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1.
陈华魁 《水泥》2000,(8):23-24
0引言我们对立筒预热器和其附属部件进行多年的研究与改进 ,经过在Φ2 5m和Φ3m回转窑上推广应用 ,其产量与热耗均已达到五级旋风预热器的水平 ,而运转率又比五级旋风预热器略高。1高效立筒预热器的特点1)三级旋风预热器系统为了提高Ⅰ级筒的收尘效率 ,我们先后采用了如图1所示的直筒形内筒、减阻形内筒和靴形内筒 ,后来采用了自行设计的第4种内筒 ,在特殊情况下 ,收尘效率很高 ,在这个基础上 ,研制出新型高效内筒。Ⅱ级旋风筒采用低阻式旋风筒 ,并逐步采用了进气管不等速技术 ,增加物料与空气的速度差 ,加强热的传递与交换。Ⅲ…  相似文献   

2.
陆冬生 《水泥》2001,(8):46-48
我厂五级旋风预热器窑规格Φ 3.2m× 52m,由成都设计院承担设计,设计能力为 600t/ d熟料,年产硅酸盐水泥 20万 t。 1996年底建成投产,但经过几年的调试生产,一直存在熟料标号偏低,产量不高的问题。 1999年 4月我厂与宝山水泥厂合作进行了技术改造,经过一年多的工作,熟料标号及产量得到大幅提高。 1改造前存在的主要问题   旋风筒规格: C1级为Φ 3 200mm, C2、 C3、 C4、 C5级为Φ 4 110mm;熟料冷却机型号为 509H- 619H,规格为 11 727mm× 4 881mm× 3 050mm,投运以来的工艺技术指标见表 1。 表 1 窑投运以来的数据对比 …  相似文献   

3.
O前言我国在二十世纪7O-80年代建设了一批①2sinx40m、①3.ofnx48m立筒预热器窑。尽管实践证明该窑型操作简单,对原、燃料适应性强,熟料质量易于控制,在一定程度上促进了回转窑工艺的发展,但也存在热效率低、产量低、企业经济效益欠佳等缺陷。近几年由于水泥市场供大于求,企业之间竞争激烈,致使水泥价格一降再降,造成很多立筒预热器窑水泥厂在亏损线上苦苦挣扎,一小部分厂已处于停产或半停产,甚至破产的状态之中。因此,有这种窑型的水泥厂都在积极寻找有效办法进行改造。90年代以来,我省硅酸盐学会的科技人员及赵静山等同志在…  相似文献   

4.
立筒预热器是悬浮预热器的一种,具有结构简单,操作可靠,热耗低,产量高,对原料适应性强等优点,因此,立商预热器在我国许多地区得到迅速推广和应用。目前,我国的立筒预热器囊括了世界上三种形式--前西德的盖波尔(Gepol)型;前东德的ZAB/SKET型;捷克的普雷洛夫(pyerov)型。但立简预热器的生产情况还不尽人意。据了解,国内许多立筒预热器窑还达不到定得并不高的设计产量和热耗。因此,对立筒预热器的改造愈加重要和迫切。1立筒预热器的结构原理及现状我厂3m×48m回转窑立筒预热器主体部分由切线进风管、立筒体、风管、下料管…  相似文献   

5.
王德厚  李风林 《水泥》1990,(7):2-4,11
我国立筒预热器窑的生产能力、热耗等参数与国外相比有一定的差距。近年来,中国建材研究院水泥所在立筒预热器窑改造方面进行了研究,并在拉林水泥厂搞了强化预热的工业性试验。本文对此进行了介绍,对现在立筒预热器改造有一定的参考价值。  相似文献   

6.
1 前言 为提高市场竞争的能力,增产降耗,小岭水泥有限公司分别于2000年8月和2001年5月对烧成2号窑进行了两次大规模的技术改造,总投资1400万元,历时近70天,经过2个月的试运行,平均小时能力和熟料质量达到了设计要求(见表1、2)。  相似文献   

7.
我国立筒预热器窑第一条生产线是1969年在杭州水泥厂建成的。20余年来,特别是近10年来,立筒预热器窑在全国有了较大发展。其中泾阳ZAB型立筒窑,全国已有上百台。这些地方水泥是我国水泥工业的一支重要力量。然而由于设计、设备、管理等方面的原因,绝大多数φ2.5×40m泾阳窑台  相似文献   

8.
陈勇 《四川水泥》2002,(1):26-28
0 引言 我公司于1986年建成投产的Φ2.5×40m立筒预热器回转窑,当初设计熟料生产能力为5万吨/年,经过13个年头的生产运行,均未达到这一目标。因此于1999年底对该窑实施窑外分解技术改造,设计熟料生产能力为10万吨/年,具体改造方案与施工过程已撰文分别在《四川水泥》和《新世纪水泥导报》上进行了介绍。现将试生产与达产达标过程发现的一些问题及采取的对策作一总结,供大家探讨。  相似文献   

9.
立筒预热器窑工艺管理与操作中的几个问题宋志义河北省抚宁县第二水泥厂(066308)我厂是1987年底建成投产的泾阳I型窑,窑规格Φ2.5×40m,两级旋风三钵偏心扁立筒预热器。1992年生产熟料4.92万t,平均标号59.14MPa,平均台时产量6....  相似文献   

10.
11.
我厂Φ3×48m强化型立筒预热器窑自1988年投产以来,通过在窑尾预热器中加一把火来提高入窑生料的分解率,使窑的台时产量能稳定在17t。多年来,由于窑台时的增加,加上窑头、窑尾密封不严,预热器立、切线观察孔过多,旋风筒下面的闪动阀锁风不严,使窑尾风机的能力经常不足,表现为窑前发浑、经常处于正压、出一级旋风筒的废气含尘量增多、电收尘回料多、窑的热耗居高不下。我们利用1998年春季检修的机会,在以下几个方面做了大幅度的改进,收到了比较好的效果。 1 喷煤管的改进 由于单通道喷煤管前端所用耐高温浇注料比重  相似文献   

