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相似文献
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1.
小方坯连铸中间包内型优化试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
《华东冶金学院学报》2000,17(4):285-287,292
  相似文献   

2.
通过水力学模型试验 ,研究了中间包内的温度和浓度变化。研究表明 :现场中间包内型结构欠合理 ;设置横挡墙和“V”字型挡墙均可改善中间包内的流场 ;开口度为130mm×100mm横型挡墙和开口度为150mm×80mm“V”字型挡墙效果最好 ,它们均可保证在正常浇注条件下 ,使1 ,2流平均温差1℃左右。  相似文献   

3.
二流连铸中间包内型优化水模试验   总被引:6,自引:0,他引:6  
以相似原理为基础,用水模拟钢液研究中间包内的钢水流动特征,通过测定模型中间包内停留时间分布曲线(RTD),计算其平均停留时间及死区、活塞区和混合区的体积。试验表明,经过改进的中间包,其最短停留时间由20s增加到54s,平均停留时间由249s增加到305s,死区体积则由30.34%降低到14.74%,优化了中间包内的流场。  相似文献   

4.
为了描述近终型连铸中间包及铸口包内流体流动的规律,本文根据3维N-S方程及K-ε双方程湍流模型模拟计算了中间包及铸口包内钢液的流动状态。分析了隔墙对钢液流动状态的影响,由于隔墙的存在使靠近倾斜包底钢液的流速增大。  相似文献   

5.
连铸中间包内陶瓷过滤器优化设计的水力学模拟实验研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了大型板坯连铸机中间包水力学模型的实验研究。根据相似原理,用水模拟钢水在中间包内的流动特征。通过改变三重堰间距,高度和陶瓷过程器的设计参数,测定停留时间分布曲线,分析了影响中间包内流体流动的因素。该模型的实验结果对生产实际具有指导意义。  相似文献   

6.
对我六流方坯连铸机T型中间包内腔优化的水模试验研究,在中间包内设置适当的纵向或横向挡墙,可以把大包注入的钢水较均匀地分配给各水口,减小各水口间的温差,尤其是解决了1,6流水口的低温状况,横向挡墙已在工业生产中采用,效果良好。  相似文献   

7.
8.
对马钢六流方坯连铸机T型中间包内腔优化的水模试验研究,在中间包内设置适当的纵向或横向挡墙,可以把大包注入的钢水较均匀地分配给各水口,减小各水口间的温差,尤其是解决了1,6流水口的低温状况.横向挡墙已在工业生产中采用,效果良好.  相似文献   

9.
开发了中间包连续测温系统。有效地解决了连续测温的3个关键问题,即测温传感器的响应速率,灵敏度及温漂问题,提高了中间包钢水连续测温的准确性。  相似文献   

10.
结合某公司双冲击点板坯中间包生产现状,利用水模实验对中间包内钢水流动特性进行了研究.结果表明:原中间包结构存在明显的短路流,钢水停留时间偏短,死区体积分率偏高,不利于夹杂物上浮去除.同时,由于在高度较大的两湍流控制器间钢水不能流出,影响金属收得率.这种具有双冲击点的中间包,应按照对称的两个单流板坯中间包进行结构优化.采用小高度湍流控制器加上下挡墙的控流方式时,由于钢水流经路径增长和全混流体积分率增加,响应时间增长,死区体积分率显著减小至15%以下,有利于夹杂物上浮去除.同时,将小高度湍流控制器和门式开孔导流坝相结合,残钢量显著减小,有利于提高金属收得率.  相似文献   

11.
六流小方坯连铸中间包内型优化设计水模研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
通过水力学模型试验,研究了中间包内的流场和流动分布。研究表明:现场中间包内型结构欠合理。试验通过在中间包模型内加设V型档墙,并调整挡墙上开孔的数量、大小、倾角和位置来控制流体流动的方式,从而使流场得以改善,满足生产实际要求,保证了连铸机的正常操作和铸坯质量。  相似文献   

12.
五流小方坯中间包内型优化水模实验   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据相似原理,采用水模实验,研究五流中间包的流场及流动特性,在中间包模型内加“U”型挡墙,并调整挡墙上开孔的倾角和位置来控制流体流动的方式,以获得最优方案。流量计流量为1.0m^3/h,中间包死区比为14.7%,示踪剂响应时间为26s,平均停留时间为257.6s。  相似文献   

13.
采用FLUENT软件对板坯连铸中间包内的流场和浓度场进行数值模拟,分析中间包内有无挡墙以及挡墙参数变化引起中间包内流场、浓度场的变化情况。模拟结果表明,湍流控制器与挡墙的优化配合使中间包内钢液的平均停留时间由502 s延长至573 s,死区体积分数由29.7%降为14.4%,优化挡墙与挡坝参数有利于钢液温度和成份的均匀,及夹杂物的上浮去除。  相似文献   

14.
通过向中间包内吹入惰性气体的水模实验研究,提出了净化钢液的吹气工艺及设备参数,为进一步进行工业性试验提供了理论依据。  相似文献   

15.
根据相似原理,研究了原设计方案和优化改进方案对中间包流场的影响。采用刺激-响应实验方法测得中间包流体的平均停留时间分布(RTD)曲线,并得到不同方案控流装置对中间包流体流动的影响,从而优化对中间包流场的控制。研究结果表明:方案4中活塞区体积分数增大了42.44%,钢液平均停留时间延长了500s左右,并且提高了中间包各流之间的钢液均匀性,从而促进夹杂物的上浮去除。  相似文献   

16.
通过水力学模拟和正交实验方法,采用挡墙和挡坝的控流装置,优化二流中间包的流场.采用正交分析方法优化出最佳方案,得出优化后的中间包示踪剂响应时间从17s提高到48 s,平均停留时间从240 s增加到427 s,中间包死区体积比也从48.0%减少到7.5%.  相似文献   

17.
根据相似原理,利用水模拟钢液流动来研究中间包内流场的流动状况,通过调节中间包内挡墙位置及其开孔大小来改善和优化中间包内的流场。对比计算机采集的RTD数据及用墨汁作为示踪剂的照片寻求出最优化方案。得出经过改进的中间包各流平均停留时间增加50-90s,死区体积由25%~30%降低到14%~19%,活塞流的体积比从8%~13%增加到26%-27%,优化了中间包内的流场。  相似文献   

18.
连铸中间包内流场与温度场的数值模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对国内某钢厂中间包,利用CFD软件FLUENT研究该中间包内传输现象,计算挡墙对中间包流场和温度分布的影响,结果表明设置合适的中间包挡墙,能明显改善中间包内的流场和温度场.  相似文献   

19.
双辊连铸中间包流场数值模拟及优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于有限元分析软件FLUENT对中间包的流场进行了数值模拟研究和优化.其结果表明:设置流动控制装置可明显改善熔液流动状况,有利于提高连续铸轧坯质量.对比了流动控制装置中几种不同的堰坝布置,最终得到挡堰相对高度为550 mm、挡坝相对高度为350 mm时所得金属熔液净化效果最佳.  相似文献   

20.
通过两流板坯中间包水模实验,研究了抑湍器以及不同控流装置的组合对中间包流动特性的影响.结果表明,合理使用抑湍器能延长开始响应时间,提高平均停留时间和活塞流体积.抑湍器和垱坝组合控流效果良好,且结构简单.由抑湍器、垱坝和挡渣堰组成的控流装置使中间包流场更加合理,优化后的中间包平均停留时间由原先的188 s提高到218 s,活塞流体积分数由3.50%提高到15.41%,死区体积分数由41.57%降低到32.15%.  相似文献   

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