正常。而排放的驰放气中不仅含有惰性气体,还有一部分氢气。本文对目前驰放气中氢气回收的方法进行列举,并主要介绍膜分离法在甲醇合成驰放气中氢回收的具体运用。 相似文献
4.
5.
6.
7.
为了尽量减少氨损失,增加工厂的经济效益,改善铜洗再生气氨回收和合成弛放气氨回收具有十分重要的意义。1铜洗再生气氨回收按原永利宁厂的工艺指标,铜洗过程的加氨量为6kg/t·NH。,但实际上往往超过这一消耗定额,大多数工厂的加氨量都在10kg/t·NH。左右。铜洗加氮量由铜洗再生气导出。由于钢洗再生系统为常压,虽然氨在再生气中的浓度为10%~20%,但因其分压过低,仅能获得40~60滴度的回收氨水。此氨水可作为等压弛放气氨回收入口的吸收液。传统的铜洗再生气回收为填料塔或喷射器循环回收,这种循环方式吸收仅为一个理论板,氨… 相似文献
8.
在合成氨的制备过程中,吨氨产品能排放出180~240Nm~3的驰放气,从中不仅可回收氢、氮等工业气体,还可提取有价值的稀有气体氩、氖、氙及氦等。据估算,时此予以综合利用,其经济价值可提高约40倍。其方法有:变压吸附法、膜分离法、低温分离法及金属氢化物法等。文章对回收产品的应用及分离工艺进行了较详细的阐述。该技术的应用,早在60年代就已在美国、苏联等拥有专利;我国在70年代就已建立采用小合成氨(燃烧法)和氢液化法提氦的中间试验装置,制备了大于99.99%的纯氦。笔者认为,若氨厂普遍推广应用该技术,则其经济效益将会大为提高。 相似文献
9.
针对合成弛放气原放空位置的不足进行改造,降低了氨损失,液氨槽压力得到了平稳控制,生产操作环境大大改善,并取得了显著的经济效益. 相似文献
10.
设计并模拟优化了以[C4mim]BF4离子液体为吸收剂的吸收与多级闪蒸回收氨的工艺,采用NRTL活度系数模型对氨和甲烷在[C4mim]BF4中的气液平衡数据进行拟合,结果表明,该模型能很好地关联和预测含离子液体的二元体系气液平衡. 应用Aspen Plus软件灵敏度分析模块,对吸收剂流量、温度进行了灵敏度分析和优化,结果表明,增大流量和降低温度有利于[C4mim]BF4对氨的吸收,优化操作条件为流量2000 kg/h、温度30℃. 该回收工艺净化气和再生气中氨摩尔浓度分别为32.4′10-6和95.2%,满足设计要求,标准煤耗预计为940 kg/t,比传统工艺节能200 kg/t. 相似文献
11.
合成氨是能耗大的大批量产品,因此它的工艺技术必须讲究经济效益。目前合成氨工艺技术发展的主要目标是节能。按理论计算,合成氨能耗约为5.O×10~6千卡/吨氨,实际上国外先进水平也要8.O×10~6千卡/吨氨左右。两者相差较大,这为节能,开发新技术、新工艺、新设备提供了广阔的天地。 相似文献
12.
液氨吸收法弛放气二次氨合成工艺流程较之其他提氢流程,工艺简单,操作能耗低。若再用吸收分离出的贮槽气深冷法提氩,则较之一次弛放气深冷法提氢和氩,处理量少,等温节流效应致冷量多,操作能耗低,而装置投资不足后者的一半,故可使经济效益大增。 相似文献
13.
合成一车间氨回收装置自1989年建成以来,在生产运行中暴露出一些问题。针对这些问题,分析其原因,并在工艺流程设计和机械设备方面作出相应的整改措施,以改善氨回收装置运行的稳定性、经济性、减少对环境的污染。 相似文献
14.
15.
德意志民主共和国的一家用深冷法从弛放气中回收氢的氨厂,将采用从英国石油碳开发有限公司引进的深冷分离技术,利用从原有氢回收装置排出的废燃料气为原料,组建一套从氨厂弛放气中回收氩的装置。 相似文献
16.
1原有氨贮槽弛放气氨回收情况
原弛放气氨回收塔为填料塔,通过循环氨水及软水2次洗涤,回收气体中的氨。外部水冷器为U形管式换热器,换热面积为100m2。由于循环水水质差,列管结垢,导致换热效果不理想(循环水进出口压差达0.04MPa),出塔氨水温度高、浓度低,氨回收效果差,出塔尾气中氨含量偏高, 相似文献
17.
18.
19.
20.
我公司目前拥有固定床制气合成氨装置3套,总产能为450kt/a;粉煤加压气化制气合成氨装置1套,产能为200kt/a。在合成氨生产中,合成放空气[H2含量(体积分数,下同)约为58%]及氨罐弛放气(H2含量约为60%)直接排放到大气,既造成浪费又污染环境,多数厂家采取不同的工艺方法对这部分气体进行回收。以下对我公司合成放空气及氨罐弛放气的回收情况作一介绍。 相似文献