12.
采用硅、铝质校正原料,改善生料的易烧性,并采用添加晶种技术,以及挂好窑皮,加强操作,可使¢2.5m×42m立筒预热器窑产量达到7t/h~7.5t/h,熟料标号在#600以上,并可节煤15%左右。  相似文献   

13.
崔明  武继业 《水泥》1992,(2):9-12
我厂水泥窑原为φ3.5/3.0×60米立筒预热器窑。立筒规格为φ5.2×20.075米,有效内径为φ4.5米,内设三个缩口,四个钵室。在立筒上部并列设置四个φ2.1米旋风筒,窑的收尘系统为二级收尘:一级为14-φ0.9米旋风收尘器组;二级为SHWB40米~2电收尘器。窑引风机为Y_4-73-11№20D锅炉引风机,风量为19.7万米~3/时,全压为3510帕。回转窑排出的废气经过立筒预热器与生料进行热交换后,经两级收尘净化排入大气。生料经输送提升设备送到窑尾生料小仓,经双管螺旋喂料机、气力提升泵送到立筒出口与旋风筒间的烟道中,经预热后入窑。  相似文献   

14.
许京法 《水泥》2001,(12):12-14
1技术改造途径1.1改进型立筒预热器技术(见图1)改进型立筒预热器顶部采用两或三级旋风预热器,下部采用两钵立筒。旋风预热器的一级旋风筒为2个,底级旋风筒为1个,采用双进风,其分离出的物料由立筒顶部中心进入立筒,使物料充分分散,避免贴壁下落,有利于物料预热。由于其独特的工艺布置和自身结构,减少了物料在立筒中的循环量,较大地提高了预热器热效率,从而使窑产量提高20%~30%,热耗降低20%~35%。1985~2001年,先后有十几条生产线采用该项技术。目前,改进型立筒预热器已经形成从200~1000…  相似文献   

15.
2000年以来,我院对一些小型立筒预热器窑进行技术改造,现将已改造投产的陕西泾阳县水泥厂、山西怀仁县宏丰水泥厂、甘肃临潭县水泥厂等泾阳型立筒预热器窑的情况介绍如下。1陕西泾阳县水泥厂改造1.1改造前情况及改造目标该厂立筒预热器为三旋四钵,自身结构决定入窑物料分解率20%左右,熟料产量6t/h,本次改造设计指标10.5t/h。1.2改造内容1)保留原有三级旋风预热器;2)将立筒改造为分解炉;3)更换原有窑头罩为大窑头罩,从窑头罩抽取热风通过新增的三次风管送至分解炉;4)更换窑头和窑尾的密封装置;5)在…  相似文献   

16.
山西F.J厂Φ2.5m×42m立筒预热器回转窑投产初期产量低,熟料标号不高,为了提高窑的产质量,我们于1997年6~7月间在小型立筒预热器窑上应用晶种技术,收到了明显的效果。所用晶种,即本厂回转窑熟料,其化学分析结果和物检结果分别列入表1、表2中。1生料制备作为添加晶种的回转窑熟料其外观乌黑,没有欠烧料、黄心料,它的颗粒均齐,多为5~15mm,升重为1450~1550g/L。它单独入一库储存,与石灰石、页岩、铁粉分别由各自的斗式计量秤计量后经皮带送至Φ2.2m×6.5m闭路磨粉磨。生料配料由微机…  相似文献   

17.
在线技术改造工程不同于新建工程,必须充分结合老厂现有情况,精心研究确定技术方案,既要技术先进可靠,还要最大限度地节约投资,加强环保建设,缩短建设周期,减少停产损失。介绍了成都院将原生产能力720t/d熟料的立筒预热器窑改造为生产能力达1500t/d熟料的CDC型预分解窑的技术改造过程。  相似文献   

18.
湖南某厂一立筒预热器窑在投产后不久,8个一级旋风筒全部烧坏,损坏相当严重:一级筒全部变黑、变形、倒塌,这在预热器窑中实属少见。笔者就其烧坏原因进行剖析,并对水泥窑炉金属材料在高温下的性能及操作、维护等方面进行探讨。1一级筒损坏原因该厂一级筒损坏原因如下:1.  相似文献   

19.
杭州水泥厂是我国立筒预热器窑最早建成投产的立筒窑厂家。多年来,由于立筒预热器窑热效率低,产量一直徘徊在7吨/时左右,单位热耗高达5254千焦/千克熟料。与国外相比有很大差距,我们根据杭州水泥厂的具体情况,1984年与杭州水泥厂、浙江大学通力合作,对杭州水泥厂立筒预热器窑进行了技术改造,经过两年多考核,生产运行稳定可靠,各项技术经济指标均达到了预期目的。一、改造的实施方案 1.将立筒顶部改为两级旋风预热器,提高收尘效率,加强热交换我们根据杭州水泥厂现有带一级旋风预  相似文献   

20.
我厂水泥车间是一条年产9.3万吨水泥的干法生产线,主机规格为Φ3.0×50m带立筒预热器回转窑。自1990年投产以来,熟料标号波动大,强度偏低,产量不达标。几年来,经过厂里各部门共同努力,不断总结经验,改进工艺,加强管理,现已能保证525#水泥的质量,产量逐年增加,预计近年内可达标达产。现将我们工作中的经验及教训作一介绍,以供同类厂家参考。  相似文献   

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