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针对金精矿沸腾焙烧氰化冶炼系统银浸出率低的问题,分别以焙烧温度、调浆添加剂、酸浸初始酸度、焙砂水淬温度和焙砂粒度为变量进行试验研究,确定不同因素对银浸出的影响,为生产控制提供依据。 相似文献
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介绍缅甸达贡山镍矿冶炼高品位镍铁的工艺改进和生产实践。通过取消石灰石熔剂的配入、将镍品位由25%提高到35%、焙砂温度提高到700℃以上、强化系统原料控制等措施,有效解决了电炉长期存在的泡沫渣和翻料等工艺问题,产能达到设计产能108%以上,各项消耗指标大幅下降。 相似文献
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在含高硫高砷氰化尾矿中添加一定量化工原料A,经硫酸生产装置沸腾炉焙烧,在焙烧温度900℃~950℃、控制焙砂颜色深褐色的条件下,氰化尾矿中硫砷脱除效果好;烟气制酸.硫酸正常生产;焙砂提金,金的氰化浸出率达到90%。该工艺提高了矿产资源的综合利用程度。可为企业获得较好的经济效益。 相似文献
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矿热电炉是金川火法冶炼流程中的关键冶金设备,实际生产中电炉炉用负荷和料坡的高低对电炉熔炼的影响很大,章介绍了利用2#矿热电炉处理铜镍混合焙砂,合理调控二次电压,严格控制料坡高度,稳定 炉况,考察较高二次电压的合理范围及对应的料坡控制高度的实验,并分析了实验结果,得出了相应结论。 相似文献
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烧成是锂辉石-石灰石法生产锂盐的一个重要工艺过程。锂辉石与石灰石按一定的配料比例混合,然后在回转窑中1250℃的高温下进行烧结。烧结液相数量的多少是影响物料在回转窑中好烧与否的关键因素。在一定的烧结温度下出现的液相量越少越好烧。在锂盐生产的初期物料一进回转窑的烧成带达到烧结温度时就大量熔化,流到冷却带便凝结形成“结圈”。结圈越长越高,直到不能出料被迫停窑,严重影响生产的正常运行。如果控制低温操作,虽然可以使液相量减少,但锂辉石的分解率下降。因此,从理论 相似文献
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本文对生产活性石灰原料结圈部位的窑讨砖及结圈圈料进行了岩相分析,并通过高温显微镜试验分析探讨了生产活性石灰回转窑内结圈的原因。 相似文献
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本文根据国内外有关还原回转窑内结圈的现象作了分析,并提出了防止结圈的措施。作者认为在窑头喷射还原剂,适当地控制窑头火焰温度,使操作温度低于煤粉软熔点T_1温度以下,采用窑内延长均温区的热工制度,保证入窑原料有良好的强度,尽力降低窑内的粉化率等措施,可以做到不结圈,稳定回转窑操作运行。 相似文献
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针对湿法炼锌系统产出浸出渣含硫高,在挥发窑强还原性反应气氛中容易形成硫化物,带来后续氧化锌粉处理终渣含锌高的情况,在生产上通过沸腾炉降低焙砂含硫、挥发窑生产过程调整反应气氛,或者氧化锌粉湿法处理过程增加氧化剂,有效地解决了氧化锌粉硫化物高造成的终渣含锌高问题. 相似文献
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现在苏联国内电热生产中所建造的大型矿热还原电炉的变压器容量达85MVA,自焙电极直径达2000mm。掌握这种大型电炉,技术上还需要解决许多复杂问题,其中主要问题之一是研制运行可靠的自焙电极。 相似文献
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二套80×5m大型煤基回转窑于1996年9月30日点火热试,于1997年10月22日全面完成工厂性能考核,转入正常生产阶段。对投产前后运作要点及经验做了详细的论述。主要对六项功能试验;主要设备问题的改造;开窑方案;加入煤与喷吹煤的控制及要求;工艺控制要点;窑温的测量与控制;结块/结圈的控制与预防;窑体窜动的调整等诸多投运中关键问题做了明确的阐述。 相似文献