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分析了液力耦合器在太原选煤厂重介系统应用中存在的问题,提出了用高压变频器调速替代液力耦合器调速,具有安装方式简单、运行安全可靠等优点。 相似文献
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为解决煤矿井下带式输送机软启动及设备保护和电力浪费问题,通过研究液力耦合器软启动原理和存在的缺陷,对比研究变频调速系统功能的实现,带式输送机变频调速系统解决液力耦合器易损坏设备、启动电流冲击大及多电机驱动功率不平衡等问题。采用变频调速系统时,皮带电机启动电流和冲击力均较小,运行平稳可靠,降低启动时对电网的冲击和对设备的损坏,可实现重载启动和根据负载量自动调速,提高了煤矿企业经济效益。 相似文献
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为满足高产高效采煤工作面的需要,我国研制了大功率长运距运输巷可伸缩带式输送机。这台新型设备的总装机功率在500kw以上,运量1500t/h,运输距离1500~2000m。该机作为“铁法日产7000t综采成套设备及工艺”的主要设备,获得1996年煤炭部科技进步一等奖。该机具有以下6个技术特征。(1)采用了新型驱动系统。驱动系统由电动机、行星齿轮减速器、调速型液力耦合器、制动器、油箱等组成,由于采用平行于输送机的布置方式,不需开拓碉室。驱动系统的特点是:①利用调速型液力耦合器,实现了电动机的空载启动,可降低起动电流的持续时间,减… 相似文献
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刮板输送机采用电机+液力耦合器等传统驱动方式时,存在机械磨损高、传动效率低、能耗大以及设备磨损严重等问题,难以满足煤矿高效运输以及智能化矿山建设需要。文章提出将高压变频一体机应用到刮板输送机上,并对高压变频一体机结构组成以及现场改造方案进行阐述。现场应用后,刮板输送机运行电能消耗降幅超过15%,解决了重载启动普遍机械及电气冲击大的问题,设备运行可靠性强、自动化程度高,在一定程度上提升了采面的生产效率。 相似文献
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为提高矿井排水能力以及排水系统的可靠性,文章提出一种基于PLC的自动化排水监控系统,该系统可在地面远程监控井下水泵房设备及水位,具备数据采集、排水设备运行状态监测及控制、故障预警等功能。以+650 m水平中泵房为工程实例,对自动化排水监控系统结构、功能以及传感器布置等进行设计,并通过在地面模拟井下环境对自动化排水监控系统的运行情况进行调试。现场应用后,自动化排水监控系统可平稳、可靠运行,在一定程度上提升了矿井排水系统的可靠性,并为后期无人化改造创造了良好条件。 相似文献
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结合3303综采工作面SGZ1000/3×1200刮板输送机的运行情况,提出采用高压变频一体机+减速器代替原有的电机+液力耦合器+减速器驱动方式,以提高驱动系统的运行效率、可靠性并降低运行能耗。对高压变频一体机的运行原理、节能降耗特征以及现场应用效果等进行分析。现场应用后,高压变频一体机可减少25%的电能消耗,每年可节省电费约252.8万元,应用效果较为显著。 相似文献
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液力耦合器运行特性的计算机仿真 总被引:2,自引:0,他引:2
对液力耦合器在实际运行中的输出特性进行了计算机仿真。在仿真过程中考虑了电动机的影响,分析了电动机与液力耦合器共同工作时的联合输出特性,并以带式输送机为例,模拟了液力耦合器启动的全过程 相似文献
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利用液力耦合器的特性与三相异步电动机相匹配的原理 ,结合负载的特性 ,从理论上分析出使用液力耦合器可大幅度地减小电动机的功率 ,使设备体积减小、投资少 ,同时还能有效地提高设备的使用寿命。 相似文献
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通过试验研究,得出液力耦合器易爆塞安装时的夹紧扭矩与爆破值之间的对应关系,为现场使用液力耦合器,保征其安全运行提供了易爆塞的安装夹紧扭矩值。 相似文献
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钢球式节能安全联轴器和液力耦合器,它们的基本功能与弹性或挠性联轴器的功能一样,均为连续2轴或轴和回转件,在传递运动和动力过程中一同回转而不脱开的一种装置。由于液力耦合器传递功率范围较宽,起动性能好,有过载保护功能,在煤矿一些主要设备中广泛应用。如带式输送机、刮板运输机等设备今年3月邢台矿业集团东庞矿在大功率带式输送机上成功的引进了钢球式节能安全联轴器,取代液力耦合器做为连接装置,取得了理想效果。这对今后选择煤矿设备的连接方式是很有意义的。现将钢球式节能安全联轴器与液力耦合器的性能比较如下:1 工… 相似文献
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<正>兖州矿业(集团)公司兴隆庄煤矿将进口后部输送机可调速液力耦合器的控制系统完全国产化,达到了操作简单、界面友好、故障提示丰富、与其它设备配接容易的目的。此项改造在充分分析进口可调速液力耦合器及其控制系统技术特点的基础上,综合考虑到国产设备智能输入、输出的原理及结构,在工作面自动化控制系统模型整体功能不变的前提下,利用既有技术、既成产 相似文献
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《煤矿机电》2022,(1):46-51
为确保煤矿井下掘进工作面的安全稳定高效运行,分析了智能化矿井的发展进程,发现目前煤矿监控系统并没有掘进系统设备的远程集中控制。为此,根据《煤矿安全规程》对高瓦斯矿井“双电源双风机自动切换”和“三专两闭锁”的要求以及现场的实际需求,设计出了一套基于可编程控制器(PLC)和力控组态软件的智能化掘进监控系统。该系统可以通过上位机对掘进工作面设备集中远程监控,远程监控设备的运行状态、控制设备的分合闸,实现设备与设备的联锁控制等功能。通过搭建模拟实验台进行测试,当瓦斯超限以及发生故障时可以快速动作,满足《煤矿安全规程》要求,并且满足现场实际需求。该系统提高了掘进工作面的自动化程度,对提高掘进系统的可靠性以及掘进工作面的安全高效生产有一定的实践意义。 相似文献