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夹点技术在重芳烃分离装置节能改造中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
使用夹点技术对某重芳烃分离装置现行的换热网络进行分析优化,以夹点温差16℃,找出该装置换热网络的夹点平均温度159.5℃,其中夹点处的热流温度为167.5℃,冷物流温度为151.5℃。计算得到装置节能潜力336.6×104kJ/h。结合该装置现行的换热网络提出了2套换热网络优化改造方案,通过2套方案的比较和可行性分析,最终确立所选方案,该方案可实现节能14.0%,节能效果显著。 相似文献
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采用夹点技术对某30万t/a煤气化制甲醇项目的换热网络进行了分析,明确了渣水处理单元、变换热回收单元、低温甲醇洗单元、甲醇合成及精馏单元消耗公用工程的目标值和设计值,揭示了各单元的工艺优化方向和节能潜力。夹点分析结果表明:把整个系统集成起来作为一个有机结合的整体来看待,优化匹配的机会大大增加,节能潜力巨大。 相似文献
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受网络夹点控制的装置的改造分析 总被引:4,自引:0,他引:4
本文分析了过程夹点和网络夹点的不同,指出了在改造过程中存在网络夹点,并且节能潜力受网络夹点的控制,同时提出了克服网络夹点的途径,即分流和调整换热网络结构。通过对某炼油厂润滑油加氢补充精制装置的分析。提出了不分流时克服网络夹点的方法,即同一温闰的冷流体按热溶流率CP值减小依次被加热;同一温位的热流体按CP值减小依次被冷却。最后,文章对该装置提出了采用“一改动方案”的改造方案,节能效果和经济效益显著。 相似文献
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沥青净化工序冷热物料较多,通过评估该系统的换热网络,采用夹点技术计算夹点温度,从而最大限度利用系统内部热量,优化整个换热网络的配置,提高能源利用效率. 相似文献
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首先阐述了夹点技术的基本原理,利用夹点技术对原油常减压蒸馏装置的换热网络进行设计,运用问题表法求取夹点温度、最小公用工程。 相似文献
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针对一套20世纪80年代引进的加氢裂化装置,首先对其进行了夹点分析,由于该装置仍然存在温度低于夹点温度的加热器,特别是由于存在跨越夹点的传热,该装置中占实际加热公用工程用量一半以上的用能是不合理的.针对这些用能不合理的环节,对装置进行热集成,并结合工程实际和经济性因素,提出了2种换热网络优化改造方案,并对换热器网络改动最小的方案进行了调优. 相似文献
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醋酸裂解是化工生产中的一个重要过程,其后续过程中存在着能量未充分回收利用的情况。文中利用夹点技术对醋酸裂解后续工艺的用能情况进行分析,经分析该系统为阀值问题,系统中热量过剩,故不需外加热源,所有冷物流升温所需的热量均由热工艺物流提供。但由于公用工程的引入,系统出现了2个公用工程夹点,仍需遵循夹点分析原则进行设计。针对现有的工艺流程的用能情况,利用夹点分析软件Aspen Energy Analyzer,依据夹点匹配的要求,同时考虑阀值问题的换热网络设计原则,文中提出了2种节能改造方案,并对2个方案的节能效果进行比较。经计算2个方案的节能效果均可达到40%以上,综合各方面因素考虑,方案1改造效果更好,应优先考虑。通过对醋酸裂解过程换热网络的改造,可减少冷热公用工程用量,节约成本,提高经济效益。 相似文献
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截至2004年底,我公司共建成3套甲胺装置,甲胺总产能为80kt/a。1#甲胺装置产能为20kt/a,2^#甲胺装置产能为25kt/a,3^#甲胺装置产能为35kt/a。3套装置工艺流程基本一样,生产中存在产量低、消耗高的弊端,每吨总胺蒸汽消耗接近10t,消耗指标处于国内一般水平,与国际水平相比存在较大的差距,参与国际竞争的优势不明显。为此,我公司采用创新节能技术对3^#甲胺装置进行了改造,效果明显,经济效益显著。 相似文献
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目前国内外炼厂上下游装置的热联合是降低能耗的一个重要举措.将催化裂化装置产生的热量作为气体分馏装置的热源,大大降低了蒸汽的消耗,从而达到提高经济效益、节能降耗的目的. 相似文献
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美国红阀系列中的胶管阀采用专利的弹性套管设计,以其精确的、重复性高的控制特点,广泛应用在腐蚀性化学品、石灰、矿物泥浆等生产领域.在催化剂生产中,固体原料的卸料切断阀的选择十分重要.从实际应用出发,根据胶管阀阀门的组成和特点,介绍了该阀门在催化剂生产装置中的应用情况,满足了生产工艺要求的阀门关闭、不破坏原料的要求. 相似文献
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