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论述了工业硅生产过程和加入粉硅后的反应原理,总结了生产实际经验,得出结论:在炉况正常和稍缺碳的情况下,适时适量地加入粉硅,可以在保证硅的回收率基本不变的同时,提高工业硅生产的各项技术经济指标。 相似文献
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分析影响硅炉日历作业率和硅炉炉龄的因素,并找出其中的主要影响因素,针对主要影响因素采取相应的技术措施,使硅炉日历作业率提高到95%-97%,硅炉炉龄提高到3-4年。 相似文献
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我国的硅业发展和宏观调控 总被引:2,自引:0,他引:2
结合我国工业硅生产贸易现状,谈了个人对硅业特点的认识。并从硅的出口、工业硅炉烟气治理、硅的产业链.多种容量工业硅炉的同时并存,闲置生产能力的利用等方面谈了个人对硅业发展和宏观调控的看法和建议。 相似文献
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1问题的提出
中频炉炉衬的烧结是提高炉衬使用寿命,降低冶炼成本的重要措施。济南钢铁集团石横特殊钢厂铸造车间2002年投产10t中频炉一座,生产品种有铸钢件、钢锭、轧辊、铸铁件等,生产方式为间断式两班生产:炉衬耐火材料使用硅砂,炉衬材料的主要供应厂家有湖南长沙、淄博张店等。生产初期,各生产厂家都提供了炉衬耐火材料的烧结工艺曲线,如图1、图2昕示. 相似文献
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一、概述矮烟罩电炉是近年来发展起来的用于硅系合金冶炼的一种新型炉型。在我国铁合金行业中,已成功地应用于硅铁、硅锰等产品的生产,并取得了较好的效果。工业硅生产在原料、操作工艺和电炉电气参数方面与硅铁生产相近, 相似文献
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为了实现工业硅造渣除杂过程中硅与渣料在炉内高温状态下的分开排放,选用特制除硼渣料及冶金级硅粉在高温电阻炉中进行了硅与渣的熔分研究.考察了熔化温度、保温时间、硅液出炉温度、炉内气氛以及内衬材料对硅与渣分离的影响.结果发现:在高于硅和渣熔点较多的温度下,两者可依靠密度差及不同的表面张力实现一定程度的分离;延长保温时间有利于硅液中杂质的去除及硅和渣的充分分离;出炉温度较低,有利于硅液在凝固过程中杂质的富集;炉内应处于还原或惰性气体状态以避免硅的氧化;炉内坩埚材料应为石英质,以防止坩埚与硅发生反应. 相似文献
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以实验室10 t/a VODS型多晶炉为原型,对其凝固过程的热场、固液界面和热应力进行了瞬态模拟与实验验证。结果表明:在坩埚底部有水冷热交换块的真空定向凝固系统中硅料凝固会产生较大的热应力,增加环形保温结构使热区封闭后可改变炉内换热过程,从而改变硅料凝固情况;硅料在坩埚底部为石墨热交换块的系统中凝固时产生的热应力相对较小,但固液界面的形状会发生较大的改变,影响晶粒的生长。炉膛内径适当变宽有利于炉内热区温度分布更合理,使得硅料凝固时的固液界面更加理想。通过实验验证了多晶硅在坩埚底部无需进行水冷换热情况下进行真空定向凝固能达到冶金法生产太阳能级多晶硅的要求,这为提高冶金法制备太阳能级多晶硅质量、降低系统能耗具有一定的指导意义。 相似文献
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针对我国工业硅行业 3 0 0 0kVA以下工业硅炉不适于长期继续生产的问题 ,提出以低频电源技术改造现有工业硅炉 ,生产具有广阔市场的铝硅合金。这是一项有利于资源综合利用、符合环保要求及国家产业政策的新技术。 相似文献
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密筋炉胆在冲天炉上应用已有20多年的历史,是冲天炉的重要部件之一。密筋炉胆预热送风是强化冲天炉熔练的有效措施之一,效果已基本得到公认,它能提高风温200℃左右,提高炉内温度,扩大还原区,提高铁水温度,加快熔化速度,减弱和控制铁水氧化,减少铁水中硅锰烧损,降低焦耗,节约能源。但在使用中,往往由于受热变形损坏炉胆,影响生产的正常进行。炉胆寿命短,成本高,成为冲天炉使用中一个重大的问题。如何提高密筋炉胆的使用寿命,已成为大家普遍关心的问题。如何提高密筋炉胆的使用寿命,本人认为应从设计、制造和使用三个方面考… 相似文献
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为提高冲天炉的综合性能,通过采取中央集中送风,合理控制风口风速,合理的炉膛结构,防止风嘴熔化等措施.强化焦炭燃烧,增加了焦炭的燃烧比,提高了冲天炉熔炼铁液的出炉温度;能适用混合焦炭,简化了焦炭处理;使炉衬侵蚀减小,修炉简便.通过多年实践改进,完善了中央送风冲天炉的相关工艺参数.该炉型操作简单,有利于降低硅、锰烧损和节能,打炉方便,生产稳定,可在同行业推广. 相似文献
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叶以富 《中国铸造装备与技术》1978,(1)
河南省陕县农业机械厂连续铸管的铁水由搀炉供给,每小时约需1吨。搀炉的炉衬原用耐火砖修砌,但只能熔化40多小时,这种经常要停炉、修炉的情况适应不了该厂连续铸管三班生产的需要,于是试验用本省禹县花石公社山张大队的天然红硅石修砌搀炉炉衬,取得较满意的效果。搀炉的结构如下图,炉身4部分砌了四层红硅石2;在炉顶3部分,我们砌了三层红硅 相似文献
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对抚顺铝厂两台5000kVA 单相双电极硅炉的技术经济指标和技术参数进行对比分析,指出2~#硅炉的矮烟罩结构对工业硅冶炼能耗和原料消耗的不利影响。介绍2~#硅炉改成中烟罩结构后取得的效果。 相似文献
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抚顺铝厂工业铝分厂硅炉变压器容量小且是单相双电极,同时,厂房窄小,未净化烟气,高空排放。工艺尚水实现微机控制,还原剂使用大量木炭。针对上述问题提出增大硅炉容量并改为三相炉、微机控制、布袋除尘及烟尘利用,木炭代用和增设中频感应炉重工业硅提高产量和质量的具体措施。 相似文献
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从增强节能意识,坚持技术进步;扩大炉型,提高效益;选择理想的生产工艺,提高工人素质;创造良好的外部环境,确保正常生产;不断探索最佳开炉方案;坚持和完善经济责任制等六个方面详尽介绍了开化硅厂金属硅分厂的节能经验和取得的显著成效。 相似文献